沟通伺服系统在货架冷弯成型线中的应用研究.docx
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1、沟通伺服系统在货架冷弯成型线中的应用研究沟通伺服系统在货架冷弯成型线中的应用研究ronggang导语:针对货架冷弯成型线的沟通伺服控制系统的技术特点和产品工艺要求,结合三菱系列伺服驱动器及伺服驱动电机的实际应用,分析了系统应用其解决定长控制的设计思想和控制原理摘要:针对货架冷弯成型线的沟通伺服控制系统的技术特点和产品工艺要求,结合三菱系列伺服驱动器及伺服驱动电机的实际应用,分析了系统应用其解决定长控制的设计思想和控制原理。实际应用控制精度最高在0.1mm左右且可防止累积误差,能到达较高精度位置控制的目的和要求。关键词:沟通伺服系统定长控制位置控制1、引言1.1在货架立柱冷弯成型消费线中导入在线
2、预冲孔工序和在线液压停剪技术,既扩大了货架立柱的截面外形的设计范围和制造精度,又知足了货架钢构造体系设计与装配上的要求,极大地优化了货架钢构造组成机理,十分是当立体仓库AS/RS系统在我国的兴起和广泛开展,对货架立柱的孔位精度、长度控制等方面提出了更高要求。1.2本文就进口的货架立柱冷弯成型消费线利用沟通伺服控制原理实现的在线预冲孔和在线液压停剪控制装置进展分析讨论,力务实如今很多冷弯场合到达较高位置精度控制的目的和要求,与同行共勉。2、货架冷弯成型线的工作原理2.1货架冷弯成型线根本消费工艺及设备构成:2.1.1货架组件的一般消费工艺为:开卷校平在线伺服送料冲孔成型轧制矫直定尺切断或者伺服跟
3、踪切断打包后期喷涂处理等;2.1.2相对应的设备为:开卷机校平机伺服送料装置压力机冷弯轧制机组二十站左右矫直头液压切断装置和液压站打包机或者其它附属设备+电气控制系统等。2.2货架冷弯成型线沟通伺服控制系统的根本原理:如图一所示。系统组成及原理2.3该系统由五局部组成,即计算机PC、伺服驱动控制卡、沟通伺服调速系统沟通伺服控制器、伺服电机及相应的控制电缆、传感检测及反应、辅助主动作执行系统。主控程序只有几百K,运行在DOS操纵系统下,主控微机通过打印端口LP1:与伺服驱动控制卡相连,并通过数据线发送位置或者速度指令,在线适应性调节或者设定PID调节参数程序设计经过中将其作开放性设计,便于调整见
4、后附图,并进展数模D/A转换,通过相应的控制板卡输出10V的模拟信号并经过沟通伺服放大器放大后驱动伺服电动机,半闭环或者闭环位置控制反应系统由电机轴端装有的增量式光电码盘或者在被传动的物体上设置测量辊和增量式光电码盘转换装置提供信号A、B、IN脉冲来完成位置伺服系统的位置反应,位置反应环中传感元件-增量式光电编码器将运动构件实时的位移或者转角变化量以A、B相差分脉冲形式长线传输到现场控制站PC机中进展编码器脉冲计数,以获得数字化位置信息,主控微机计算给定位置与实际位置即反应到的位置的偏向后,根据偏向范围采取相应的PID控制策略,将数字控制作用经数模转换变成模拟控制电压,并输出给伺服放大器,最终
5、调节电机运动,完成期望值的反复屡次闭环反应定位控制,在控制原理上实现小误差高精度的位置定位;然后主控程序对辅助主动作执行系统下达运行指令,完成特定的机械抱闸动作、压力机在线冲压运动、液压停剪切断运动等。2.4本机组的主要特点:一次性投资本钱较高,最大沟通伺服功率有一定的限制,但后期运行本钱低,十分是货架组件的一次成材率高,产品精度高,应用范围广且附加产值高。3、自动送料机及冲孔装置分析及工作原理3.1货架立柱冷弯成型消费线的在线预冲孔加工工序自动送料装置由上下一对75的导料辊组成,主要工作动力;于沟通伺服电机,依靠料板与上下导料辊之间的摩擦力送料,货架立柱的带钢分布孔在压力机上冲压完成,主体设
6、计如图二,本装置原设计为美国宝德BALDOR3.7KW的伺服控制系统,后由于新产品开发,增加了工作传动负荷,并根据图二所示的工作原理,即动力控制局部与沟通伺服控制之间的位置控制主要通过10V的模拟信号来实现,不存在对沟通伺服系统的功率限制,在原理上可以将其更换为日本三菱公司的伺服放大器型号MR-J2S-系列的5KW的配套的沟通伺服控制器和沟通伺服电机,并根据对应的货架组件的消费精度要求及确定伺服控制精度为:0.1,那么由测量辊圆周长与测量精度范围的比值约为:1178未考虑旋转编码器的分倍频关系,宜选用1200PPR以上的旋转编码器,并在后期的近四年度的应用经过中能很好地实现位置精度控制要求。3
7、.2三菱MR-J2伺服系统具有良好的机器响应性、低速稳定性、包含机械系统在内的最正确状态调整的特点等;速度频率响应到达550HZ以上,非常合适用于高速定位的场合,比拟合适于负载惯性矩比会增大和韧性较差的设备我公司为链传动机组,此点要求较重要。3.3自动送料装置主要由图三所示的构造组成,光电传感器1#主要反应进入压力机工作区域的钢带存在状况,如:余料、缺料等;伺服电机经齿轮箱向下导料辊传递输送动力,齿轮箱的传动比i如i=11的设计选型和电机的转速决定该系统送料定位速度;旋转编码器测出上导料辊被动送料及被动测量点通过与板料间的运动传递的位置信号机械抱闸实现定位后的位置固定;光电传感器2#实现压力机
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- 沟通 伺服系统 货架 成型 中的 应用 研究
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