气化事故汇编2.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流气化事故汇编2序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施1煤浆泵(P1301)工艺事故煤浆泵P1301-3调油压,误拆壁帽事故淮化17.28润滑油喷出,油压1.4MPa降至0.4MPa操作水平低,责任心不强,误操作提高操作技能加强责任心2煤浆泵(P1301)工艺事故P1301-3超压跳泵事故淮化开P1301-3建立煤浆循环,在水切煤浆时跳车,再开再跳,用RW冲洗后仍跳P1301出口限流孔板堵,水循环时间短,停车后清洗不彻底 将P1301出口限流孔板孔径扩大一倍至50mm 投料前P1301
2、早打循环 停车后要清洗彻底3煤浆泵(P1301)工艺事故P1301推进液系统故障造成系统波动事故淮化P1301-1不打量,检查发现3缸声音异常,进行排气造成三缸推进液均不足,P1301出口流量大幅度波动,险些跳车操作水平低,误操作 加强操作工业务水平知识培训,提高操作水平 有异常及时汇报4煤浆泵(P1301)工艺事故P1301入口原水阀未关死事故渭化中控表现:CH4CO2产气率低P1301入口原水阀没关死,导致煤浆进水 阀门确认要仔细 冬季要注意防冻5煤浆泵(P1301)设备事故P1301隔膜破裂造成停车事故淮化1停车更换隔膜,拆开时发现隔膜老化破裂,O型圈、定位销脱落,煤浆进入推进液腔隔膜老
3、化、破裂,煤浆进入推进液腔隔膜应定期更换序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施6煤浆泵(P1301)设备事故P1301-1泵煤浆漏入推进液事故淮化17.28注水排气时,发现推进液内有煤浆漏入安装前清理不干净,隔膜没压紧 安装前应清理干净,隔膜压紧 检修完毕后,设备员检查合格再投用7煤浆泵(P1301)设备事故高压煤浆泵入口活门螺栓断裂事故鲁南高压煤浆泵1缸活门螺栓断裂(三个),煤浆大量喷出,系统减量停车维修工经验不足,因担心活门压盖漏使螺栓预紧力过大不均 煤浆浓度不能控制太低(易漏) 将活门密封垫由石棉换成橡胶8煤浆泵(P1301)设
4、备事故高压煤浆泵注油联锁跳车造成系统停车鲁南煤浆流量由21m3/h14m3/h,3#缸入口活门堵塞,处理注油灯亮红灯,高压煤浆泵注油联锁跳车,因起气化系统跳车振动筛或煤浆槽腐蚀下来的氧化物先垫在进口活门,后振动卡在出口活门上,此时隔膜被推至后死点,正巧赶上注油灯亮,因煤浆端压力在3.5MPa,而补油压力在1.0MPa,无法补油联锁跳车 对煤浆系统腐蚀问题应引起高度重视 对类似事故的处理制定切实可行的措施避免事故的扩大9煤浆泵(P1301)工艺事故气化高压煤浆泵跳车造成系统停车鲁南高压煤浆泵润滑油滤网压差大,高压煤浆泵因油压低跳车,合成氨系统停车润滑油滤网堵塞,造成滤网前后压差大是造成事故的主要
5、原因,操作工发现隐患的发展未能采取进一步汇报处理措施 积极处理各类潜在隐患 加强业务培训,提高职工处理各类事故的应变能力。序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施10煤浆泵(P1301)设备事故P1301-1减速箱无油运转渭化17.281煤浆泵试泵半小时跳车,减速箱温度过高1 减速箱拆检安装完后忘记加油2 试泵前未认真确认加强润滑管理机泵试车、启动前要按确认表彻底确认,不能有侥幸心理11煤浆泵(P1301)设备事故P1301-2隔膜漏油渭化P1301-2系统推进液报警(3缸),当班加油两桶3缸隔膜破裂漏油 判断准确停车处理 定期更换隔膜
6、12煤浆泵(P1301)设备事故P1301-1推进液故障渭化推进液1缸加注阀连续加注,推进液泵频繁开,间断不足十秒打开柱塞箱盖,发现安全阀漏油量大 紧1推进液安全阀,推进液泵间断至80秒 停车后对安全阀垫进行更换13煤浆泵(P1301)设备事故P1301-2吸入阀故障渭化运行中煤浆量由36263/h,停车拆检中发现3缸入口阀卡一钢丝钢丝卡住入口阀,使弹簧不到位,此缸打不出量因起流量猛减 及时发现调整O2量,并安排停车处理,避免事故 进行S1301调试,投用14煤浆泵(P1301)操作事故P1301不打量,减氧造成停车事故淮化P1301-2一缸不打量,炉温飞涨P13012一缸不打量,操作工快速减
7、氧量,由于DCS机器反应慢,使得减氧过头,操作工经验欠缺,处理不当,使氧气流量低低跳车 煤浆泵一缸不打量时,应摘联锁减氧同时进行,再配合提高煤浆泵转速 遇事沉着冷静序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施15灰水循环泵(P1406)操作事故P1406-1违章操作渭化12.35工艺人员将P1406-1、2投“自启动”备用,1泵自启动运行,现场振动大,泵严重损坏停车后双泵停运,进出口阀全关,因PIC1409低低泵自启动,使泵空转烧坏 不备用设备必须断电、交接好 自启动功能泵是否备用必须交接清 加强巡检16灰水循环泵(P1406)操作事故P1
8、406-2非法启动渭化P1406-2自启动运行三小时,使泵运行状态恶化未经外专设备人员许可使用 未正式交工艺使用设备不能使用 不属于被用泵需做断电处理 试车时进口设备开停需外专许可17灰水循环泵(P1406)设备事故P1406-2故障渭化P1406-2南机封轴承温度高,冒烟,双炉停车运行时间太长,1泵正检修关系系统运行安危的大机泵必须一开一备18灰水循环泵(P1406)操作事故P1406入口管堵塞渭化P1406-1入口压力0.5MPa,压差不高,清网干净V1408至P1406入口管堵塞严重加强分散剂泵及添加量巡检及控制;定期清理;严格控制V1402、V1401、V1408液位和温度19灰水循环
9、泵(P1406)操作事故P1406-1轻度气蚀渭化入口压力低,相互切换两泵无效,1泵机封刺漏V1408液位低,指示失灵未及时判断,导致轻度气蚀 仪表指示尽快确认修复 V1408液位失灵要加满至溢流 清滤网要及时序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施20灰水循环泵(P1406)设备操作事故P1406入口管内杂物堵渭化12.35入口压力波动,最低0.08MPa停车清理入口管时,取出一导链盒盖 V1408罐内作业,器具必须带出,丢失及时汇报查找 清理P1406入口管作为一系统检修项目21灰水循环泵(P1406)操作事故P1406-2泵体结垢
10、渭化拆检时泵体内结垢转子吊不出来灰垢与分散剂混合物在内壁沉积粘结所形成 酸洗、化洗后垢物软化处理 停泵后盘车,及时排净泵内积水22灰水循环泵(P1406)设备事故P1406-2出口超压渭化2试泵中,出口9.0MPa,回流阀全开,E1401封头刺漏仪表检查、测量、修复阀头,再试泵7.5MPa,回流阀阀头问题仪表备件在安装前确认很关键,备件尺寸要与设计相符23灰水循环泵(P1406)设备事故P1406-2轴承着火淮化东轴承着火,未及时发现烧坏轴承巡检不认真,未及时发现油杯无油,且着火发现不及时提高员工责任心加强巡检质量24灰水循环泵(P1406)检修操作事故P1406-2平衡管断淮化平衡管折断,大
11、量水喷出,电机湿钳工检修P1406-2时将已漏水运行中P1406-1平衡管折断 检修要小心切勿蛮干 平衡管加固25灰水加热器(E1401)操作事故E1401封头泄漏渭化1.23E1401封头漏P1406泵出口压力控制过高,E1401封头排气不好严格控制工艺指标,按PI14097.5MPa,刺漏严重,换垫处理序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施26破渣机操作设备事故破渣机轴封泄漏大停车事故淮化4.94H1301-3轴封泄漏大,喷黑水,停车处理因轴封漏规定24小时开启一次H1301,因未执行造成排渣不畅,黑水管线堵 加强操作工责任心,严
12、格按规章办事 加强设备维护,提高检修质量27破渣机设备事故破渣机漏停车事故淮化破渣机轴封水漏黑水,停车换填料轴封过滤器堵,造成水量偏低,填料磨损坏 经常检查轴封水量定期清过滤器 提前判断密封水原因先停破渣机,清通轴封水,避免填料磨损28破渣机设备事故更换XV1310挤坏破渣机填料事故淮化H1301-3轴封漏大,停车更换轴封因检修XV1310,长时间未排渣,渣量大,造成H1301轴封填料损坏必要时停车检修,避免长时间不排渣29破渣机设备事故因破渣机轴封漏造成系统停车事故鲁化轴封漏量大,人员无法靠近,停车检修巡检不及时,密封水压力低,渣水倒入密封水管堵塞造成泄漏提高巡检责任心及巡检质量;增加密封水
13、压力报警,对破渣机叶轮质量进一步分析改进30气化炉(F1301)操作设备事故GG-3外壁发红渭化3.70外壁温度报警,导压管周围发红,至530停车砌转有缝隙,窜气后所致加强中控和现场检测巡检;根据实际情况吹N2或停车序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施31气化炉(F1301)操作事故1#气化炉筒体超温停车淮化3.70PDIA1306波动,炉壁温度升高,CO含量高,后拱顶下筒体1m左右超温达560停车渣口堵死造成;煤质差,提负荷快,压差计测量不准造成渣口堵及时调整负荷,异常情况及时汇报处理32气化炉(F1301)设备事故气化炉炉壁烧红
14、、鼓肚鲁化炉壁温度两个点严重超温,气化炉渣口压差较大,检查发现燃烧室下部西北侧炉体烧红、鼓肚,停车30天处理 耐火砖出现裂缝,高温气体窜流, 操作工责任心差,三次报警未发现 工艺制度管理不完善 危及设备及人身安全时,及时停车 将鼓肚处热偶用耐火材料堵死,并将热偶孔连接法兰用法兰盖盲死 增加壁温280报警,完善规定33锁渣罐操作事故V1303带压气外泄渭化7.41带压气体泄压将渣池盖掀起,壁脱落,防护层损坏0.5MPa气体瞬间卸压释放冲击造成中控操作要全盘确认,现场明了,不能乱动,联锁不能随意摘除34锁渣罐操作事故V1303-3误排水渭化停车检修中水突然由V1303-3人孔喷出DCS操作工不清楚
15、现场情况,无故动作锁渣阀 停车期间值班人员对现场检修情况要明晰 中控不能无故操作35锁渣罐操作事故P1304泵检修引起未排渣渭化P1304检修后,发现皮带上无渣,气化炉液位波动大,碳洗塔放空阀卡,压力无法控制,停气化炉P1304检修5小时未排渣,激冷水积渣带至碳洗塔,气带灰阀卡规定P1304两小时内必须恢复运行特殊情况下气化炉必须2小时强行排渣一次视检修情况及时减负荷序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施36锁渣罐设备事故XV1313A故障渭化7.41V1304-1冲洗水无法冲洗锁渣罐,怀疑XV1313线路堵,停车XV1313执行机构
16、与阀体之间联接件裂开,无法带动阀体转动多方确认要仔细,以便制定检修方案37锁渣罐设备事故V1303-2法兰漏渭化运行中发现V1303法兰漏大,无法给V1303充压,无法正常排渣,气化炉停车处理法兰漏点未及时处理停车处理法兰漏点38锁渣罐操作事故手动排渣,2炉跳车事故淮化手动排渣,打开XV1315泄压,压力不降,气化炉液位下降快因LIA1303、04三选二引发XV1308关闭,气化炉联锁跳车因XV1310动作慢,锁斗长期手动排渣为诱因集渣48分钟,收渣时间长排渣时XV1309未关闭就打开XV1315泄压 加强操作工责任心,严格限制排渣时间间隔 提高操作水平,能应付紧急情况39烧嘴系统操作事故XV
17、1318/XV1319打开太早渭化9.88换烧嘴时突然有水喷出,周围蒸汽腾腾,引起人员恐慌,有人轻伤现场冷却水法兰未上好,与中控未联系好,提前打开XV18/19,使水喷在热炉壁蒸发起雾 加强确认工作,做到心中有数 现场与中控要联系清楚、准确40烧嘴系统操作仪表事故VW系统误报警渭化VW系统流量、压力报警,3、1两炉先后停车2炉仪表误信号引起操作工误停车岗位人员对出现第一事故信号要确认,停车第一事故信号不能随意摘除序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施41烧嘴系统操作事故VW切换误操作渭化9.881投料前VW水切换,引起系统压力波动,备
18、用泵自起动阀门切换不当引起瞬间流量过大,导致总管压力低联锁严格执行操作法加强业务学习精心操作,细心确认42烧嘴系统操作事故停车处理不当造成回火烧坏烧嘴淮化高压高温气体经烧嘴反窜回煤浆管线,烧坏烧嘴炉头阀未关,制浆工将煤浆清洗盲板前手动阀打开,此时盲板倒通,使炉内2.0MPa气体经烧嘴反窜回煤浆管线操作工加强业务学习加强现场管理,保持线联系后操作43烧嘴系统操作事故烘炉时预热烧嘴喷出事故淮化炉内爆炸预热烧嘴喷出炉外,摔坏渣口缩小回火,说明进入空气已少,燃料气过剩,渣口渣落下后大量空气进入,形成爆炸渣口小造成回火时,应停止烘炉处理渣口,渣口处理好后,继续升温或减小燃料气而加大抽引,暂不控制炉温看是
19、否能将渣口渣抽落44烧嘴系统操作事故因烧嘴冷却水问题系统停车鲁化烧嘴冷却水槽液位抽空因冷却水联锁跳车,烧嘴冷却水盘烧坏冷却水槽补水阀关死,无法补水,现场液位假指示,中控未及时发现现场巡检确保巡检质量中控增强操作责任心,及时发现问题45烧嘴系统设备事故炉口泄漏造成气化炉停车鲁化炉口泄漏量大无法靠近,被迫停车烧嘴检修后尺寸与炉口尺寸不符,炉口清理不彻底,炉口八角垫和密封槽腐蚀严重,麻点,造成漏气提高烧嘴检修及安装质量定期更换八角垫序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防范措施46烧嘴系统设备事故氧法兰漏渭化9.88氧法兰漏大,检修处理无效,停车检
20、修质量不过关!安装后怎样确认是否泄漏?提高烧嘴安装质量47气化炉下降管操作事故下降管烧坏渭化4.94GG-1、3先后因T1309高高跳车一次由于煤种灰熔点过高下降管局部或部分堵塞,高温气体偏流,烧坏下降管,气走短路PDI1306超过联锁值以后应首先减负荷操作,无法正常时申请停车正常运行中联锁应及时投上48气化炉下降管操作事故3炉出口气高高联锁跳车渭化运行中3炉PIA1309持续快速上涨,联锁跳车停车后检查发现3炉下降管原补块焊缝裂,气体走短路停车后修复下降管49气化炉下降管操作事故激冷室堵渣烧坏下降管事故淮化1、3炉恶化,气化炉托盘达800,出现蓬渣处理不通,气化炉合成气出口及脱盘温度高,紧急
21、停车后检查灰渣积在激冷室,下降管烧坏煤质恶化、灰分高达30以上,煤质粘稳特性差严控入炉煤质量,灰分不大于20;出现蓬渣紧急处理,1小时处理不好停车,或视情况减负荷,提高氧煤比煤质无法保证,可减负荷限产操作50气化炉下降管操作事故激冷室堵渣烧坏下降管淮化锁斗温度不正常破渣机架渣,CO2含量下降,CO上升,堵渣严重,气化炉压差上升,被迫停车烧嘴偏喷,炉温不均,引起局部挂渣整体脱落;处理时间长,造成渣蓬至下降管,烧坏下降管;减负荷不及时烧嘴偏喷需更换烧嘴;锁斗架渣及时处理半小时处理不好减量,2小时后仍未果停车序号事故发生的地点或设备事故类型事故名称厂家占总不稳定百分率()现象后果简单原因分析对策或防
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