井喷事故及险情案例分析2006~2009.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流井喷事故及险情案例分析20062009.精品文档.井喷事故及险情案例分析(2006年2009年)(第二部分)中国石油天然气集团公司工程技术分公司二0一0年一月目 录一、黄2634井二、罗家2井三、泉3201X井四、红G452井五、台64井六、西608井七、松浅22井八、法5246井九、庄416K井十、龙岗0018井十一、涩R443井十二、大北202井十三、徐深8平1井十四、伏223井中石油集团公司井喷事故及险情案例分析一、黄2634井1、基本情况辽河油田黄2634井完钻井深2695.0m;油层套管139.72694.77m,生产井段2206.
2、42656.0m。预计在沙河街组中部井段2095.22028.0m射孔,测井解释预射孔段为油层,设计压井液密度1.05g/cm3。2006年2月4日兴隆台工程技术处作业十五队用89枪射孔,计划射七炮,在射完第一炮起电缆时,发生井喷失控着火。2、事故发生经过2:30射孔队施工准备。2:52射孔校深。2:54点火起爆,上提电缆。2:56电缆提出100多米,发现井口井涌,立即商定剪断电缆,关射孔闸门。2:58喷出液柱高达2m左右。3:00左右,剪断电缆,同时抢关射孔闸门,此时液柱高度约10米左右,随着喷势越来越大,放炮闸门难以关闭。副队长打开南侧套管闸门进行分流,此时井口周围弥漫水雾并伴有天然气。3
3、:05左右井口南侧发出“砰”的一声,着火。见图1。图1 黄2634井井喷失控着火照片3、事故处理过程(1)汇报并启动应急预案3:05至3:07作业队副队长向黄金带消防队汇报火警,同时队长向作业区汇报。3:10作业区向处调度室汇报。3:07消防队接到火警,于3:18到达井喷现场,3:22,灭火战斗展开。3:30消防队抢开出射孔车辆两台,拖出作业值班房一个。3:40油田公司启动辽河石油勘探局突发特别重大事故应急救援预案。4:20第一批有关人员到达现场。4:40成立20人的抢险突击队。(2)抢险组织、准备4:50按照应急预案组织抢险工作,制定抢险方案,组织抢险物资,加工抢险工具。8:50抢拖出作业机
4、和少量油管、抽油杆。(3)抢险灭火压井成功15:30成功关闭套管南侧闸门,南部地面火焰熄灭。16:30拖出靠南侧抽油机组,基本完成井场清障。20:00三台压裂车组用60m3压井液,携带橡胶球80个(直径15mm)和胶皮等堵塞物进行压井,最小压力1MPa,最大压力14MPa,20:23堵住井口,火焰全部熄灭,压井成功。4、事故原因分析(1)直接原因 设计射孔液密度不够是造成井喷的直接原因。射孔井段一直没有测试过,而射孔液的密度却参照下部原来老层的地层压力系数确定,设计的射孔液密度1.05g/cm3,低于实际的地层压力系数。 没接放喷管线是导致井喷着火的直接原因。井喷以后,企图打开套管闸门放喷以降
5、低井内压力,让电缆头落入井内,便于关闭射孔闸门,但该井既没有接放喷管线也没有接压井管线,不能把井内流体引至井场外的安全地带。喷出的流体遇到柴油机排气管火花造成火灾。(2)间接原因 对目的层的地质情况认识不准确该井测井解释为油层,而实际射开是气层。如果解释是气层,按照辽河油田选择射孔方式的规定,应选择油管传输射孔。如选用传输射孔则发生井涌时可以关闭采油(气)树闸门,避免井喷失控。 射孔闸门关闭困难射孔闸门缺乏保养,关闭困难,加之闸门内有电缆头,难以关严。(3)管理原因 地质设计中的有关地层资料、工程设计中的有关井控要求都过于简单,没有针对性。设计射孔液密度偏低。 井控意识薄弱,没有执行“辽河油田
6、井控实施细则”,没有安装放喷管线和压井管线。5、事故教训(1)增强井控意识从该井井喷失控着火的事故分析,无论是管理层还是设计层,从机关到基层作业队其井控意识都急待加强。(2)射孔液的密度设计要合理对从未测试的层位,射孔液的密度不能按已开采层的压力系数设计,要按钻进该层段的钻井液密度设计。(3)要认真执行井控技术规定对气井、高温高压井、含有毒有害气体等重点井、射孔、压裂酸化后的施工作业必须按井控规定、标准接放喷管线和压井管线;必须执行开工前的井控验收制度,达到井控要求才能允许施工。(4)在选择射孔方式上,尽量选择油管传输的方式射孔。(5)射孔作业应尽量避开夜间进行。(6)剪断电缆位置要适当。断电
7、缆在井内基本“直立”,弯曲量较少。要使断电缆头落入井内,才能实施有效关井。黄2634井射孔电缆起出100m左右就发生井涌,剪断电缆后,电缆头露在射孔闸门外,致使射孔闸门不能完全关闭。见图2。图2 电缆断口露在射孔闸门外示意图二、罗家2井1、基本情况(1)2006年3月25日,四川油气田罗家2井在二次完井作业中发生井漏,天然气窜至与罗家2井同井场的罗家注1井,并通过凉高山组沙溪庙组断层泄漏到地表,致使当地群众13860人疏散,社会影响大。事故引起党中央、国务院高度重视,党和国家领导人相继做出了重要批示。国家安全生产监督管理总局、重庆市、集团公司领导亲赴现场研究处置方案、指挥抢险。4月6日压井封堵
8、成功,排除了险情。(2)罗家2井丛式井组基本情况罗家2丛式井组共有4口井:罗家2井、罗家注1井、罗家16H-1井、罗家17H井。各井概况:罗家2井:罗家2井为罗家寨气田第一口预探井(直井),1999年11月12日开钻,2000年5月13日完钻,井深3404.00 m。该井钻进中因339.7mm套管断裂,井身结构被迫改变,244.5mm套管(设计下深2818m、嘉二3段)提前下至井深1704.38m(须家河组顶);177.8mm套管(设计下至3404.00m、飞仙关组)提前下至3044.68m(嘉一段);下127mm尾管射孔完井。在嘉五段2102.832200.00m钻进中,放空1.90m,井漏
9、严重,钻井液有进无出,共漏失各种液体13379m3。飞仙关组气藏有效储层厚度53.90m,测试产量63.2104m3/d,H2S含量125.53g/m3,CO2含量106.88 g/m3,地层压力40.759MPa,压力系数1.27。2000年6月14日试气结束后,下177.8mm电缆桥塞至2798.00m封井暂闭。见图3。图3 罗家2井第一次完井井身结构示意图罗家注1井:罗家注1井是开发实施方案在主产区块设置的一口气田水回注井。于2005年9月2日开钻,2005年11月10日完钻,在井深2211.42m,井底层位嘉五1段。该井钻至2177.01m(嘉五段)发生严重井漏,漏速大于60m3/h,
10、累计漏失各种液体2024m3。339.7mm套管下至井深2207.87m固井,固井质量差,井深465.81m以下管外基本上无水泥胶结。罗家16H-1井:2004年7月23日开钻,2004年9月17日完井,完钻井深4248.00m。在飞仙关组水平段钻遇有效储层249.80m,孔隙度416%,测试产量为267.49104m3/d,硫化氢含量130g/m3,二氧化碳含量96.86g/m3。罗家17H井:2004年10月12日开钻,2005年5月9日完井,井深4519.00m。各井相对位置地面相对位置:在罗家2井7.53方向2.82m处为罗家注1井;在罗家2井310.02方向10.75m处为罗家16H
11、-1井;在罗家2井320.99方向12.50m处为罗家17H井。地下相对位置(嘉五段,井深2200.00m处):罗家2井与罗家注1井相距117.80m;罗家2井与罗家16H-1井相距107.18m;罗家2井与罗家17H井相距75.76m。见图4、5。图4 罗家2丛式井组各井相对位置图图5 罗家2井组各井等高线位置示意图2、事故发生经过(1)施工作业简况(2月7日3月20日)罗家2井2月7日开始第二次完井,施工作业按照“钻磨电缆桥塞原产层段补射孔下耐蚀合金完井管串诱喷和测试酸化测试求产”五个步骤进行。2月7日换装井口装置,试压20MPa合格。2月24日下钻通井至2781.86m探得桥塞,按设计用
12、密度1.58g/cm3的钻井液对井筒试压30MPa合格。2月25日钻桥塞至井深2782.17m,桥塞下落至井深2839.75m。3月1日下公锥、强磁打捞桥塞未获。3月2日因桥塞转动,钻磨困难,拟注水泥固定桥塞后再钻。用密度1.58g/cm3的钻井液试挤,压力27MPa降到25MPa。泄压开井循环发现井漏,漏速26.6m3/h。3月3日降密度至1.361.38g/cm3,漏速3.1m3/h。3月4日在127mm尾管喇叭口(井深2840.53m)注水泥浆固定桥塞,挤压25MPa降到22MPa,泄压候凝。3月13日分别下152mm钻头、143mm和102mm磨鞋钻水泥塞、磨铣桥塞,钻井液密度1.42
13、g/cm3,不漏。3月15日吊灌起钻,漏失密度1.42g/cm3钻井液21.1m3,漏速为6.4m3/h。3月16日通井至井深3315.00m,发现井漏,钻井液密度1.42g/cm3。钻井液密度降低至1.38g/cm3循环漏失钻井液2.4m3,漏速0.76m3/h,再调整钻井液密度至1.35g/cm3循环不漏。3月18日开井观察41小时后井口出现滴流,又调整钻井液密度至1.371.38g/cm3,循环井漏,漏速0.58m3/h。3月19日起钻,吊灌密度1.37g/cm3钻井液20.9m3,漏速为3.69m3/h。3月20日下177.8mm刮管器刮管至井深2840.00m,其中在井段2750.0
14、0m2790.00m反复刮铣3次,漏速增大至4.8m3/h。注入堵漏钻井液后,吊灌起钻至井深2118.87m,静止观察,间断吊灌密度1.37g/cm3的钻井液24.9m3。3月21日3:45开井观察,液面涨至井口,关井,套压02.08.5MPa。至18:21,先后向井内间断反挤钻井液10次,累计挤入钻井液52.8m3,套压8.017.0MPa。3、事故处理过程(1)井漏和溢流处理情况(3月21日24日)第一次用HHH堵漏钻井液堵漏压井3月21日反注40HHH5桥堵剂复合堵漏钻井液13.7m3,推入地层复合堵漏钻井液8.7m3。关井观察,8.5小时后套压由6.515.6MPa。堵漏压井不成功。第
15、二次用桥塞堵漏钻井液压井3月22日反注密度1.61g/cm3桥塞堵漏钻井液(浓度10)17.6m3,关井2小时后套压由3.16.8MPa后,间断泄压挤钻井液降低套压,经两次挤钻井液后,套压反而升至27MPa,随即开始持续反注清水(加除硫剂),控制套压15MPa以内。第三次用快凝水泥浆封堵压井施工3月23日14:00发现罗家注1井油压达到15MPa。结合罗家2井与罗家注1井井下情况,分析认为:罗家2井177.8mm套管可能破损,推测罗家2井与罗家注1井在嘉五段漏层已连通,天然气通过套管破口进入嘉陵江组地层并窜到罗家注1井,罗家2井的177.8mm套管在嘉五组(井深2200m左右)损坏的可能性较大
16、,因此决定对破损段套管进行封堵作业。3月24日正、反注密度1.601.75g/cm3高粘钻井液92.2m3,正注快凝水泥浆40m3(49t),关井候凝,油、套压为0。3.5小时后井口开始起压,关井9小时后,套压由06.4MPa。(2)地面窜气处理情况(3月25日4月3日)3月25日7:40发现距离罗家2井1.29km的高桥镇河沟中冒气。见图6、7。8:00现场指挥部通报地方政府,并与地方政府联合启动突发重大事件应急预案,共同迅速组织疏散附近居民。为避免地面冒气现象进一步恶化,立即对罗家注1井放喷点火,泄压。同时划定警戒区域,24小时对空气、水体质量进行监测,避免次生事故的发生。图6 罗家2地面
17、窜漏点及监测点示意图图7 罗家2井天然气窜出地面点火照片现场指挥小组研究制定了切断罗家2井飞仙关组气源的封堵压井四套方案:方案一:不动现有井下管柱,正、反同注高密度高粘度钻井液,大排量注水泥浆封堵。方案二:压井后,强行下钻至127mm尾管喇叭口注水泥浆封堵。方案三:钻具内外分注水泥浆和水玻璃钻井液,二者在破口附近相遇速凝封堵。方案四:在探索压井井筒稳定时间的规律后,边吊灌钻井液边起钻,再下入专用工具至127mm尾管喇叭口注水泥浆封堵。3月27日正、反注密度2.00g/cm3的高粘度钻井液71.8m3,注一级快凝水泥浆100m3(121t),平均密度1.89g/cm3,二级快凝水泥浆51m3(6
18、5t),平均密度1.89g/cm3。关井候凝,油、套压为0。4.5小时后井口起压,套压05.8MPa。3月28日罗家2井持续正、反注清水,立压810MPa,套压710MPa。3月29日正、反注高粘度钻井液,立、套压降为0,打开防喷器,强行起钻具,起出88.9mm钻杆56柱1594.78m,发现第18柱下单根滑扣,鱼长542.93m。3月30日下打捞钻具至井深1596.24m探得鱼头,对扣打捞不成功,分析鱼顶钻杆母接头已氢脆破裂。3月31日第一次采用特种凝胶快凝水泥浆封堵压井施工。正、反注密度1.601.70g/cm3高粘钻井液45m3,正注浓度1.5%的特种凝胶液235m3,再反注快凝水泥浆6
19、7.5m3(84t),平均密度1.84g/cm3。封堵压井施工中,罗家注1井放喷口火焰持续减小直至不具喷势,地面6个冒气点的火焰逐步减弱。罗家2井的封堵压井获得明显效果。4月2日第二次采用特种凝胶快凝水泥浆封堵压井施工。环空注入浓度1.5%特种凝胶63m3、水泥浆71.0m3(90t),平均密度1.87g/cm3,关井候凝。罗家2井立压2.14.0MPa,套压4.114.2MPa。罗家注井点火泄压,油压7.53MPa2MPa,套压5.47MPa1.5MPa。4月3日第三次特种凝胶快凝水泥浆封堵压井施工。环空注特种凝胶185m3、水泥浆86m3(110t),平均密度1.87g/cm3,关井候凝,
20、立、套压为0。至4月6日,连续观察,罗家2井、罗家注井井口压力均为0,外围泄露点减少,点火处火焰明显减小,压井封堵取得决定性胜利。(3)巩固压井封堵成果(4月6日)4月6日为了巩固前三轮封堵压井的成果,进行了第四次特种凝胶快凝水泥浆封堵施工。环空注凝胶58m3、水泥浆51.5m3(68t),平均密度1.89g/cm3,关井候凝。探环空液面在井口,罗家2井和罗家注井立、套压均一直为0。外围泄露点和点火处火焰进一步减小,由此进一步证实,罗家2井飞仙关组气层已被封堵,气源已被切断。至此,罗家2井井漏事故处置工作从抢险阶段转入井下复杂情况处理阶段。4、事故原因分析(1)直接原因 177.8mm套管在2
21、200m左右破损根据罗家2井嘉五段漏失层特点以及堵漏抢险过程中的情况和资料等综合分析判断,罗家2井177.8mm套管在2200m左右破损。导致飞仙关组气层天然气上窜,天然气从破损处沿着罗家2井嘉五段溶洞发育和地层破碎带窜入罗家注1井区。 罗注1井固井质量差罗注1井经CBL和VDL检查固井质量,套管外从465.00m以下基本无水泥封固。罗家2井的天然气穿过罗注1井的射孔段进入井内,造成高油管压力;同时天然气沿着罗家注1井套管外的环形空间向上进入到840m处出露到地表的凉高山组沙溪庙组断层,最终天然气沿着断层泄漏到地面。见图8、9、10。图8 罗家寨构造LINE991线时间偏移剖面图9 罗注1井完
22、井结构示意图图10 罗家2井天然气窜出地面示意图(2)间接原因 339.7mm套管断落致使井身结构不合理罗家2井设计244.5mm套管下深2818.00m,封固嘉二3段以上漏失层、垮塌层和低压气层。但在二开钻井中,339.7mm套管从井深331.94m断裂,下部滑落至井深336.94m,形成5m长的断距,钻进中多次发生阻卡,继续钻进困难,并且339.7mm套管已不具备井控能力。为此被迫将244.5mm套管下至井深1704.38m(须家河组顶),没能按设计封固嘉五段漏失层。177,8mm套管因嘉五段严重漏失,固井质量难以得到保证,使该段177.8mm套管成为最薄弱点。 177.8mm套管磨损该井
23、原设计177,8mm套管后期射孔完井,由于244.5mm套管提前固井,为了封住嘉五段大漏层,177.8mm套管被迫在目的层以上的嘉一段提前固井。固井后在177.8mm套管内的钻进和完井作业时间长达2个月,纯钻进和起下钻时间长达704小时,由于在2125.00m和2175.00m处井斜角达到17.17,而且处在漏失层和套管固井质量存在问题的2180m附近,又由于在钻进过程中对井斜最大的部位缺乏有效的保护措施,难免不产生磨损。 试挤和试压加剧了套管的损伤在罗家2井二次完井试修设计中未考虑到原钻井和一次完井作业过程中对套管的损伤,在二次完井的第二次磨铣桥塞以前的施工中,按设计在井内钻井液密度1.58
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