HB60D型砼输送泵电气故障产生的原因进行分析.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流HB60D型砼输送泵电气故障产生的原因进行分析.精品文档.HB60D型砼输送泵电气故障产生的原因进行分析本文对HB60D型砼输送泵电气故障产生的原因进行了分析,指出了原设 计存在的不足之处,阐述了用PLC进行技改的可行性及具体的实施过程,为业内同 行进行相关的技术改造提供参考。 关键词 PLC 电气控制 技术改 前言 当今建筑市场竞争日趋激烈,随着国家和地方基建项目的 增多,水泥混凝土需求量也越来越大,水泥混凝土的泵送施工已 经成为一个重要工序。输送泵正越来越广泛地应用在建筑、交 通、能源等基础建设中,它对保证工程质量、提高施工速度起着 十分
2、重要的作用。 如何在恶劣的环境中实现远距离、高层泵送作业,除了对砼 配合比、骨料级配、搅拌质量、运输方式、输送管路的布置等严格 要求外,砼泵能否可靠地工作是一个首要的问题。 HB60D型混凝土输送泵系国产设备,电气及液压元件均采 用国产部件,电气控制系统为传统的继电控制方式,这种控制方 式与输送泵的工作环境要求是不相适应的,主要体现在以下几个方面: (1)泵送时压力很高(最大压力可达32MPa),由于液压系统 采用的是开式回路,强烈的脉动冲击是不可避免的,继电控制系 统的抗振性能较差,在强烈的振动下很容易导致线路接头的松动 和电气元件触点的烧损。 (2)输送泵的主要控制是在泵送过程中主油缸换向
3、与闸板换 向的逻辑配合上,同时在泵送压力急剧升高时能够自动反泵、搅 拌卡住时能够自动反转并延时,在泵送过程中能够手动反泵等功 能。为完成这些功能,系统采用了多个中间继电器、时间继电 器,导致了大量的逻辑触点。 (3)维修困难,线路繁琐,一旦发生故障,在短时间内要求立 即解决,即使一个专业人员也很难判断正确,有时会耗费大半天时间。 基于以上原因,为提高泵的完好率,应简化控制线路,且维 修检查方便,决定用PLC控制方式对原有系统进行改造。 1 泵的基本工作原理 该泵型号为HB60D,有两台电动机,主电机功率为55kW,辅 电机功率为22kW。由主、辅两台电动机各通过一个联轴器带动 一台油泵,其中主
4、油泵有两个,为泵送油缸提供动力与两种排 量;辅油泵也有两个,分别为闸板油缸和搅拌马达提供动力。 主、辅电机的启动均为Y-启动,主油缸和闸板油缸由两个三 位四通电液换向阀控制,搅拌马达由一个电磁阀控制,泵送和搅 拌压力电气部分由两个压力继电器控制,系统压力超过设定值时会自动反泵和自动反转并延时一定时间。泵送与闸板的逻辑配合 及换向由装在油缸顶部的两只干簧管提供信号,信号必须准确无 误,触点不能出现误动作。液压系统采用一个蓄能器,起到液压 系统缓冲脉动冲击和主油缸封闭油腔的补油作用。 2 具体实施过程 2.1 确定PC规格及I/O对应 确定输入为22点,输出为13点,选用SYSMAC公司Omron
5、系列C40P。将22个输入点分配 在输入通道00通道和01通道中,输出点分配在输出通道05通道 和06通道中,中间继电器共有9个,分配在PLC内部通道10通 道中,作为辅助继电器使用。 2.2 输入输出端子接线 所有输入点,包括各种按钮、压力继电器、干簧管等相应 的常开常闭点均接到PLC的输入端子板上,接线时要依次找正 各编号;同时在编程时注意输入触点开合的关系。同样,将各电 磁阀线圈、接触器线圈接到相对应的输出终端继电器常开触点上,将部分指示灯接在外电路中,以节省输入输出点数。PLC 输入电源采用220V交流电,输入输出采用24V直流,由于PLC 的输入输出均采取光电隔离,因此增强了抗干扰能
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