火力发电厂电气一次设备典型故障(讲座稿)(共27页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上火力发电厂电气一次设备非停统计及典型故障案例(股份公司绝缘监督年会交流资料)统计2005年以来,集团电气一次设备非停数据,按设备分类简要分析。列举了部分发电机、变压器、高压开关及GIS、互感器等设备典型故障案例,为达到广泛交流的目的,案例以股份公司以外电厂,或华能系统外电厂发生的故障案例为主,以供会议交流。(一) 非停统计及简要分析1、2005年2009年电气一次非停1.1 非停统计2005年2009年华能集团火力发电厂共发生一般设备事故和一类障碍547起,其中一般设备事故36起,一类障碍511起按专业统计,金属专业共发生180起,占全部非停的32.9%,锅炉专业12
2、9起,占23.6%,汽机专业59起,占10.8%,电气专业113起,占20.7%,热工专业66起,占12.1%。华能集团2005年2009年各主专业非停次数统计对比如图1所示。2005年2009年火力发电厂发生电气一次设备原因造成的非停共44起,其中一般设备事故13起,一类障碍32起,各年度非停次数及对比如表。表 电气一次原因引起的一般设备事故及一类障碍05年06年07年08年09年一般设备事故21406一类障碍6610371.2 非停按设备分类根据2005年2009年发电厂电气主设备故障原因导致的44起发电厂非计划停运事件,按照发电机、变压器、高压开关和小四器进行分类统计,结果显示,发电机原
3、因导致的非停共32起,占72.7%,变压器原因导致的非停(不含励磁变)共3起,占6.8%,高压开关原因导致的非停共6起,占13.6%,小四器原因导致的非停共3起,占6.8%1)发电机导致非停统计发电机故障导致的32起非停中,定子故障原因导致的非停共8起,占全部发电机故障的27.3%,其它原因导致的非停次数及比例为,漏氢故障共8起,占24.2%,发电机出口互感器故障共7起,占21.2%,转子接地故障共5起,占15.2%,发电机冷却水系统故障共4起,占12.1%。发电机故障分类统计如图12所示。图 发电机故障分类统计(1)定子故障发电机定子故障中,有6起是发电机定子线棒磨损或击穿故障,定子槽锲松动
4、、发电机出口封母处绝缘受潮、发电机P棒保险熔断也是引发定子故障的因素。(2)发电机冷却水系统发电机冷却水系统故障中,内冷水泄漏发生2起,冷却水导电度高发生1起,冷却水中断发生1起。(3)出口互感器发电机出口互感器故障中,CT故障共4起,PT故障共3起。(4)转子接地转子接地故障中,集电环积累碳粉过多共2起、集电环烧损共2起。(5)漏氢发电机漏氢导致的故障相对较多,主要漏氢部位有,出线套管导电棒冷却水管铜接头断裂、发电机引线室泄漏、励端密封瓦座密封面漏氢、内冷水出水管金属波纹管法兰焊接面漏氢、氢系统排CO2管道的发电机底部法兰漏氢。2)变压器故障变压器故障导致的非计划停机共3起,原因为,内部短路
5、1起、高厂变高压侧套管与封母连接处进水1起、主变高压侧出线电缆头爆裂1起。3)高压开故障6起电厂开关故障中,高压出线开关故障共4起,占67%,6kV厂用开关故障共2起,占34%。高压出线开关故障形式有,隔离开关单相接地共3起、操作杆断裂后相间击穿1起,其中2起导致开关(高压断路器)爆炸,6kV厂用开关故障有,绝缘老化导致相间短路1起、机构弹簧性能差压接不牢导致拉弧1起。4)小四器故障小四器发生的故障共3起,其中6kV电缆故障1起,避雷器折断停机(违章)1起,穿墙套管湿闪1起。5)其他集电环故障共5起,励磁系统一次回路故障共3起,励磁变故障共2起,灭磁开关故障2起,整流柜故障1起。2、2012年
6、电气一次非停统计2.1 非停统计集团公司2012年火电机组共计非停195次,其中电气一次设备原因导致26“非停”事件。按设备及系统分类,发电机及系统故障导致非停16,变压器及部件故障导致的非停2起,开关站设备(含线路)导致的非停4起,辅机导致的非停4起,具体见图。图 电气一次设备非停次数按设备(系统)分类2.2发电机及系统非停分类发电机故障导致非停17起,其中发电机本体故障5起,出口PT故障5起,出口CT故障2起,励磁回路故障3起,离相封母故障1起,出口开关故障1起。发电机本体故障、出口互感器故障占发电机故障率的68.7%,是发电机及系统导致非计划停机的主要原因。图 发电机及系统非停次数按设备
7、分类3、2013年电气一次非停统计3.1 非停统计2013年度华能集团因电气一次设备原因导致非计划停机共计18起,按设备及系统分类,发电机及系统故障导致非停7起,变压器及部件故障导致的非停2起,开关站设备(含线路)导致的非停9起。3.2 发电机及系统非停分类发电机故障导致非停7起,其中发电机本体故障2起,励磁回路故障5起。(二) 一次设备典型故障案例1、 发电机典型故障案例1.1 本体故障案例一【俄共TBB系列发电机振动问题】绥中800MW发电机型号TBB-800-2EY3型汽轮发电机,为俄罗斯圣彼得堡电力工厂制造。定子电压24KV,水氢氢,定子槽数42槽,为双星形接线。2003年10月9日故
8、障。打开发电机励侧端盖,检查发现C相第二分支中性点侧引线线棒的第一个弯角处(7点钟方向)已断裂。断裂点的展开长度约为120mm130mm。对发电机定子绕组直流电阻和绝缘电阻进行了测量,由测量结果初步分析,判断为发电机C相定子绕组第二分支已经断路。图 C相第二分支中性点侧引线线棒断裂点外观水压试验检查,发现B相第一分支机端引出线线棒的第一个弯角(5点钟方向)出现了环状裂纹。端部绝缘支架轴向长度过长,达到580mm,刚度不足;汇流管固定在端部绝缘支架悬臂端上,使端部绝缘支架负荷过重而产生过大振动,由此,造成整个端部引线振动、松动,绝缘夹紧块脱落,主绝缘磨损。此过程不断发展,形成恶性循环。与断路点相
9、连的引线悬空长度达到1450mm,相对为最长,松动程度最严重,致使断路点引线弯角处长期承受振动应力影响,产生金属疲劳。图 B相第一分支机端引出线线棒的第一个弯角的环状裂纹案例二【俄共TBB系列发电机振动问题】1998年#1发电机定子线棒磨损。TBB-500-2EY3型5 0 0 MW汽轮发电机,水、氢、氢冷却方式。定冷水泄漏,定子泄漏部位为1 5、1 6糟下线棒。由于绑环之间垫块(撑块)掉下,造成下线棒磨损严重。从里向外第1、第2道绑环之间,1 2点位的垫块脱落,将1 5槽线棒槽口处磨穿泄漏,1 6槽线棒槽口处绝缘磨穿,铜线磨损。第1、2点位绑块脱落在线棒上,对1 7-2 2槽线棒端部绝缘造成
10、不同程度的磨损。2 4个支架有1 2个明显松动。其中三根支架未绑垫块(7、1 5、1 6)。由于振动磨损的原因,支架与支架座间、支架与绑环间、垫块与绑环间的固定逐渐遭到破坏,进而导致垫块多处松动或脱落,因脱落部位和脱落时间的不同而对线棒造成不同程度的磨损。磨损漏氢的线棒磨损的线棒未加装垫块的绑环支架案例三【俄共TBB系列发电机振动问题】2006年5月7日某厂#2发电机,TBB-500-2EY3型汽轮发电机,额定功率500MW,定子电压20kV,水氢氢,定子槽数48槽,绕组形式为双层叠绕,接线方式为双星形。端部严重磨损,励侧端部振动大,尤其是8点钟12点钟的引线部位。励侧2绝缘轴向压板径向固定螺
11、杆转动磨损压板及8槽上层线棒绝缘至露铜,1引线支架的固定夹件螺杆(外侧)折断,引线与夹件严重磨损,2、6、8引线支架上夹块松动磨损(黄泥),11引线支架上夹块上有较多黑泥,内撑环外圆与填充的环氧泥圆周方向很多部位松动,磨出黄泥,3、4绝缘轴向压板(高跟鞋)轴向与内撑环固定螺丝松动严重。案例四【膛内留有异物】伊敏电厂#4发电机为QFSN-600-2YHG型汽轮发电机,发电机由哈尔滨电机厂制造,额定功率600MW,定子电压20kV,水氢氢,定子槽数36槽,接线方式为双星形。检查发现接地故障点位于汽侧约12点钟位置的#20、#21定子上层线棒间,#20、#21定子上层线棒位于汽侧出槽口位置主绝缘磨损
12、,其中20线棒磨损达5mm以上,线棒主绝缘破坏,造成#4发电机定子接地。因厂家在安装过程中,使用工具登记、检查不仔细,回装前发电机膛内杂物清理不彻底,最终导致导磁性材料的遗留,运行中受发电机端部磁场作用发热、振动,螺钉与线棒磨损使线棒主绝缘损坏。图 图 图 图 案例五【安装操作不规范】2009年8月,某电厂600MW发电机定子线棒磨损接地,机组跳闸。检查发现:汽侧气隙隔板右上部分的大多数螺丝脱落,第一道绑环拉紧楔块螺杆脱落,第二道绑环拉紧楔块螺杆局部松动。下层#1、#42、#40槽3根线棒磨损严重,上层#2#9槽8根线棒磨损严重。见图1、图2。原因分析:装配汽端内侧绑环拉紧楔时,操作者未按设计
13、图纸要求在拉紧楔螺杆的螺纹表面上涂抹环氧胶,因此未将拉紧楔螺杆锁紧,使汽端可调绑环上拉紧楔块螺杆松动脱落,磨破定子绕组绝缘所致。 图 汽侧气隙隔板螺丝局部松、断案例六【绝缘锁紧件质量差】2010年5月,某电厂600MW发电机检修中发现定子励端有两颗发电机定子槽楔拉紧器环氧树脂固定螺栓断裂,螺栓将线棒磨损。打开发电机汽、励两侧内端盖,发现发电机定子励端有两根发电机定子槽楔拉紧器环氧树脂固定螺栓断裂,其中1点钟位置断裂定子槽楔拉紧器固定螺栓掉落在发电机下部端部线圈上,7点钟位置定子槽楔拉紧器固定螺栓断裂,断裂螺栓和垫圈仍在原位。原因分析:拉紧系统松动的原因是外购配套绝缘件制造偏差。绝缘件表面质量没
14、达到设计要求,导致配合副摩擦力增大,在规定的螺母把紧力矩下,未能将绝缘楔块拉紧,机组运行时在温度和振动的作用下导致楔块位移,碟形弹簧垫圈的预应力释放,拉紧系统失去作用,其弹簧垫圈松动并逐渐将绝缘螺杆磨损,直至将螺杆磨断,脱落到定子绕组端部,最终磨损线棒主绝缘。案例七【定子铁心松动】2009年9月,某电厂660MW发电机定子线棒磨损接地,开关跳闸。该发电机于2007年11月投运,2008年底发电机第一次大修时,发现定子铁芯局部松动,励侧三根通风齿条断裂并脱落,经对铁芯进行紧固处理(当时仅对穿心螺杆收紧)后投运。本次故障抽出转子后的检查发现:1) 定子铁芯检查:励端部分铁芯齿部冲片松动,部分冲片断
15、裂磨损,其中第二挡数个槽的铁心磨损深度为5mm20mm;励端第一挡风道齿条断裂19根。风道齿条推力检查发现:每档铁心齿4根风道齿条中,普遍存在两侧二根齿条较紧,中间二根齿条松动现象。汽端铁心也存在局部松动现象。 2) 定子线圈检查:#18槽上层线圈有一明显凹坑,并与铁芯磨损处相对应,确认#18槽上层线圈绝缘击穿接地。 3) 转子检查:从励端第一风区开始,每风区转子上均有断齿击打痕迹,励端三挡较为严重,向汽端方向逐步减轻。原因分析:部分铁心材料存在工艺分散性,如硅钢片存在同板差和不平度、风道板平整度,以及对冲片表面有机绝缘涂层运行后会发生蠕变,而在铁心制造时工艺补偿不足,故在运行后引起铁心局部松
16、动。定子铁心松动后,造成局部定子铁心风道齿条断裂,进一步加剧了定子铁心的局部松动,在交变电磁力作用下发生振动,局部定子铁心冲片产生疲劳磨损。断裂后的风道齿条和定子冲片碎屑造成定子线圈的磨损,最终导致定子线圈主绝缘击穿。案例八【铁心定位筋螺母及垫片松动】2005年1月,某电厂600MW发电机在首次解体检查性大修中,发现定子铁心汽、励两端各有半数以上的定位筋螺母松动,其中励端铁心定位筋螺母27个;汽端铁心定位螺筋螺母23个,而且汽端第19根的定位筋螺母几乎要从定位筋上掉下来。原因分析:该发电机定子铁心定位筋螺母是采用样冲眼方法锁紧的,由于制造时工艺操作不到位,所冲的样冲眼没有紧贴螺母及个别的样冲眼
17、过小,没有起到紧锁螺母作用,造成螺母有活动空间;发电机正常运行时,定子铁心要承受基频振动及倍频振动,由于定子铁心定位筋螺母没有锁紧,螺母随着定子铁心的运行振动而逐渐松动。案例九【转子导电螺钉松动】2007年1月,某电厂600MW发电机转子导电螺钉松脱、飞逸事故检查情况:1)#1极转子引线与螺钉连接处折断;转子#1极的导电螺钉、引线与螺钉连接处上、下部分、导电螺钉的铜背帽飞出;飞出的导电螺钉、引线连接处上半部分、铜背帽落在发电机固定主引线的绝缘夹板上面,引线连接处下半部分落入出线盒内。引线连接处上半部分撕裂并严重变形,引线连接处下半部分出现严重变形但未撕裂。导电螺钉的铜背帽变形。转子#1极密封部
18、件完好,尚未飞出。#1极导电杆螺纹正常。原因分析:该机仅投运3个月,由于1#导电螺钉螺纹与1#导电杆螺纹配合(啮合)锥度不一致,运行时螺纹松动,圆周转动,导致1#引线螺钉在离心力作用下而松脱、飞逸。这是因导电螺钉加工偏差和质量过程控制没有闭环管理造成的装配质量不良。图 转子本体上导电螺钉飞逸1.2 氢油水系统故障案例十【油管路漏氢】台电1发电机美国西屋公司技术生产的QFSN-600-2型水氢氢600MW机组,水氢氢冷却,本型水氢氢发电机组允许的日漏氢量为11.3立方米。在1号发电机在12月9日投运时,发现发电机氢系统的日漏氢量为30立方米左右,但机内氢气的浓度、湿度也很稳定;发电机油系统的查漏
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