日100吨污泥无害化处理工程初步设计方案.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流日100吨污泥无害化处理工程初步设计方案.精品文档.100t/d污泥无害化处理工程初步设计方案2011 年 8 月第一章 概述水资源是保证人类生存最件基本的条件,因而保护水资源、防止污水对环境的污染,是人类造福于千秋万代的重要责任。为改善我国水资源污染严重的现状,从“九五期间污水治理问题得到充分重视,城市污水处理工程项目发展很快。污泥是污水处理厂的产物,其中含有各种病原体和重金属元素,目前大多采用填埋处理,处理不当仍会造成对环境的二次污染。随着污水处理工程的建设和发展,污泥的处置和利用已越来越成为急需解决的大问题。由于城市污水处理厂的污泥中主
2、要成分为有机物,因而其本身就是理想的农用有机肥的原料,可进行综合利用,令其变废为利。本项目是采用城市污泥无害化农用技术,将污泥与干燥添加物质(其成分主要为 N、P、K 营养素等)混合,造成有机复合颗粒肥,这种复合肥产品属高效无机、有机缓释肥,对提高农作物产量、保护土壤有明显效果,是具有较大发展潜力的农业肥料品种。因此利用污泥制肥,既可为农业提供复合肥产品,满足我国化肥产品结构调整的需要,同时实现了对污泥环境污染源的综合利用,使废物资源化,既有显著的经济效益,又有着极大、长远的社会效益。从世界范围看,城市污泥的处理和处置方法有焚烧、填埋、堆肥等多种形式,而其中污泥农用是主要方法之一。通过可靠的无
3、害化技术,对处理后的污泥进行农业利用,具有经济、简便、可资源化等优点,得到许多国家的广泛重视,是目前呼声最高的处理途径。第二章 技术基础机械科学研究总院是中央直属的国家大型科研企业。 具有强大的成套设备研发、集成、加工制造及安装能力。在“八五”期间承担完成了国家重点科研攻关项目“污泥堆肥成套设备”,获机械部科技进步二等奖和“国家重点新产品”证书。“九五”期间又承担了国家科委重点攻关课题“污泥快速制肥成套设备及污泥制肥关键技术研究”,所研发的工艺和成套设备更加先进和完善,获北京市科学技术二等奖和中国机械工业科学技术进步三等奖。2002 年后,在上述研究成果的基础上研发了 SACT 族污泥堆肥/生
4、物干化系列技术和成套设备,获得发明专利两项、实用新型专利六项,并获得首届中央企业青年科技创新奖。通过十几年的潜心研究,形成了 SACT 堆肥工艺和机械化堆肥专用设备为核心的成套技术。开发了污泥翻堆机、转仓机、专用混料机、自动布料机、固体发酵专用曝气器、模块化组合除臭设备等一大批新型非标专用设备,以保障污泥堆肥系统节省占地、运行可靠、管理方便。该技术成功运用在唐山西郊污水一厂污泥制肥示范工程、唐山西郊污水厂二期污泥制肥工程(世行项目)、沈阳西部水处理厂、太原河西北中部污水处理厂、烟台莱山污水厂污泥无害化处理工程、北京大兴污泥消纳厂、洛阳瀍东污水处理厂污泥无害化工程等一批污泥处置工程等,取得良好的
5、经济效益和社会效益。第三章 污泥堆肥工程地址、处理规模及处理标准3.1 工程地址 待定3.2处理规模本方案设计日处理脱水污泥量为 100t(含水率约 80%)。日产 25吨营养土(含水率小于 40%)。3.3处理标准3.3.1 出料含水率40%;3.3.2 产品卫生指标应符合高温堆肥卫生标准 GB7959-87。第四章 污泥堆肥工艺方案4.1 选择方案的原则4.1.1在常年运行中,要保证污泥的处理效果稳定,技术成熟可靠;4.1.2尽量降低投资和运行费用;4.1.3将二次污染风险降到最低;4.1.4 实现操作人员脱离污泥好氧发酵区,杜绝人员伤亡事故发生,运行管理方便。4.2 工艺流程及说明本项目
6、处理含水率 80的脱水污泥 100t/d,脱水污泥通过污泥专用车送到混料车间,在混料车间与回流熟料按一定比例进入混料机混合,混合好的物料通过布料机输送到好氧发酵仓内,在发酵仓内强制通风使物料充分好氧发酵,同时通过翻堆机搅拌使其均匀发酵并且推动物料向前运动;经 20 天左右的时间发酵后物料的含水率已降至 40以下,干燥后的物料一部分作为回流物料循环利用,一部分进入营养土仓库,最终作为营养土输出。这种营养土可作为土壤剂改良剂,可用于城市草坪、花卉种植、园林绿化、荒漠植被、荒山绿化等方面,又可以作为大田肥的原料,充分利用该营养土有机成分高等优点,也可根据土壤情况及农民的需要添加不同数量的N、P、K
7、肥,制成有机-无机复混肥。处理能力根据物料衡算图计算:每日污泥处理能力100吨(80%含水率),产出营养土25吨(40%含水率)。按330工作日计算,年处理33000吨脱水污泥能力,年产营养土8250吨,产品可用于园林绿化或作为复混肥基质。200t/d60%100t/d40%125t/d40%25t/d40%100t/d80%第五章 污泥堆肥工程设计方案5.1 工艺设计本工程的建设包括生产车间(含混料车间、好氧发酵车间、维修间、除臭系统)、成品库、临时堆场、变配电间、综合楼、车库。5.1.1 生产车间生产车间占地面积 4250m2。混料车间经过机械脱水含水率80%的污泥由污泥专用车运入混料车间
8、倒入生料料仓储存。脱水污泥由螺旋按照预定量输送进入混料机内。回填料通过料仓底部的螺旋输送机按照预定量进入混料机。混料机将两种物料充分混合搅拌,完成混料过程。含水率控制在55-60%的混合物料由混料机出口经过上料螺旋输送机,经料斗落在布料螺旋输送机上,在指定仓位上方的卸料器落下,混合物料随之落入指定仓位,完成自动进仓过程。好氧发酵车间好氧发酵车间内设快速好氧发酵仓 8 座;单座仓尺寸为长宽高:6355.5 米,仓底铺设平面专用固体发酵曝气装置。好氧发酵车间两端设有相对独立的维修间,供翻堆机、转仓机出仓检修。翻堆机定期将物料翻堆、打散、前移,并使其从发酵仓入口向出口移动,发酵最高温度可达 70,维
9、持 3 天时间,污泥中的病原体、杂草种子等被杀死,经过 20 天的充分好氧发酵,污泥含水率降到 40%以下,完全达到污泥减量化、无害化目的。好氧发酵车间设一台翻堆机和一台自动转仓机,污泥好氧发酵车间还设有曝气风机、阀门等附属设施。发酵仓底铺设防止堵塞曝气管路,曝气量根据发酵阶段分别设置。出料采用自动出仓系统,最靠近仓尾的熟料落入位于仓尾边上的出料皮带输送机上,再经回流皮带输送机输送至熟料料仓。除臭系统采用组合除臭模块,通过生物组合除臭作用,有效去除好氧发酵过程中产生的 NH3、H2S、VOC 等臭气物质,能力与好氧发酵过程匹配,并具备分时段处理量调节能力。气量确定:每仓需气量: 9450m3/
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