毕业论文,邢台职业技术学院,环境监测与治理技术.doc
《毕业论文,邢台职业技术学院,环境监测与治理技术.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业论文,邢台职业技术学院,环境监测与治理技术.doc(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流毕业论文,邢台职业技术学院,环境监测与治理技术.精品文档.学 号:05Xingtai Polytechnic College毕业论文GRADUATE THESIS论文题目: 浅谈A2/O工艺在焦化废水中的应用学生姓名: 刘乔专业班级: 环境监测与治理技术081班院 系: 资源与环境工程系指导教师: 王怀宇 2011年5月22日目 录摘 要1ABSTRACT2引 言31 水质42 A2/O工艺42.1 A2/O工艺原理42.2 A2/O工艺的特点52.3 A2/O工艺技术特点与处理结果52.4 A2/O工艺运行的异常问题及对策63 焦化厂中A2
2、/O工艺的运行63.1 工艺调试63.1.1七台河某焦化厂63.1.2辽宁某钢厂焦化废水73.2 运行影响因素和故障解决措施83.2.1 A2/O脱氮除磷系统的影响因素83.2.2基本信息93.2.3调试期间出现的主要问题103.2.4问题原因分析103.2.5解决措施12结 论13致 谢14参考文献15摘 要焦化废水中的COD、氨氮、磷的浓度普遍很高,DO/COD大概是0. 20. 4, 而且毒性大、可生化性差, 是成分较复杂的难处理的工业废水,传统的活性污泥处理工艺能有效地去除污水中的BOD5和SS,但不能有效地去除污水中大量的氮和磷。如果含氮、磷较多的污水排放到湖泊或海湾等相对封闭的水体
3、,就会产生富营养化,从而导致水体水质恶化或湖泊退化,影响其各种功能。A2/O工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。所以A2/O(厌氧-缺氧-好氧)是同步生物脱氮除磷工艺的一种,能有效的解决焦化污水中氮、磷含量高的问题。但由于焦化废水自身毒性大、难降解并且水质水量波动较大, 而废水处理站的管理能力有限, 国内目前现运行的焦化废水处理站存在很多问题,实际达标排放率很低。关键词:焦化废水;活性污泥;A2/O工艺;脱氮除磷ABSTRACTGenerally, the concentration of COD, NH3N, phosphorus in coking waste
4、water is very high. DO/COD is about 0.2-0.4. With the large toxicity and bad biochemical, coking wastewater become the kind of industry wastewater that has complicated ingredient. By the traditional activated sludge dealing process, BOD5 and SS can be removed from wastewater, besides the significant
5、 nitrogen and phosphorus. If the wastewater with much nitrogen and phosphorus is poured into a relative closed water body, such as a pool or a gulf, eutrophication will occur, which will lead that the water quality deteriorates and the pool degenerates, then the various function shall be affected. T
6、he A2/O processing is the integration of traditional activated sludge process, biology nitrification, denitrifying process, and biology phosphorus deduction process. So the A2/O processing is one of the nitrogen phosphorus removal process.A2/O processing (Anaeroxic-Anoxic-Oxic) can solve the problem
7、 that the content of nitrogen and phosphorus in coking wastewater is very high. Because of the large toxicity hard-degradation , the larger fluctuation of water quality and water quantity ,and the limited management ability of wastewater disposal station, the current coking wastewater disposal stati
8、on has a lot of problems and that is the low discharging rate of actual standard. Keywords: coking wastewater,activated sludge,A2/O processing,nitrogen phosphorus removal 引 言无论在国内还是在国外,焦化工业一直是污染环境较为严重的工业。焦化废水危害较大,属高COD值、高酚值、高氨氮量的处理难度较大的一种工业有机污水。因此,焦化废水的处理成为国内外的重点研究之一。据业内专家估计,国内目前有焦化厂近千座,如果按照一般焦化厂蒸氨废
9、水水质指标CODcr=3500mg/L、氨氮=280mg/L计,则每吨焦炭至少产0.65kgCODcr和0.05kg氨氮;按全国机焦产量1.8108t计算,则每年可产生117000tCODc和9000t氨氮。如果焦化废水未得到很好的治理,将会对环境造成严重的污染。目前焦化废水污染物处理的重难点在COD的进一步去除,而且生化处理法是最经济和有效的A2/O工艺是目前较为常见的同步脱氮除磷工艺,A2/O工艺可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能。缺氧池完成脱氮功能,厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。其工艺特点主要是:工艺流程比较简单;厌氧、缺氧、好氧交替运行,不利于丝状菌繁殖,
10、无污泥膨胀之虞;无需投药,运行费用低。1 水质焦化废水是焦炭生产过程中排放的废水, 主要是剩余氨水经蒸氨后产生的, 另外煤气净化过程、苯精制过程以及其他辅助生产过程也会产生废水。其中, 前者是氨氮污染物的主要来源,占废水总量的一半以上。焦化废水中的COD、氨氮浓度很高, BOD/COD大概是0. 20. 4, 毒性大、可生化性差, 是成分较复杂的难处理的工业废水。目前国内焦化废水处理以生化法为主, 主体工艺有SBR、A/O、A2/O、O/A/O、A2/O2等。由于焦化废水自身毒性大、 难降解并且水质水量波动较大, 而废水处理站的管理能力有限, 国内目前现运行的焦化废水处理站存在很多问题,实际达
11、标排放率很低。2 A2/O工艺2.1 A2/O工艺原理A2/O是Anaeroxic-Anoxic-Oxic的英文缩写,A2/O生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。A2/O工艺是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。废水首先进入厌氧区,此时兼性厌氧发酵菌在厌氧环境下会将废水中的可生物降解的大分子有机物转化为挥发性脂肪酸,这是分子量比较低的中间发酵产物。本区的主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD和COD浓度下降。另外,部分NH3-N也会因细胞的合成而被去除,使污水中NH3N浓度下降,但NO3-N含量基本不变。
12、在缺氧段中,反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源进行脱氮,将回流混合液中带入的大量的NO3-N和NO2-N还原为N2释放到空气中,因此BOD和COD浓度下降,NO3-N浓度急剧下降,而磷的变化却很小。在好氧段中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N的浓度明显下降,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降,但随着硝化过程的进行,NO3-N的浓度上升。所以A2/O工艺可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能。缺氧池完成脱氮功能,厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。此处理工艺流程如下图所示。QQ消化液回流(1-3Q)二沉池好氧池缺氧池厌氧池进水
13、出水 污泥回流(0.5Q) 剩余污泥图1 A2/O工艺流程图此工艺流程比较简单,其基建费用和运行费用与传统的活性污泥法相比增加较多,但同时具有脱氮除磷的双重功能,是目前研究与应用较多的用于焦化废水处理的脱氮工艺。2.2 A2/O工艺的特点1.厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。2.在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺3.在厌氧缺氧好氧交替进行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100。,不会发生污泥膨胀4.污泥中磷的含量高,一般为2.5%以上。5.脱氮效果受混合液回流比大小
14、的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。2.3 A2/O工艺技术特点与处理结果A2/O法生物脱氮工艺对焦化废水处理是行之有效的,综合各项指标,A2/O工艺技术有以下特点:1.处理效率高。该工艺对废水中的有机物、氨氮等均有较高的去除效率,见表1表1 焦化废水生物脱氮处理结果统计表污染物进水质量浓度/mg/L出水质量浓度/mg/L去除率/%CODCr9002200901509097.8BOD540010004159699酚20040000.299100NH4+-N2006001159499.5有机氮1001502129098CN-270.020.0396
15、99SCN-2005000799当总停留时间大于30h时,进行生物脱氮,此时各项出水指标均能达到排放标准。例如COD经PFS混凝沉淀后可降至100mg/L以下。2.工艺流程比较简单,将废水中的有机物作为反硝化的碳源,不需要甲醇等昂贵的外加碳源,尤其在蒸氨设备健全之后,蒸氨效率大大提高,碳氮比提高,反硝化率及总氮的去除率也得到了进一步的提高。反硝化过程产生的碱度相应地降低了硝化过程所需的碱耗。3.缺氧反硝化过程对污染物有比较高的降解效率,例如BOD、COD、SCN-酚和有机物的去除率分别能达到67%、38%、59%、62%、36%。4.与国内外其它同类工艺相比,A2/O法因硝化段采用了强化生化专
16、利技术,反硝化段采用了保持高浓度污泥的膜技术,提高了硝化及反硝化的污泥浓度,还具有较高的容积负荷。5.该工艺具有较强的耐负荷冲击能力,当进水一般性波动时或污染物浓度渐增至较高浓度时,该工艺均能维持正常运行,因此,操作管理比较简单。目前该技术对焦化废水处理达标外排及处理后废水回用能起到良好作用,出水指标为:CODCr为100mg/L左右;酚为0.5mg/L以下;CN-为0.5mg/L以下;柚为0.5mg/L以下;氨氮为15mg/L以下。2.4 A2/O工艺运行的异常问题及对策在工艺运行中,经常会出现一些问题,一般传统的活性污泥工艺的故障判断和解决方案,也能适用于A2/O脱氮除磷系统。假设我们控制
17、水质目标为:BOD525mg/L;SS25mg/L; NH3-N3mg/L; NO3-N7mg/L;TP2mg/L。当实际的水质偏离以上数值时,便成为异常情况。 1.TP2mg/L, NH3-N3mg/L, NO3-N5mg/L,BOD525mg/L。 分析其原因及解决方案: 1)外回流比太小,缺氧区DO浓度太大,检查缺氧区DO的值,如果DO0.5mg/L, 应先检 查内回流比r是否太大,如果太大,则应适当降低内回流比r,如果外回流比太大,就会把过量的NO3-N带入厌氧区,则应适当降低回流比。2.TP2mg/L, NH3-N3mg/L, NO3-N5mg/L,BOD525mg/L。 分析其原因
18、及解决方案:1)泥龄太长,可适当增大排泥,降低SRT。2)进水BOD5不足,检查BOD5/TP值,如果BOD5/TP20,则应外加碳源。 3)厌氧区DO浓度太大,如果DO0.2mg/L,就应寻找DO升高的原因并排除,首先应该检查搅拌强度是否太大,从而造成空气复氧,如果不是前者的原因,则应检查回流污泥中是否有DO带入。 3.TP2mg/L, NH3-N3mg/L, NO3-N5mg/L,BOD525mg/L。 分析其原因及解决方案:1)好氧区DO不足,如果1.5DO2.0mg/L,那么可能只能满足BOD5分解的需要,而满足不了硝化的需要,此时应增大供气量,使DO的值处于2-3mg/L之间。 4.
19、TP2mg/L, NH3-N2mg/L, NO3-N7mg/L。 分析其原因及解决方案: 1)内回流比太小,应增大内回流。 2)缺氧区DO浓度太大,如果DO0.5mg/L,应先检查内回流比r是否太大,如果太大,则应适当降低内回流比r;除此之外,还应检查缺氧区的搅拌强度是否太大,如果太大就会形成涡流,产生空气复氧。3 焦化厂中A2/O工艺的运行3.1 工艺调试3.1.1七台河某焦化厂由于其接种污泥量有限,同时根据现场的实际情况,决定采用对厌氧池、 缺氧池和好氧池同步培养驯化。1. 厌氧池和缺氧池的培养驯化。向厌氧池和缺氧池投加了占池容约2.5活性污泥,控制初始蒸氨废水负荷在10t/h,同时考虑到
20、蒸氨废水中氨氮、 酚和氰等有毒物质浓度较高 (高于设计进水水质 ),所以在厌氧池进水处采用一倍多的工业水进行稀释20天后,在预先放置的供观察生物膜情况的填料串上可看到有一层很薄的生物膜,后逐渐增加蒸氨废水处理量。2. 好氧池的培养驯化。利用好氧池原有污泥进行培养驯化,同时向好氧池投加工业葡萄糖作为微生物的补充碳源,按照进水浓度、进水量和公式(BOD5):N:P=100:5:1计算磷源(采用磷酸二氢钾作为磷源 )用量。3.硝化细菌与反硝化细菌的驯化培养。在缺氧池和好氧池污泥培养过程中,根据进水pH 的变化采用纯碱调节,使其稳定在7-8.5 之间,并随污泥的增长逐渐加大曝气量,使DO持在3-5mg
21、/L,经过1个月后,缺氧池开始有气泡生成,并随回流污水量的加大,气泡也增多。 经过对缺氧池和好氧池进出水水质的化验也表明氨氮和硝态氮的去处率也在逐渐增加。但在好氧池的SV增长到25,MLSS在2.5g/L左右时,由于风量供应不足,使得DO明显降低,缺氧池气泡也明显减少,硝化和反硝化效果变差。4. 后混凝系统的调试。对聚合硫酸铁混凝剂作了静态和动态的试验,结果表明投加量在 100-300mg/L 时效果最佳。由于二沉池有部分外排水送到熄焦池熄焦导致进入混凝系统的水量有规律波动,因此投药量也要作相应调整,否则影响外排水质;另外,混凝沉淀池排泥要及时,防止出水悬浮物和COD浓度增高。3.1.2辽宁某
22、钢厂焦化废水辽宁某钢厂焦化废水量180m3/h, 工程主体工艺为A2/O。原系统处理出水不达标, 系统调试主要是针对原有的系统进行: 调整系统控制参数, 提高系统各相应环节的处理能力, 使得系统最终出水能够达到相关排放标准。首先, 从蒸氨工序入手, 严格控制蒸氨系统运行参数, 保证蒸氨效果,确保蒸氨后的废水氨氮 200 mg/ L, 避免因为蒸氨系统的不稳定运行, 导致氨氮、 酚、 氰化物等高毒性污染物质浓度的起伏对生化系统产生冲击; 其次, 对原来的生化系统控制参数进行调整、 修正和优化, 严格控制各个工序的运行参数, 健全运行管理制度。经过调整, 系统出水达到( GB 8978 # 199
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业论文 邢台 职业技术学院 环境监测 治理 技术
限制150内