循环水系统不停车清洗预膜方案.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流循环水系统不停车清洗预膜方案.精品文档.达钢集团炼钢厂连铸净循环水系统不停产清洗预膜方案摘要:达钢集团炼钢厂连铸净循环水系统因腐蚀、结垢等影响,需进行清洗、预膜,根据本系统水质及材质等情况确定了化学清洗、预膜方案,结果表明清洗、预膜效果良好,达到预期目的。 关键词:循环冷却水 清洗 预膜 一、循环水系统现状 达钢集团炼钢厂连铸净循环水系统,冷却水在不断的循环使用过程中,由于温度升高、速度的变化、蒸发引起各种无机离子和有机物质的浓缩、冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂质的进入等多种因素的综合作用,循环冷却水系统及换热设备产生沉积
2、物附着、设备腐蚀、微生物滋生以及由此形成的黏泥污垢造成堵塞管道等问题。主要表现在:全年浊度多数超标(指标为20 mgL),最高达50.6 mgL。循环水中总铁的质量浓度较高,最高达5.57 mgL。监测挂片有较明显的腐蚀倾向,挂片腐蚀速率最高达0.29 mma。目前循环水系统冷却效果较差,已无法满足工艺使用,因此决定对换热冷却设备及循环水系统进行不停产清洗和预膜。表 1循环水水质PH总硬总碱浊度总铁氯离子 电导率总磷8.3113586.4350.65.5723.362762.17二、清洗内容1 循环水系统化学清洗2 循环水系统预膜三、主要设计依据及技术参数1主要标准依据 a、GB5005095
3、工业循环冷却水处理设计规范b、HG/T 2387-92工业设备化学清洗质量标准c、JB 8526-1997 高压水射流清洗作业安全规范d、HG/T3778-2005冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则2、主要技术参数循环水量500(最大580)m3/h,供水压力0.4MPa回水压力0.2 MPa供水温度30回水温度40浓缩倍数 3四、清洗、预膜4.1化学清洗 化学清洗过程由清洗剥离、酸洗两过程组成4.2粘泥剥离清洗剂中的主要成分:有机磷、聚磷、表面活性剂、高效清洗缓蚀剂、整合除锈剂等。清洗时,我们先投加了适量的除油剂 OBL02及消泡剂OBL07,投加量分别为 100 mgL,80 mgL,运
4、行48 h,浊度平均升高200,边换水边补水使浊度降至 10 mgL以下,再进行粘泥剥离,先投加双烷基季胺,然后投加消泡剂OBL-07,投加量分别为 100 mgL,50 mgL,运行24 h。4.3 酸洗酸洗过程投加六偏磷酸钠,HEDP,磺化共聚物药剂,投加量分别为 100 mgL,50mgL,30 mgL,并投加适量浓硫酸(98)以调节酸洗过程的pH值。4.3.l pH值变化酸洗过程历时12 h,pH值控制为 45,以利于化学清洗剂充分发挥作用。硫酸的投加视pH值情况调节。酸洗pH值控制效果见表2。酸洗后,对系统进行置换,浊度降至 10 mgL以下,pH值升至7.0以上。 表2 酸洗过程p
5、H值变化清洗时间024681012PH5.84.34.54.34.54.54.54.3.2 浊度变化酸洗过程浊度变化见表3。 表 3 酸洗过程浊度变化清洗时间024681012浊度50.676.885.5998.1598.3298.4598.39由表3可见,2h后,酸洗明显开始发挥作用,池水浊度明显上升,到清洗6到8小时趋于稳定,粘附在系统中的大量粘泥、腐蚀产物被剥离、清洗效果明显。4.3.3 总铁变化酸洗过程总铁变化见表4。表 4 酸洗过程总铁变化清洗时间024681012总铁5.576.837.197.157.327.357.31由表4可见,酸洗过程中,总铁从酸洗前的5.57 mg/L上升
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