ABB ACS800变频器在高炉上料系统中的应用.docx
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1、ABBACS800变频器在高炉上料系统中的应用dujing导语:针对高炉上料系统上料小车的工作流程和控制特性,具体介绍了系统的的组成,剖析ABBACS800变频器的DTC直接转矩控制技术,主从控制技术,机械制动控制技术摘要:针对高炉上料系统上料小车的工作流程和控制特性,具体介绍了系统的的组成,剖析ABBACS800变频器的DTC直接转矩控制技术,主从控制技术,机械制动控制技术,给出了ACS800在理论中的详细应用和相关参数的设置,并介绍了通过与PLC和编码器相结合,对速度的控制和准确定位的实现。最后分析了在调试和理论中出现的几个关键问题,并提出了相应的解决方案。关键词:变频器直接转矩控制主/从
2、控制机械制动控制位置控制速度align=centerTheapplicationofABBACS800frequencyconverterinthechargingsystemofblastfurnaceWangJianSanmingSteelGroupCo.,Ltd,FujianSanming365000,China/alignAbstract:Accordingtoworkprocessandcontrolcharacteristicsofskipcarinthechargingsystemofblastfurnace,thesystemcompositionwasdescribedind
3、etail.ThedirecttonguecontrolDTCandmasterfollowercontrolandmechanicalbrakingcontrolofABBACS800frequencyconverterwereanalyzed.ItlistedtheimportantparameterssettingsandpracticalapplicationforACS800.ItintroducedthemethodofspeedcontrolandaccuratelocationbyPLCandencoder.Atlast,thekeytechniquewasgivenabout
4、itindebuggingandpractice.Keywords:frequencyconverter;directtonguecontrol;masterfollowercontrol;mechanicalbrakingcontrol;positioncontrol;speed在炼铁高炉上料系统控制中,上料小车的控制是控制的核心局部,它是根据消费工艺的要求,把槽下备好的不同料类和不同重量的原料及时、平安、准确定位地运送到高炉炉顶,保证高炉的正常消费,一但控制出现故障,将直接影响高炉的消费。本文通过上料小车卷扬机负载的特性,采用ABB变频器的主从控制技术、DTC直接转矩控制技术、机械抱闸控制
5、技术、多步速控制技术,结合西门子PLC控制,实现了对小车的准确控制,获得了满足的效果,完全知足了高炉消费工艺的要求。控制工艺要求高炉原料从槽下输送到炉顶有两种输送方式:一是皮带输送、二是小车输送。这次设计是采用小车输送方式,小车输送方式是:小车卷扬机采用沟通电动机拖动,电机正、反转控制,牵引通过钢丝绳连接的两台料车在斜桥上一上一下交替工作,为了能对小车做到准确控制,控制系统必须具备以下条件:、系统能频繁起动、停顿。、系统能正、反双向控制。、系统能做到无极调速,调速范围大、平滑性较高,做到平稳起动加速稳定运行减速平稳停车。、系统起动转矩大,做到平稳起动。、系统在停车时做到稳定、准确定位,防止料车
6、过头。、在零速时维持大转矩输出,防止料车起动和停车时重载下滑。变频器的选型上料工艺对料车控制的最主要要求是:在起动或者停车的瞬间也就是在零速时,变频器必须有最大的转矩输出,以防止料车下滑,因此在起动时对转矩的要求大于对速度的要求。当前沟通变频调速系统主要为矢量控制和DTC直接转矩控制。众所周知,DTC直接转矩控制系统由电机的电压和电流计算出定子磁链和转矩,采用砰-砰控制来实现变频器的PWM控制,DTC直接转矩控制系统没有电流控制环路,因此,DTC直接转矩控制系统的着眼点是电压,而不是电流。而矢量控制的原理是基于沟通电机的电流控制,把沟通电流按磁场坐标轴分解为转矩分量和磁场分量,分别加以控制,故
7、矢量控制的着眼点是电流控制。对于沟通电机来讲,要想获得快速的转矩响应,在磁链不变的条件下,就要求电流的快速变化,而电流的变化是由电压的快速变化引起的。矢量控制系统的输出电压是由电流调节器的输生产生的,这就存在电流调节的时间滞后。而DTC直接转矩由于没有电流控制环路,砰-砰控制产生的输出电压,没有任何电流限制,电压可以出现过冲现象,故电机可以获得较大的du/dt,较大的加速电流,因此产生较快的电流响应及转矩响应就不言而喻了。故采用DTC直接转矩控制的沟通调速系统可以获得比矢量控制要快的多的转矩响应,图1a为矢量控制系统的转矩阶跃响应,大约为67ms,而图1b直接转矩控制系统的转矩阶跃响应可以到达
8、1ms左右。DTC直接转矩控制动态控制精度比矢量控制系统高出五个数目级,十分在低速运行、电网供电质量不好、波形发生畸变时,DTC仍然能保持较高的控制精度。从以上两种控制方式比拟得出,DTC直接转矩控制系统可以做到转矩的建立优先于速度,这正是我们所期待的,市面上各种品牌的变频器控制方式大多采用矢量控制,而ABB采用独特的DTC直接转矩控制方式,因此我们在设计中选用了ABB的ACS800系列变频器。该变频用具有以下功能:直流励磁功能,该功能保证电机能具有高达200%电机额定转矩的最大启动转矩。直流抱闸功能,使用直流抱闸保持功能可将电机转子锁定在零速。主、从功能,它是为多传动应用而设计的。专用的机械
9、制动控制功能,在传动单元停顿或者未通电时,可用机械制动将电机和被驱动设备锁停在零速状态。输入、输出可编程功能,实现了根据用户要求对设备的灵敏控制。多步速功能,用户可以设定不同的速度曲线,实现设备的平稳加减速控制。可以设定不同的启动转矩,在开环和闭环时的的转矩响应时间均小于ms,速度的静态精度可以到0.01%,动态精度可以到0.1%。完善的报警功能。ACS800系列变频器的特点完全知足了高炉上料系统料车控制的特殊要求。控制系统的设计在这一次设计中,根据消费工艺负载的需要,计算出拖动负载电机的容量为700KW,假如采用单电机传动,电机、减速机等机械设备体积和重量庞大,对安装和日后的维护带来不方便且
10、工作量大,同时控制系统的变频器所需的容量大、价格昂贵,在启动和运行经过中,电机电流大,对电气设备、电缆要求等级高,这都增加了投资本钱。由于存在这些问题,通太多种方案的比拟,最后决定采用多传动控制方案,选择采用两台容量为400KW的电机进展拖动,同时为了降低启动和运行经过中的电流,选择了电压等级为690V的ABB的ACS800系列变频器。.主、从控制方案的应用ACS800变频器的主、从功能是为多传动应用而设计的,其中系统由假设干个ACS800变频器驱动,同时电机轴通过齿轮、链条或者传送带等互相耦合在一起。由于这种主、从功能,负载可以均匀地分配在传动单元之间。在高炉上料传动中,主机和从机的电机轴通
11、过减速箱、钢丝绳卷筒进展刚性连接在一起,因此主机应该采用速度控制形式,从机应该采用转矩控制形式,以使传动单元之间不存在速度差异。所有的外部控制信号将只连接到主机上数字输入口DI1DI6,而从机的控制信号通过光纤从主机通讯获得,不需另接外部控制信号。由于从机不会通过串行主/从机的连接向主机反应任何数据。因此单独使用一根电缆将从机故障信息端口RO3传送给主机的启动联锁端口X22组的和11号端子。该连接在从机出现故障时,主机和从机都会停顿运行。表1列出了在主、从控制应用中需要调整的参数。align=center表1调整的参数Table1adjustingparameters/align.电机运行方向
12、和多步速度控制的实现根据主、从控制原理的要求以下的线路连接和参数设定只在主机上完成。.电机起动、运行方向的控制高炉上料计算机控制系统是由一台西门子S7400的PLC控制的,对料车的控制有自动和手动两种方式,自动由PLC完成,手动由操纵台开关完成,由于上料小车是一个重载负荷系统,考虑到控制的平安性问题,所以在设计中采用通过电缆一对一信号传输控制,PLC输出两个正、反向运行数字信号I0.1、I0.2同手动开关信号通过控制选择,通过必要的保护联锁后,连接到变频器的DI1和DI2两个输入点,完成变频器的起动、正反转、停车的控制。在完成了外部连线后必须对变频器内部相应参数进展设置,主要设置参数为:10.
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