工艺优化设计要点(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上温米70万方装置工艺优化设计与实施温米采油厂轻烃工区2000年11月6日目 录1前 言1一、 装置工艺运行现状3二、 装置工艺存在问题及分析7三、 装置工艺的优化设计9四、 优化方案的实施16五、 经济效益 17六、 结束语前 言温米轻烃70万方天然气处理装置自1998年9月扩容改造以来,运行相对较为平稳,基本达到扩容改造的目的。但装置在有些方面仍存在一定的问题,对装置C3收率、运行时率及操作有较大的影响。为此我们组织工区技术力量,对装置工艺系统进行了大量的研究工作,并根据装置的实际情况,制定了工艺优化设计方案。通过本次工艺优化设计及改造的实施,装置的C3收率、平稳运
2、行时率和产量都有较大幅度提高,经济效益极为显著,为吐哈油田第二经济支柱的发展作出了较大贡献。一、 装置工艺运行现状1999年装置扩容改造在工艺系统上作了较大的改动,包括增加透平膨胀机系统、重接触塔工艺系统、导热油加热系统等。经过扩容改造后2年多时间的运行情况来看,装置不论新增系统还是原有系统在工艺上不同程度地存在一些问题,主要包括干气放空及计量问题、重接触塔运行效果差问题、外输屏蔽泵不能平稳运行问题、透平膨胀机的控制系统平稳运行问题等等,这些问题的存在,对装置的“安全、平稳、优质、高效”运行造成一些不利的影响。同时,在一定程度上也增加了操作人员的劳动强度,因而,目前对装置整体系统进行工艺优化设
3、计就显得极为紧迫和十分重要了。二、 装置工艺存在问题及分析温米轻烃装置设计C3收率为80,但在实际运行中C3收率仅60左右,80的设计值相距甚远。同时,由于装置从50万方扩容到70万方,虽然经过设计院进行设计,但不可否认扩容部分与原装置在工艺衔接上存在一定的问题。在设备上由于计算及选型问题,设备运行情况不能满足工艺要求等等。为了有效地解决这些问题,我们根据装置的实际运行情况,进行了大量的调查研究,找出了装置在工艺上存在的问题,并对问题逐一进行分析,查出问题存在的原因,为制定装置工艺优化方案作好充分的准备工作。1. 存在问题装置在工艺方面存在的问题统计如下:(1). 干气不能自动调节放空,致使系
4、统压力波动较大,影响系统的平稳操作运行;(2). 原料气、干气计量极不准确,不利于对装置情况的掌握和考核,不利于装置的日常管理;(3). 检修改造时,原料气不能输往丘东气处理厂。若作干气外输,将严重影响干气质量;(4). 外输屏蔽泵运行不平稳,容易发生气蚀现象,特别是夏季情况更为严重;(5). 重接触塔工艺系统运行效果较差,不能充分发挥吸收塔的作用,严重影响装置C3收率;(6). 脱乙烷塔回流泵达不到工艺要求,运行极不平稳,致使脱乙烷塔顶的温度偏高,对装置的C3收率存在一定影响;(7). 丙烷制冷系统经济器不能投运,使制冷机耗能严重,有时容易超负荷运行;(8). 电动原料气压缩机、高压分离器不
5、能自动排污,既增加了操作人员的劳动强度,又对装置设备的安全、平稳运行造成一定的影响;(9). 透平膨胀机控制易受外界电磁干扰,致使膨胀机经常出现误报警停机,严重影响膨胀机的安全、平稳运行;(10). 制冷机在冬季开机润滑油加热较为困难,有时不得不强制开机,对制冷机的安全、平稳运行造成一定影响。2. 存在问题分析(1). 干气不能自动放空,原因是虽然有自动放空调节阀,但一方面调节阀型号选择不对,因为装置干气外输压力为1.20 Mpa,而放空汇管压力只有不足0.10 Mpa,这样一来,干气调节阀阀芯前后压差达1.1 Mpa以上,但现有调节阀设计压差仅为0.8 Mpa,在运行过程中,调节阀在压差的影
6、响下,不能自动调节。另一方面工艺流程设计存在问题,由于有时要求干气放空量比较大,而原放空管线只有50, 流通能力严重不足,从而使系统憋压,造成系统压力波动过大。(2). 原料气和干气计量问题是装置扩容改造遗留的问题,目前原料气只能计量1#、2#、3#压缩机,新增4#、5#压缩机不能计量,故我们一直不知道装置处理的能力。原因是新增4#、5#压缩机原料气入口安装在原50万方装置原料气流量计之前。而干气计量的流量计仍使用原50万方装置干气流量计,由于扩容改造装置处理量增大,其量程满足不了工艺要求,从而使干气计量不准。另一方面干气放空点在流量计之前,放空部分的干气无法计量,致使无法准确知道装置干气产量
7、。(3). 装置检修原料气目前只能作干气外输,不能压至丘东采油厂处理,其原因是丘东采油厂气处理的最低压力为2.40 Mpa,而温米外输干气管线设计压力只有1.20 Mpa,虽然管线可以承受2.40 Mpa的压力,但装置上一些阀门、仪表等压力级别不够。(4). 外输屏蔽泵气蚀的主要原因是产品储罐出口(泵入口)安装有原50万方的限流阀,因扩容改造产量增加,更换了更大排量的外输泵,从而使 提高C3收率的研究1. 方案研究我们组织了技术人员,对如何利用扩容改造之机大幅度提高装置C3收率的问题进行了专提讨论,最后研究出了一套投资省、效益好的解决方案:(1) 充分利用扩容后干气流量增大、干气外输存在较大可
8、利用压力能的优势,决定增设透平膨胀机组,把原丙烷制冷系统作为辅助冷源,进一步降低制冷温度,使装置的制冷温度达到中冷。(2) 借鉴丘陵LPG装置的成功经验,采用重接触塔与透平膨胀机相结合的先进工艺技术,增设一具重接触塔,最大限度地提高装置的C3收率。(3) 改造增设一台新冷箱,充分、合理利用膨胀机产生的冷量,尽可能降低装置的制冷深度。2. 目标及可行性分析装置扩容改造后C3收率的目标值为80。可行性分析如下:装置采用丙烷+膨胀机制冷,原料气经丙烷制冷系统预冷至-38,低温干气在-38,2.60Mpa的条件下经过透平膨胀机等熵膨胀至1.30Mpa,温度降低大部分C3+液化后,进重接触塔气液分离并再
9、回收干气中的部分C3+组分,从而达到提高C3收率的目的。流程示意图如图一:主冷箱来原料气低温液烃去脱乙烷塔低温分离器干气外输膨胀机膨胀端膨胀机压缩端脱乙烷塔回流泵重接触塔去脱乙烷塔顶脱乙烷塔顶冷凝器来图一 膨胀机+重接触塔流程示意图在工程上,我们可利用绝热压缩温升方程来计算干气膨胀后的温度,即:式中:T1、T2 - 气体等熵膨胀前后的温度,K ;p1、p2 - 气体等熵膨胀前后的压力,Mpa ;k - 气体的绝热指数,k=1.4 1.35。通过干气取样化验得到干气组成,查图可知k值。在干气的流量约为1000 Kmol/h的条件下,再通过电算即可得出低温干气经过等熵膨胀后的出口温度约为-63.1
10、,由相平衡可计算出重接触塔顶干气在1.30Mpa,-65时C3+的含量,从而可算出装置C3收率可达82.3。(二) 方案实施1. 根据设计流程,安装四川空分设备公司透平膨胀机组和重接触塔,并对膨胀机组主体进行认真、仔细的解体检查。2. 认真调试膨胀机组相关的仪表、电器及辅助设备,为膨胀机组的投运作好准备工作。3. 针对透平膨胀机+重接触塔工艺在运行过程中出现的问题,我们认真研究整改方案并实施,主要解决的问题有:主冷箱来原料气低温液烃去脱乙烷塔低温分离器去膨胀机新增密封气加热器密封气去膨胀机导热油进导热油出图二 膨胀机密封气改造示意图(1) 增加密封气换热器,解决膨胀机密封气带液问题,防止液烃稀
11、释膨胀机润滑油,延长了膨胀机轴承使用寿命。改造流程示意简图如图二:(2) 改造膨胀机滑油泵机械密封,解决滑油泵机械密封泄漏问题,减少膨胀机润滑油的损耗量,提高了装置基础工作水平。(3) 改造膨胀机增压机流量自动控制工艺系统,解决增压机因流量控制不平稳而造成的喘振问题,提高了膨胀机平稳运行时率。(4) 增加重接触塔液位控制调节阀,解决液位控制不平稳问题,防止因重接触塔底无液烃而损坏塔底泵。(5) 更换重接触塔底泵,解决塔底泵因气蚀不上量问题,既可防止重接触塔淹塔而造成事故,又可降低脱乙烷塔顶温度而提高装置的C3收率。4. 认真组织全体职工进行操作技能培训,举办膨胀机专题技术讲座,提高了操作人员的
12、操作水平。(三) 方案实施后的效果改造后,装置制冷深度、C3收率、产品产量都有较大幅度提高,现将改造前后有关对比数据列于表1:表1 改造前后装置主要参数对比表项 目改 造 前改 造 后原料气C3含量(mol %)6.386.24干气C3含量(mol %)2.361.39制冷深度()- 38- 63C3 收 率5880LPG产量(t)6085三、 供热系统的改造(一) 供热系统存在的问题温米轻烃原装置供热系统采用的是,众所周知,蒸汽锅炉在运行中存在许多不足之处,另外,装置分子筛再生气原采用明火,该加热炉也存在较多问题,曾两次出现炉管爆裂的事故。现将供热系统存在的问题总结如下:1. 蒸汽锅炉操作压
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