资源整合煤矿技改方案(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上煤矿技术改造可行性分析技术改造方案煤矿整合后新增两块井田,西南部块段靠近,暂不考虑开采,东北部块段面积较大,工业储量多万吨。煤矿原井田西部已开采完毕,东部布置两个采区,现正在回采采区。整体矿井东部、北部可分为三个区域考虑,一个是原井田六采区范围及东部延伸段;第二个区域是原井田五采区范围及东部延伸段;第三个区域是扩大部分的东北部区域。煤矿井田内煤层赋存稳定,平均煤厚m,煤的密度为吨/立方米。根据煤矿的煤层赋存情况可选机械化采煤方法有两种:一是综采大采高一次采全高;二是一次采全高综合机械化放顶煤开采;由于煤矿地面没有洗煤厂,因此对放顶煤开采的矸石无法处理,因此,放顶煤开采
2、不予考虑。下面结合矿井实际情况进行一次采全高开采方法进行分析。一、矿井主运输系统煤矿新施工的主斜井全长m,井口至煤仓长度m,皮带安装长度m,主斜井给煤机距离皮带机尾约m,后部面有足够的硫化皮的空间。主皮带主要参数见下表:皮带机长730m带宽1000mm倾角16电机型号YB45044型号DTL100/65/2315电机功率2315KW驱动方式液粘软启动运输能力650t/h带速3.15m/s电机转速1488r/min电压10KV生产厂家机械制造有限公司1、主井运输目前主皮带设计运输能力为t/h,根据国产设备实际使用经验,该皮带实际生产中运输能力预计能到t/h,短时间内可达到t/h的运输能力,但是皮
3、带机长时间满负荷运转,必将大大增加故障概率,很容易出现问题,初期生产能力较小时可以满足需要,如若提高能力建议主井皮带机再增加一套驱动动系统,电机功率变成3315kw,理论计算运输能力能到达到00t/小时,实际运煤能力可以达到t/h左右,每天提升h能够出煤t,每年生产天,基本能够满足矿井万t/a的生产能力。2、大巷运输首采工作面大巷运输设备选择在设备配套中再做说明,在此不再重复。3、井下给煤机井下煤仓给煤机型号GLD800/5.5/B,电压660/1140v,功率5.5Kw,最大给料量800t/h,给料量调整方式为变频器无极变速,重量3800Kg。基本能够满足矿井改造后生产需要,能够与主皮带改造
4、后配套。二、矿井辅助运输系统1、地面及井下装卸车1)矿井地面及井下装卸车现状矿井地面无起重设备,仅机修车间有一部t行车。井下自主斜井甩车场甩车后轨道约m,巷道高度m,宽度m,甩车场曲率半径较小。2)存在问题矿井改造后综采设备吨位大,设备超长、超宽、超重、超高较多。A、设备到矿后无法卸车、装车下井。B、井底车场甩车后设备无法卸车换装。C、地面轨道系统没有连在一起。D、井下没有车场。3)改进建议A、在设备到矿及装车下井安装期间租用(或购买)吊车进行吊装,预计租用吊车时间约两个月以上。B、井下甩车场延伸、扩宽,同时敷设单开、对称道岔各一套,在变电所附近巷道较宽位置扩帮、挑顶,安装50t行吊,保证井下
5、装、卸车。C、地面购置t叉车台,保证地面低吨位材料的正常卸车、装车、码放及搬运。D、甩车场道岔必须进行改造。E、将主井轨道接到机修车间门口便于设备、材料装卸、运输、F、在工作面靠近切眼的位置施工支架组装硐室,安设组装设备。2、主斜井及上下车场辅助运输1)主斜井及上下车场运输现状及存在问题A、矿井辅助运输以主斜井为主,采取机轨合一方式,采用JK21.5/31.5绞车提升,滚筒直径2m,宽度1.5m,轨距600mm,轨道规格为30Kg/m。主斜井安装一部DTL100/65/2315胶带输送机,运输用轨道靠近左帮布置,轨道中心线距离巷道管路边缘1100mm,距离皮带边缘1600mm,管道边缘处巷道高
6、度最高3000mm,一般2800mm。B、上车场轨道末端在洗煤厂201皮带基础下方,拐弯半径较小,同时无法装卸车。主井井口大门超长设备无法进入,逆止器及皮带大架子均干涉。C、下车场为甩车场,外轨加高较少,拐歪处巷道高度2800mm,竖曲线弧度较大,超长设备无法运输。2)改进建议A、主斜井绞车无法满足设备下井要求,建议购置JSDB-25双速绞车,并在驱动机房外施工基础,负责安装期间提升运输。B、将左帮电缆建议改至顶板或右帮管路之上。C、主斜井上车场201栈桥第一个基础、逆止器基础影响设备下井,需拆除,施工完成后再浇灌。D、主斜井上车场大门影响设备下井,为彩钢板结构,预计需要拆除,安装完成后重新制
7、作。3、井下运输1)井下运输现状A、巷道总体高度偏低,一般在3000mm左右,最低处2600mm。B、两处风桥为半圆拱混凝土浇灌结构,宽度在2800mm,高度2600mm。C、各拐弯处巷道抹角较小,个别位置无抹角,影响设备拐弯。D、现有大巷水泥底板硬化质量差,已经出现损坏现象。2)改进建议A、巷道用综掘机重新卧底或挑顶,保证巷道高度在3500mm以上,巷道抹角不足5m的卧底期间重新抹角,两处风桥重新改造成矩形断面,重新卧底后将巷道底板重新固化,固化厚度不少于200mm,混凝土强度不低于C30,浮煤清理干净。B、切眼高度施工时不少于4500mm,方便支架组装。整个工作面施工前先根据设备情况出符合
8、现场的设计。三、矿井选煤系统目前矿井地面洗选系统一套2YK2460筛分系统,处理能力最大550吨/小时,不能满足生产需要,各个品种的运煤皮带能力普遍偏小,满负荷运转必将对生产造成较大影响,建议根据实际能力陆续改造(投资较小),加大处理和运输能力。选 煤 厂 设 备 技 术 参 数 表序号设备名称数量技术特征长度电动机功率减速比或带速1破碎机1UFP5015B90KW400mm2圆振动筛22yK246030kw200mm3手选皮带1DT75-100/20/49m4kw0.9m/s4转载皮带1DT75-100/65/9588m95kw2.5m/s5815块煤皮带1STJ80/1535m15kw1.
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