变频驱动煤矿主通风机自动化系统.docx
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1、变频驱动煤矿主通风机自动化系统网络转载导语:本文通过介绍某煤矿变频驱动主通风机自动化系统的组成及方案施行,指出煤矿主通风机采用变频驱动不仅可以长期平安可靠运行,而且能为企业带来良好的社会经济效益。摘要:本文通过介绍某煤矿变频驱动主通风机自动化系统的组成及方案施行,指出煤矿主通风机采用变频驱动不仅可以长期平安可靠运行,而且能为企业带来良好的社会经济效益。1概述煤炭工业堪称我国第一能源工业,既是产能大户,又是耗能大户,同时也是节能潜力大户,煤矿主通风机也是煤矿消费的耗电大户。煤矿通风机节能技术措施多种多样,目前国内采用的风机调节方式主要有三类:通风网路调阻、通风机构造调整及调速节能。而采用调频调速
2、的变频技术对现有用电设备进展节能改造,是解决我国煤炭工业高消耗、低效益的根本措施。煤矿开采遵循以风定产的要求,有多大的风量就允许有多大的开采量,风量随煤的产量的增加而增加。在采煤作业中瓦斯随着煤的开采不断地涌出,涌出瓦斯与煤的开采量呈正比,而保障每个煤矿工人正常工作所需的新颖空气也与煤的开采量呈正比。在实际的能源开采中,会随着消费周期的延长而扩大开采范围、加深开采深度,故对风量的需求也会有一定的变动。另一方面,随着年复一年的矿井消费,其消费才能也会减弱,此阶段矿井对风量的需求那么会越来越小。由此可见,煤矿消费经过中对于通风量需求的变化就为消费节能提供了非常有利的条件。2煤矿通风系统介绍矿井通风
3、系统的主要功能就是赶出或是通过通风稀释矿井下由于能源开采产生的有害气体和粉尘,以保证工作人员可以有安康的工作环境。此外,通风系统还可以调节煤矿井下的温度,实在改善井下工作环境,由此可以保障煤矿工人身心安康,和采煤设备的正常运转,如图1所示。通风系统有三种形式。一般根据矿井的深浅、矿井周边地理情况及开采能源自燃情况严重与否等,采取抽出式、压入式或者抽压混合式通风系统中的一种。通风系统由通风网络和通风动力设备和相关的控制设施组成。风流由进风井进入井下,有害的气体随气流由回风井排出,进而保证井下作业的平安。煤矿通风网络是由进风井、回风井和井下纵横交织的巷道构成的一个复杂系统,井下通风系统的网络构造随
4、着消费经过的推进而不断发生变化。随着煤矿井下开采工作的进展,采区会有与准备、投产、完毕、接替相关的工作变化,采掘工作面也会出现不断推进、收缩和接替的工作进程,另外煤矿井下巷道的开拓延伸和通风构筑物的变化等诸类工程都会引起通风系统的网络构造发生不同的变化,这样也就难免会影响了煤矿井下通风参数,如风量分配、瓦斯浓度等详细参数将会发生变化如图1所示。一般地,矿井装备两台主通风机,其中一用一备。通风机有单电动机通风机和双电动机通风机两种,单电动机通风机只有一组风叶,由一台电动机驱动。主通风机的形式采用较多的包括离心风机、对旋风机、轴流风机三种。其中,对旋风机为双电动机通风机,其每台通风机含两台电动机,
5、两台通风机共四台电动机,其构造示意图如图2所示。在煤矿消费中,所需风量风压在不同阶段有不同的要求,为知足消费要求,煤矿风机通常采用以下几种方法调节:1闸门调节;2改变通风机转速;3改变通风机叶片角度;上述方案中以闸门调节效率最差,它是人为的改变阻力曲线,增加风阻,越调节性能就越恶化;改变通风机叶片角度,可改变风机的特性曲线,使风机在较大范围内以相对较高的效率运行,以到达节能降耗的目的;改变通风机转速,使其在最正确工况点运行,使风机在最大的范围内以最高的效率运行,节能效果最好。高压电机要实现调速,主要采用以下三种方式:1液力耦合器方式。作为液压调速方案,它的维护工作量较大,效率也较低。2串级调速
6、。因为采用绕线电机,滑环维护工作量大,属于落后技术。3高压变频器。随着高压变频器技术成熟,性价比越来越高,越来越多的场合开场采用高压变频器。3系统方案本文要介绍的某大型煤矿主扇风机为两台对旋轴流风机,型号:FBCDZ-8-NO28,额定转速740rpm;每台风机配用电机功率:2630KW,电机电压:10KVAC,额定转速740rpm;总回风量:11500m3/min,总进风量:11200m3/min,因为巷道延伸或者工作面布置的关系,用风量可能实时变化。作为煤矿平安消费最为关键、重要的设备之一,主扇风机选用西门子完美无谐波系列高压变频器作为它的驱动系统。3.1设备组成该矿变频驱动主通风机自动化
7、控制系统设备组成情况如下:风机:对旋风机2台电机:防爆4台箱式风门:和风机对应2套液压站:和风机对应2套高压配电系统切换柜变频器:完美无谐波变频器4套低压配电系统直流屏UPS柜PLC柜控制台监控计算机相关传感器变频驱动主通风机自动化及流拓扑构造图如图3所示。3.2主回路该工程两台主通风机采用对旋式风机,风机为双风扇双电机构造,共四台电机。变频器采用西门子完美无谐波系列高压变频器共4套,变频器输入电压10000VAC,输出电压0-10000VAC,输出电流70A,功率800KW。系统的供电电源分为动力供电和控制系统供电两局部。动力供电来自不同的动力开关柜,两路电源引自不同的母线段,保证动力供电的
8、可靠性。变频器与电机的回路设计上增加一台切换柜,当某台变频故障时,可以采用其他备用回路的变频临时驱动,当该变频检修完成再按照原来回路正常投入使用如图4所示。3.3控制系统为了增强系统可靠性,本工程采用西门子S7-412H冗余控制器作为主控制器,采用PROFIBUS-DP通讯方式与高压变频器通讯。控制电源一路由动力开关柜内的降压变压器获得,作为主供,另一路由不连续电源UPS提供作为备用。该PLC系统与上位机操作站、现场传感器、变频器和其他设备一起组成风机自动化监控系统,完成如下功能:1远程操控功能上位机操作站操作员通过鼠标点击操作,控制风机系统的远程起停、切换和反风操作,系统按照各设备的连锁关系
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