洗煤厂技术改造汇报材料(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 洗煤厂技术改造汇报材料 根据集团公司通知要求,我们对2016年技术改造及设备更新情况进行了简单总结,对2016年的技术改造及设备更新情况进行了汇总,现汇报如下: 第一部分 2016年技术改造及设备更新情况 2016年,*洗煤厂在集团公司和分公司党政的正确带领下,不断适应工业结构调整、企业改制、煤炭市场出现转机、出口量有所增强等宏观环境,立足实际,紧紧围绕科技兴企的主题,加大了技术改造和设备更新的力度,对储装运、生产效率、环节设备设施等方面存在的问题进行了4个方面的技术改造,更新、补充设备19台,取得了较好的经济效益,创效万元。一、技术改造情况2016年技术改造投资万
2、元,其中:2016年综合折旧费万元,2016年综合折旧费万元(设备万元、工程万元),未列入计划及其它35万元。1、储装运系统改造:包适3个小项。一是101原煤回煤系统改造,扩建了10#原煤场2000m2,增加贮存能力1万吨,增加了201原煤落地与101返回系统,形成了高硫煤分离储存、外调煤回仓的备用两功能系统,提高了原煤贮存和回仓能力,提高综合效益186万元。二是原煤仓下自动配煤入洗改造,原煤仓下投用安装了性能较好的12台变频调速给煤机和PLC自动配煤系统,使入洗原煤实现了精确配洗和分洗。确保了高硫煤的低比例配洗,提高了产率,提高了入洗原煤的调质能力,年创效万元。三是精煤仓下贯通配煤系统改造,
3、改造了精煤仓下运输系统,串通六仓运输线,实现了多仓配合装车,弥补了品种、数量的不足,提高了有效仓容的利用率及精煤的贮存能力和装车能力,等于扩大了仓容多建了仓。另外,把精煤的装车由两道装车变为一道装车,缩短了装车时间,提高了装车速度,同时还解决了精煤与中煤同一道装车相互污染和相互影响问题,节支150万元,确保了出口煤分洗配装方案的实现,提高效益294万元。总改造投资万元(2000年万元;2001年万元),总计增加效益万元。2、提高生产效率与分选效果改造:包括3个小项:一是跳汰机均匀给料改造,投资万元(2001年未列入维简计划)安装投用了4台变频调速给煤机和变频调速控制系统,实现了跳汰机的稳定连续
4、给料,确保了跳汰机处理能力和分选精度,提高了精煤产率,年创效万元。二是提高矸石运输能力改造,投资万元提高了两部矸石斗子和一部矸石皮带速度,一部矸石溜子加大了功率,适应了含矸较差原煤的高效生产,年可节支53万元。三是洗矸落地返回改造,投资万元增加了洗矸临时落地与返回系统,适应了索道外排能力与生产能力不符时的生产,提高外排洗矸上山前的缓冲能力,年可节约倒运费万元。整体改造总投资万元,总创效万元。3、环节设备完善改造。一是503精煤配仓皮带驱动装置改造,投资5万元,改造了503皮带传动机构,由电动滚筒式改为双电机外减速驱动方式,消除了电动滚筒多发事故隐患,确保了精煤系统的安全运行。二是中煤配煤系统改
5、造。在中煤仓外投资万元改造了一部40型配煤溜子,用仓外高低热值中煤来调配仓内产品,装车销售,提高了付产品中煤的配煤销售能力,确保实现销售中煤的质级相符,同时也提高了中煤的外库回仓装车能力,实现了仓内仓外优势互补,总投资13万元,创效105万元。4、产品脱水系统改造。投资万元(离心机23万元、中煤脱水筛万元),改造安装了一台备用离心机和一台中煤脱水筛,完善了跳汰精煤脱水系统和中煤脱水系统,确保了精煤的离心脱水始终连续和中煤入仓水分的降低,减少水分销售损失万元。二、更新补充设备及其它工程更新补充设备及其它工程利用综合折旧费万元,其中:更新设备15台万元;补充设备2台万元;工程3项万元。三、大修情况
6、利用大修费用万元,其中:大修设备25台万元;设施5项万元,工程5项万元。 第二部分 2016年技术改造及设备更新计划 根据集团公司2016年洗煤生产工作的安排,围绕洗精煤计划80万吨,力争100万吨的奋斗目标,减员6%的基础上,以及全面开展安全质量标准化工作的前提下,经分析研究需对下列7个项目进行技术改造;对28台设备进行更新补充,三项质量标准化工作进行完善。一、技术改造项目技术改造需综合折旧费万元,其中:设备6台万元,工程6项万元。1、精煤仓下自动化配煤系统改造目前洗煤厂的六个精煤仓,在2016-2016年储装运一期技术改造中,串通了六仓运输线,安装了24台可调频新型给煤机和推拉杆,实现了六
7、个精煤仓同线装车及多仓配煤装车。但是从一年的运行来看,该系统仍不完善,一是无法按既定比例精确计量配煤装车。一期改造没有完成自动调频、皮带秤检测计量及精煤仓料位仪监测,靠人工调节配煤,人为因素影响大,配煤比例误差大、波动大,不能适应精确比例特别是10#高硫煤低比例配装的要求,无法发挥一期改造后的新型给煤设备的最佳效能和精煤六仓同线装车的优势及整个系统改造的最佳配装效果。二是无法适应精煤外运量增加及质量指标多元化要求的精煤配装需求。近几年,*洗煤厂精煤销售量逐年增长,2016年精煤销售量达万吨,2001年达万吨,到2016年计划80万吨,月计划销售量近万吨。销售的精煤煤种有肥煤和1/3焦煤,产品分
8、8、9、10、11四个级别,产品质量指标要求除传统的灰分、水分、挥发分指标外,硫分的要求则日趋多变,从小于%-%都有,而粘接指数(G值)和胶质层厚度指数(Y值)则要求更加严格。配装时不仅仅是配灰、配硫,还要在质量指标互配的基础上配煤种。由于现有配煤系统不能按精确的比例配装,对于硫分、G值、Y值只能是总体上把握,配煤时质量指标波动大,无法实现硫分指标极限化、G值最大化,配装时不能发挥10#高硫煤低内灰、高G值、高粘接性、高产率的优势,影响产品的质量和最大效益的取得。因此,需尽快对精煤仓下自动化配煤系统进行二期技术改造,参照原煤仓下,安装全自动化配煤系统,以完善精煤配煤系统。改造资金150万元,其
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