染化污水处理厂的调试及试运行.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流染化污水处理厂的调试及试运行.精品文档.染化污水处理厂的调试及试运行某染化污水处理厂位于浙江省某市精细化工园区内,曹娥江口以东的杭州湾南岸围垦滩涂地上。厂区总占地面积为282344.61 m2。 污水处理厂设计规模10 万m3/d,设计分成三组并联运行,每组设计流量为3.3 万m3/d ,其中调节池、公用设施及泵房等按10 万m3/d规模一次建成,折板絮凝池、涡凹气浮池、厌氧池、组合式MSBR生化反应池一期工程只建设其中一组。进入污水处理厂的工业废水和生活污水的大致比例为41。其中工业废水以染料、医药、化纤等生产废水为主,约占90。设计出水水
2、质达到污水综合排放标准(GB847896)中规定的染料行业二级排放标准。1工艺流程采用物化-生化组合处理工艺。物化部分采用混凝气浮,生化部分采用厌氧和组合式MSBR反应池。其工艺流程见图1。 图1处理工艺主流程示意 2主要构筑物、设备及参数2.1调节池调节池按10 万m3/d规模一次建成,2座,单池有效水深4.5 m,容积12 500 m3,停留时间6 h。采用空气搅拌,强度为0.6 m3/(m2min)。2.2折板絮凝池共3组,每组并联2格。总停留时间8 min,每格絮凝池分3段,一段为异波折板,设计流速为0.32 m/s;二段为同波折板,设计流速为0.15 m/s;三段为平行垂直折板,设计
3、流速为0.08 m/s。每格平面尺寸为18 m1.3 m,单池有效水深4 m。2.3涡凹气浮池采用美国CAF525型涡凹气浮成套工艺。水池采用钢筋混凝土结构,共3组,每组并联2格。气浮池上设散气叶轮、刮渣机、螺旋推进器等设备。每套设备总功率10.1 kW,包括曝气机 4台,单台流量525 m3/h,刮渣机1台。每格水池尺寸为22.1 m4.28 m1.84 m,有效容积138 m3,停留时间12 min。2.4厌氧池厌氧池采用钢筋混凝土结构,共3组,每组分3格完全独立的矩形池。为保证厌氧处理效果,池内污水上下交错流动,同时设潜水搅拌器,每台功率7.5 kW,每格设4台搅拌器。厌氧池停留时间为6
4、 h,有效水深6 m,每组水池尺寸为60 m2 4 m 6.8 m。为提高厌氧池内的污泥浓度,池内设置自由摆动型弹性立体填料,填料体积占厌氧池有效容积的30。2.5组合式MSBR生化反应池组合式生化反应池共3组,采用钢筋混凝土结构。每组反应池为一矩形水池,用隔墙分为缺氧区,主曝气区,序批区(2个)。工艺结构见图2。污水连续进入缺氧区、主曝气区,然后进入序批区,两个序批区交替充当沉淀池周期运行。若序批区A沉淀出水,则序批区B 进行缺氧、好氧和静止沉淀等序批反应。序批区B在进行缺、好氧反应的同时,回流混合液进入缺氧区与原污水混合。半个周期结束后,序批区A和序批区B的功能交换,剩余污泥在序批区沉淀出
5、水的后期排放。 图2MSBR组合生化池工艺结构示意组合式生化反应池的主要参数为:每组设计流量3.3 万m3/d,反应池尺寸74 m45 m 6.8 m,有效水深6 m。缺氧区有效容积3 240 m3,停留时间2.3 h;主曝气区有效容积10 260 m3,停留时间7.4 h,MLSS 3.5 g/L,泥龄40 d,污泥负荷0.13 kgBOD/(kgMLSSd);序批区有效容积3 240 m3,停留时间2.3 h,混合液回流比1 00300,MLSS 3.5 g/L,污泥负荷0.08 kgBOD/(kgMLSSd)。3调试运行由于一期工程只完成设计规模的1组,因此只对单组工艺流程进行调试,设计
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- 污水处理 调试 试运行
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