应用镦粗直螺纹钢筋接头新工艺.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流应用镦粗直螺纹钢筋接头新工艺.精品文档.目 录一、工程概况 1二、QC小组情况 1三、选题理由 2四、活动目标与可行性分析 2(一) 目标确定 2(二) 可行性分析 3五、小组活动情况 3(一) 第一次PDCA循环 3(二) 第二次PDCA循环 7六、活动效果 10(一) 实现了课题目标 10(二) 技术经济效益显著 10七、巩固措施与标准化 10(一)巩固措施 10(二)标准化 11八、QC小组活动总结和今后打算 11应用镦粗直螺纹钢筋接头新工艺攻克34米薄壁空心高墩技术难题一、工程概况*特大桥是全线控制工期工程,质量目标为保部优、创国家优
2、质样板工程。该桥全长577.2m,主桥为65+110+65=240m变截面预应力混凝土连续刚构,5#、6#主墩为34米高矩形空心薄壁结构,墩身主筋设计采用32螺纹钢筋。主墩的质量对上部构造悬臂浇筑及特大桥整体创优意义重大,如何保证主筋接头的强度和顺直度并提高桥墩的外观质量是质量控制的关键。二、QC小组情况高速公路SL03标段质量管理小组成立于2002年12月,是由分公司和项目部主要技术骨干及现场技术人员组成的现场型质量管理小组,小组成员9人,平均接受QC教育时间84小时,详细情况见下表。 QC小 组 概 况 表1小组名称单 位组 长成立时间2002年12月注册时间2003.1.15注册编号质量
3、管理小组人员概况序号姓名年龄文化程度职称接受QC教育时间组内职务组内分工1组长组织协调2副组长具体实施3组员检测工作4组员技术指导5组员技术指导6组员测量检查7组员实验数据8组员检测工作9组员具体操作三、选题理由质量需要少洛高速公路总体质量目标为全线确保部优、创全国优质工程,结构物要求做到内实外美。攻克薄壁空心高墩技术难题开展QC小组活动选题理由工艺需要解决质量控制难点,使翻模法和镦粗直螺纹钢筋接头连接工艺得到有效应用管理需要发挥广大技术骨干及职工的积极性和创造性,解决工程质量控制的重点、难点,提高企业技术管理水平及施工能力。降耗增效节约工程施工成本,加快施工进度,为110米主跨按期浇筑合拢提
4、供条件四、活动目标与可行性分析一)目标确定1、通过这次活动使水磨湾特大桥工程验收合格率达到100%,优良率达到95%以上,在业主组织的“少洛杯”质量评比竞赛中保二争一。2、应用新工艺、新方法,培养一批优秀的技术干部和操作熟练的技术工人。3、工期提前10天,节约工程投资6万元。二)可行性分析可行性分析 领导重视,总工程师张维刚任小组组长,负责组织协调 技术实力雄厚,经验丰富,测量检测仪器精度高。小组成员参与过高速公路施工的占85%以上。 对参加施工的人员进行思想教育,并签发质量包保责任状,制订奖优罚劣制度。 结论:有管理、技术、制度的保证,可以达到预期活动目标。五、小组活动情况一)第一次PDCA
5、环循时间:2003年6月25日至2003年8月9日1、现状调查:2003年6月25日,我们对*特大桥6#主墩已完成并拆模的第一节墩身(2米)总体质量通过查验原始施工记录和现场实测的方式进行了全面检查,共检测60点,基本符合技术规范和设计要求,但根据项目创优的内部质量控制标准要求,该部分混凝土结构仍存在一定的缺陷,共计缺陷点13个,工程检验合格率为78%,具体见所示。 质量检查记录表 表2单位工程名称*特大桥6号墩2003年6月25日序号检查项目内控标准实 测 记 录缺陷点数1受力钢筋间距15mm-12-18+17+6+10-8-19+13+17-1652砼表面平整度3mm52231523544
6、3混凝土错台+2mm132103011224保护层厚度10mm-9-12+8+5-3+6-7-9-5+215棱线顺直度0.3%H253446584316轴线偏位15 mm10912610128511130质量检查统计表 表3序号检查项目检查数缺陷数频率%累计频率%1受力钢筋间距10638.438.42砼表面平整度10530.869.23混凝土错台10215.484.64保护层厚度1017.792.35棱线顺直度1017.71006轴线偏位1000合 计6013100根据统计表对缺陷点进行排列,详见缺陷排列图。受力钢筋间距92.3%1009080706050403020100缺陷点 N=13 累
7、计频率(%)1312 10 8 6 4 2 084.6% 69.2% 38.4% 6 5 2 11 保护层厚度砼表面平整度砼表面错台棱线顺直度图1-1 缺陷排列图2、原因分析从缺陷排列图中我们可以看出,目前影响6号墩第一节墩身整体质量的主要因素是受力钢筋间距达不到标准要求且混凝土表面平整度差,而钢筋保护层厚度取决于受力钢筋间距。为此,小组成员根据影响桥墩整体质量的主要内容从人员、材料、施工方法、环境四个方面找出了产生结果的主要原因,见因果分析图1-2。测量控制不严格钢筋接头不顺直工序质量检验不严格模板拼接工艺不合理环 境工人质量意识差施工人员操作不熟练施工工艺模板本身的缺陷模板安装拉筋松动钢筋
8、间距不符合要求,砼表面平整度差人 员材 料采用普通钢模板施工人员缺乏经验质量检验标准低钢筋接头高处焊接图1-2 因 果 分 析 图3、要因确认从因果分析图可以看出影响空心薄壁墩钢筋间距和混凝土表面平整度的因素主要有五条:(具体见表4) 要 因 确 认 表 表4序号要 因要 因 确 认 理 由确认方法参加人结论1施工人员缺乏经验对现场工人技术培训教育不够,施工人员技术水平偏底,达不到施工标准和有关要求。现场调查小组全体是2采用普通钢模板普通模板刚度低,拉杆和支撑不牢固,受力后出现变形,直接影响混凝土表面平整度。现场检查小组全体是3模板拼接工艺不合理模板接缝处理工艺存在问题,边角处不直顺,两板端接
9、缝间错台明显,平整度差现场检查小组全体是4钢筋接头高处焊接主筋接头采用现场高处焊接,竖直度及接头强度不易控制,钢筋间距相应超出标准要求现场检查小组全体是5工序质量检验标准低对工序的检查和监督力度不够,质量控制标准不高 。讨论分析小组全体是4、制定对策(详见表5)对 策 措 施 表 表5序号要 因对策措施实施人完成时间检查人1施工人员缺乏经验加强对工人的技术培训,特别是对特殊工种工人的技术训练和实际操作能力锻炼。张维刚7月5日李彦玲2采用普通钢模板采用定型钢模板翻模施工工艺,对模板受力进行计算分析,对薄弱部位进行加固处理。宿 亮吕国君7月20日刘自安3模板拼接工艺不合理模板接缝处理采用启口工艺对
10、工人加强技术指导。黄 彪张 华7月15日张维刚4钢筋接头高处焊接主筋接头采用墩粗直螺纹钢筋接头工艺李彦玲周应标7月4日吕国君5工序质量检验标准底制定严格的质量控制标准,对每到工序进行严格检查,符合要求后进行下道工序施工。刘自安赵丽君7月25日黄 彪5、对策实施实施一 施工人员缺乏经验,由张维刚负责,制定强化培训计划,召开现场技术交底及质量工作会议,对施工人员进行岗前培训和技术训练,加强对操作技能的指导。由宿亮负责,根据桥墩施工设计图纸尺寸联系厂家定作定型钢模板,制定翻模施工方案并组织实施。空心墩外模采用3节2.3m高的钢模,内模采用3cm厚木版铺钉铁皮。由吕国君对模板受力情况进行计算分析,采用
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