管理评审报告-模板(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上管 理 评 审 报 告编号评审时间: 评审地点: 主持人: 参加人员: J评审内容:一、审核情况自2008年年底公司获得ISO9001质量管理体系认证证书以来,这是公司进行的第一次管理评审。在管理评审之前,公司于2009年9月份和10月份分别进行了一次内部审核和外部审核。内部审核共开出了9个不合格项,多数为文件和记录管理不规范、以及没有及时更新的问题。由中大华远认证中心对公司进行的外部审核开具了一个不合格项。从审核结果来看,虽然获得了认证证书,体系运行基本正常,但仍有部分文件及记录需要完善。在至管理评审时,所有不合格项全部已进行整改并验证结束。内部审核主要发现以下方面
2、的问题:1. 没有部门文件清单或者文件清单不完整;2. 文件下发没有审批人签字;3. 缺乏标识或者标识不清晰或不明显;4. 供应商评价不完整或者超过评价期限,合格供应商清单没有更新;5. 记录不完整,不利于追溯;6. 审核时间间隔超过规定要求;7. 质量手册和程序文件没有根据各种变化及时更改;外部审核发现的不合格项:查2009.9.23日针对技术质量部的“纠正预防措施表”,描述了内审发现的不合格事实为“2000T和3000T塔没有参数设定文件”,经查对应的技术质量部“质量管理体系审核检查表”,却无上述不合格事实的记载。纠正预防措施:组织对标准条款8.2.2以及内审程序的培训(已完成)二、公司质
3、量方针和目标的适宜性评价由JDM主持对公司的质量方针进行了一次回顾,基于公司外部及内部环境的变化,质量方针和质量目标作出了如下调整:原质量方针的第一条与第二条进行合并,并将第三条最后加上“持续降低质量成本”。并就第三条是“提供创新型的产品”还是“提供稳定性的产品”进行了讨论,最终确定为“提供创新型的产品”。将第一条,第二条中的“我们的”去掉,第四条中的“他们”改成“其”。建议2010年质量方针如下:1. 持续评估和改进业务和生产流程,确保产品达到质量标准;2. 确保所有员工理解自己工作职责,并第一次就做对,持续降低质量成本;3. 提供创新性的产品,满足市场需求,使客户利益最大化;4. 制定供应
4、商、合伙人和承包商的质量标准,并促使其按照责任遵守。建议2010年质量目标如下(黄色的部分为更改或增加的指标):部门质量目标目标值技术部1. 工艺文件编制下发准确及时(每月考核)0次2. 检验出错次数(每月考核)0次3. 客户抱怨数 (全年考核)全年4次4. ACR产品一次合格率(每月考核)98%5. 顾客满意率(全年考核)85%生产部1. 严格执行工艺文件,记录生产情况准确、及时(每月考核)3次/月2. 等外品(黑黄点料、落地料及因生产原因造成的废料)(每月考核)总产量的0.8%3. 产品产率(每月考核)98%工程部1. 预防性维修计划执行率(每月考核)执行率95%2. 计量仪表装置的有效和
5、准确(每月考核)校准计划执行率100%3. OAU报告中的设备维修造成的停机时间(每月考核) 50小时物流部1. 库存精确度98%2. 客户发货及时率(每月考核)98%采购部1. 供应商及时交货率(每月考核)98%2. 供应商供货质量不合格率(每月考核)2%人事行政部员工业务技能培训时间(每月考核)2小时/每月安全环保部1. 职业伤害(每月考核)0次2. 工艺安全事故(火灾和泄露)(每月考核)0次3. 环境事故(每月考核)0次三、各部门质量完成情况及分析1. 具体指标完成情况详见附件:略2. 评价及分析:a. 工艺文件编制及下发符合要求;b. 无检测出错情况;c. 客户抱怨:达到目标要求。虽然
6、有7起客户抱怨,但是只有2起确定为金哈斯的原因所造成,一起为3月份客户抱怨JHB-24粉末过细,由混合不均匀所导致,已经采取相应纠正预防措施,对混料工序加强控制;另一起为8月份关于KM-310的客户抱怨,由于掺混进去加工助剂530A所引起,事故根源在于未确认乳液储槽是否干净以及是否所应干燥物料。所采取的措施为加强确认,建立相关检查表和记录。10月份有一起韩国客户关于K-123的抱怨,具体原因由上海技术服务调查之中。另外有4起客户抱怨,2起关于包装袋破损,2起关于货物运输耽搁,非质量的投诉,并且不是金哈斯原因所导致的,但金哈斯将进一步提高其质量和服务管理体系;d. 一次合格率:到10月为止达到9
7、9.3,达到目标要求。各月出现的一次不合格品均已进行分析,相关纠正预防措施见附件。此指标从2010年起将由96改成98;e. 顾客满意度:未达到目标要求,具体情况见“顾客满意度分析”;f. 工艺文件执行及生产记录情况:合成K-123时出现过一次漏加小料的情况,已采取相关纠正预防措施。此指标将改成不超过3次/月;g. 等外品:达到目标要求。所进行的生产改进包括改进放料管线结构,改进周转袋形式等等。此指标从2010年起将由不超过总产量的1.2改成0.8;h. 产品产率:到10月份为止为99.1,达到目标要求;i. 预防性维修计划执行率:到10月份为止为93.0,未达到目标要求。主要原因有:1)满负
8、荷生产时没有预留足够时间给工程部进行预防性维修和维护;2)部分停车时间安排在法定节假日期间,为了合理安排加班,造成工单延误;3)停产期间安排部分改造项目,占用了人力资源,导致工单延误;4)沟通问题导致的效率降低;5)无备件导致工单无法执行。需采取的行动包括:1)安排生产计划时要考虑预防性维修的时间,工程部要加强与计划以及生产的沟通;2)对于工程维修备件采购的问题要加强工程与采购的沟通;3)关于人员少的问题,如想采用外包的形式要考虑明年的PM的预算;j. 校准计划执行率:到10月份为止为100,但是需要重新去考虑一下实际的统计方法,如六月份时质检的部分仪器超出了校准期;k. 设备维修造成的停车时
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