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1、现场总线在转炉控制系统应用ronggang导语:仪控系统在马钢公司内率先采用了在冶金行业还较少使用的Profibus-PA总线技术。马钢第三炼钢厂4#转炉工程采用了当今世界上先进的现场总线控制系统,即西门子公司的PCS7控制系统。其中仪控系统在马钢公司内率先采用了在冶金行业还较少使用的Profibus-PA总线技术,彻底改变了传统的测控形式,使整个仪控系统的技术档次跻身于国际先进水平。在其二级控制系统采用了西门子PCS7系列PLC,下挂Profibus-DP网,并通过DP/PALink(链接器)将总线仪控设备接入工业控制网络,真正实现了集中管理,分散控制的目的。同时全数字化通信形式的抗干扰能力
2、强、测量控制准确度高,借助数字双向传输的特点和先进的设备管理软件,可实现参数远程给定,收集丰富的仪表信息,有利设备故障诊断,改善管理状况。经过控制级由二级计算机构成,通过工业以太网与基础级PLC相连,并依靠控制模型和数据库对一级控制系统施行指导、管理和跟踪。该系统将仪控、电控合为一体,它是具有工厂集成化概念的开放型的工业控制系统。一系统组成基础级采用一套PCS7PLC作为铸机的控制器,其CPU类型是AS416-2DP,并带有通信功能,可与扩展单元的IM-153、IM-157通信卡以及变频器通过Profibus-DP控制网相联,其中扩展单元采用ET-200M和链接器作为子站。控制软件为STEP7
3、,并集成西门子经过设备管理软件PDM。控制级采用西门子工控机作为监控站,与PLC通过快速工业以太网(基于TCP/IP协议)连接,系统运行西门子公司基于Windows2000的PCS7全集成软件。1.硬件构成图1仅给出了系统与仪表相关的配置。其中PC1为上位机监控站,ET200为电控系统的远程站。链接器为PCS7的从站之一,同时又是现场总线仪控设备的PA主站,由网络部件耦合器(Coupler)实现所有Profibus-PA总线现场仪表与DP总线的链接,在传输更多检测、控制信息的同时亦可获取总线设备自诊断信息。整个控制系统中,仪控系统除了和电控公用的操作站以及相应的一次检测元件外,仅有一个现场控制
4、箱。2.软件配置操作站软件为PCS7软件,网络平台为Windows2000,PCS7自带数据库,并提供监控画面和PLC组态工具。PCS7内含组态软件为STEP7及西门子经过设备管理软件PDM。操作站主要是在用户和所有系统功能之间提供一个人机界面,各类人员可通过操作站访问各自权限范围内的系统资源。例如:通过操作员能够调出经过显示画面,观察到经过回路的参数、状态、趋势和报警情况,实现对经过回路的操作和参数的调整。经过工程师能够组态经过和显示画面和经过控制数据库,进行其他各种组态工作。软件工程师能够进入软件开发环境,编写、调试和执行用户的应用程序。系统维护人员可观察到系统各个设备的工作状况,并对这些
5、设备进行诊断操作。二系统功能4#转炉系统工程所有设备的电气传动和仪表控制全部采用集中控制、集中监视的方式,实现以PLC为中心的基础自动化控制。1.生产流程分布 (1)主原料系统铁水倒罐站;废钢供给。 (2)副原料系统熔剂上料(1#皮带机5#皮带机);熔剂加料(4#转炉本体)。 (3)铁合金系统转炉铁合金供给、加料。 (4)4#转炉及辅助设施转炉本体;底吹系统;顶吹氧气和溅渣护炉;转炉和氧枪冷却水;活动烟罩与炉口烟道之间的水封;活动烟罩、氧枪口、加料口的冷却水;氮封系统;炉下车辆。 (5)4#吹氩站合金加料;顶吹氧气、氩气;底吹氩气。2.顶吹信号显示与自动调控a.信号显示与调控氧气总管调压阀阀前
6、(气源)压力指示、记录;氧气紧急迫断阀开/关状态指示与联锁;氧气总管调压阀阀后压力指示、记录、调节;氧气总管压力调节阀阀位显示;氧气支管流量指示、记录、调节、补正计算;氧气支管流量调节阀阀位显示;氧气支管切断阀阀后(吹氧管入口)压力指示、记录;氧气支管切断阀阀位显示;累计一炉钢水用氧量:4000Nm3/炉;累计一炉吹氧时间。b.报警及联锁氧气气源压力低限值报警;氧气气源压力低-低值(LL)报警及联锁控制(与氧枪升降装置联锁);氧气支管入口压力低限报警;氧气支管入口压力低-低值报警及联锁(与氧枪升降装置联锁);氧气支管流量低限报警;氧气支管流量低-低值报警及联锁;快速提枪并关闭支管切断阀。3.底
7、吹信号显示与自动调控底吹信号显示、自动调控、报警及联锁,与顶吹基本一样。4.经过现场总线配置仪控系统全部通过Profibus-PA现场总线方式完成检测与控制。固然耦合器可直接挂在DP网上,但要占用一个DP地址,且无法扩大,而每个链接器可扩大5个耦合器,并且在非防爆区每个最多可挂接30台非防爆现场总线仪表,所以在平衡经济性和系统可扩大性的前提下,采用了一个链接器配几个耦合器的硬件配置形式。整个系统采用了Profibus-PA总线线型拓扑构造,在这种形式下,PA总线上的智能总线仪表的地址编号将不受DP地址编号的限制,能够在相应的耦合器下任意编址,有利于总线设备的扩大和维护。三系统特点由于采用了Pr
8、ofibus-PA现场总线技术,所以全部检测与控制仪表均采用了全数字化通信的智能仪表,进而极大地提高了系统的稳定性和可靠性。 (1)可靠性高在整个转炉上下平台之间,网络线取代了所有常规控制仪表使用的控制电缆,而且所有测控元件均以并联方式挂接在一根网络线上,并以数字通信方式与上位计算机交换检测与控制数据,同时测控元件内部的故障自诊断功能,可将设备隐患信息在发生故障前预报给上位机,提醒工程人员及时进行排除,确保生产安全顺畅。 (2)准确度高由于采用数字通信方式,所以实际的采样准确度和控制准确度均非模拟信号可比,技术水平完全进入了另一个全新领域,为生产工程师提供了准确的生产参数,有利于优化产品,控制
9、生产成本和节能、降耗。 (3)系统扩展灵敏PA通信网络的节点就是测控元件,所以任意节点的增加或删除都不会影响网络的整体性能。通过在DP网线上增减若干链接器,就可增加或删除若干组PA网络,每组PA可扩展30个测控元件,便于系统扩容和工艺流程的优化。PA网络可分布在工厂的任何位置,这样,与分散在各地的各种设备连接更为简单。 (4)降低工程造价和工程量在转炉上下平台之间测点分散且各自相对集中,若采用常规计算机控制方案,不但布线复杂、桥架林立,而且故障排除时间长,不利于自动控制经过的快速恢复。采用Profibus-PA现场总线技术,将极大地节省电缆、桥架的材料费和基建安装量,同时也取消了控制站上输入/输出组件,节省了机柜,减小了控制室的面积。四结束语马钢第三炼钢厂4#转炉控制系统在实现三电一体化的基础上,成功地将Profibus总线技术应用于生产全经过,提高了系统的控制水安然平静可靠性,同时降低了运行成本。与常规系统相比,仅仪控系统就比原概算节省30%的投资。另外,内嵌的经过设备管理软件PDM,减少了所需其他软件的种类,也降低了相关软件费用。尤为重要的是,由于现场总线仪表具有自诊断功能,因而,能够预先诊断和维护在线设备,提早排除故障、减少停机时间,提高了生产的安全性,同时大大降低了系统运行、维护费用,为整个高效连铸机的安全顺产提供了重要的技术保障。0
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