应用数控技术改造煤矿提升机的研究理论.docx
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1、应用数控技术改造煤矿提升机的研究理论应用数控技术改造煤矿提升机的研究理论 兖矿集团设计研究院 李剑峰 导语:文章介绍了兖州矿区在数控技术应用于矿井提升机电控系统改造方面进展的研究成果和理论经历,具有相当的参考价值。 摘要:文章介绍了兖州矿区在数控技术应用于矿井提升机电控系统改造方面进展的研究成果和理论经历,具有相当的参考价值。 关键词:煤矿;提升机;数控技术 中图分类号:TD679文献标识码:B 引言 煤矿的井口提升工序是消费经过中的重要环节。立井提升机担负着物料、人员等的提升任务,是煤矿的关键机电设备之一。它的平安、可靠运行对矿井的消费及平安起着非常重要的作用,不仅关系到矿井的消费才能,而且
2、还与矿工的生命平安严密系在一起。由于提升机的消费工艺要求比拟高,所以它的电气传动及控制一直是各国电气传动界的重要研究领域。随着消费的开展和技术的进步,矿井提升系统的平安可靠性也越来越显突出,人们对提升机电控系统的要求,包括人性化、智能化设计和构造形式等都提出更高的要求。兖州矿区对提升机电控设备的长期操纵经过中积累了很多经历,同时也发现数控技术改造后的新设备仍然存在一些不完美的地方。近几年来,兖州矿业集团有限责任公司下属煤矿在数控技术应用于矿井提升机的传动与控制改造方面进展大量的研究和理论,并且获得良好的现场使用效果,今后有必要继续进展深化研究和技术改造,使提升机数控系统更加完善。他们的经历对国
3、内同行具有相当的参考价值。 1、矿井提升机数控化改造的研究 山东科技大学和兖州矿业集团公司南屯煤矿对国内目前仍然大量使用的旧型矿井提升机数控化改造进展了研究。 矿井数控提升机系统主要由主控、驱控、制动、监控和井筒信号系统等组成,其平安回路设计以硬件平安回路为主,驱动控制、制动、监控、井筒信号系统及关键状态信号与主控有联络和通讯关系的系统对平安回路调闸有要求时,主控的平安回路软件平安回路就会动作,并向继电器平安回路发出调闸指令。提升机系统设计一般以硬件继电器平安回路为最后、最根底的保护环节,平安回路遵循带电闭合、失电分断的设计原那么,以确保在任何异常的情况下平安回路均能调闸,确保提升机的平安运行
4、。 行程校正 矿井数控提升机利用主控系统接收来自与滚筒轴相连的脉冲变换器脉冲信号,进展脉冲计数,然后计算出提升位置值和速度值。在提升经过中,由于钢丝绳蠕动、伸长、滑绳和主滚筒衬垫变化等因素会对提升机运行产生影响,以致计数结果出现偏向。为了防止提升机在运行中的可变性因素导致行程计算与箕斗或者罐笼实际位置不符,设置提升机行程校正功能。 提升行程准确校正。提升箕斗在向上运行经过中碰到井筒位置磁开关时,将磁开关所在位置的提升高度写入PLC的高速计数功能模块,实现行程校正。为了弥补磁开关动作的不可靠性,系统在不同的位置高度设置多个行程位置校正开关。假如1个开关动作失常而其余位置开关动作仍能准确校正,在校
5、正磁开关位置不变的情况下改变到位开关前的校正值实现到位位置小范围调整,解决提升绳由于某种原因产生的长度变化对提升机状态的影响。 校正位置开关状态检查。这是提升机行程校正功能的预防性措施,主要实现箕斗或罐笼向下运行经过中检查井筒位置开关动作是否正常。假如连续2次检测到同一个位置开关动作失常,那么自动闭锁自动和手动提升方式,警示提升机司机转换到检查工作方式进展检修。 计算系数自动校正。主要实现对主滚筒摩擦衬垫厚度变化的跟踪检测,完成单脉冲的行程计算。当提升机工作在自动方式并且稳定运行10min以上时,检测到某个固定位置的行程值超过或低于这个位置实际行程值的一定误差范围,就自动启动计算系数校正功能,
6、减小由于计算系数不准确造成的行程计算误差。 零速度闭环控制 提升机最轻易出现问题是运行阶段敞闸、起速和停车。在提升机敞闸的同时,控制系统的速度环和电流环均已闭环,但是速度环和电流环的滞后性使提升机在敞闸的同时出现向反方向下坠的现象。假如敞闸开场前给电流环输入端1个电流给定值,驱动装置在提升机敞闸起始点输出1个阶跃的抑制重载箕斗或罐笼下沉的电流,在整个敞闸经过中驱动装置输出电流跟随作用于主滚筒的下沉重力到达力的平衡。一旦工作闸到达制动器开闸压力就投入速度给定,实现敞闸自动控制。同样,完成提升行程后运用零速度闭环控制功能,提升机在整个闭闸停车经过中均处于零速度闭环控制状态,解决停车经过中停车不准确
7、或倒车问题。 电流调节器 电流负反应控制采用PI调节器,并带有电压适配器前馈控制及断续电流前馈控制。电流PI调节器为比例积分调节器,设定2个积分系数分别用于电流连续和断续时调节,免除电流断续造成控制性能变软的不良影响。通经过序计算实际反电势,经过滤波后得到反电势滤波值并与变流器空载时的电压滤波值相比,其结果加到电流调节器的输出中,作为产生延迟角的条件,形成电压适配前馈控制,使变流器的输出电压跟随反电势变化。假如反电势增加,比值变大使延迟角变小,而进步输出电压数值;反之亦然。采用电压适配前馈控制以后,增加对变流器输出电压的控制,电流连续时电流控制由PI调节器、电压适配前馈、断续电流前馈共同介入,
8、断续越严重断续电流前馈控制越大,使提升机获得较好的控制性能。 超重控制 装载控制。假如定量仓满仓装载,那么输送机和给料机停运,并限制向箕斗装载。由于给料机的给料量相对稳定,可以通过控制给料机运行时间来控制装载量。 提升控制。在提升机初始加速前设计0.51m恒速段作为提升电流准确检测区域。假如检测电流大于正常提升电流某个范围,那么提升机制止提升;假如检测电流小于正常提升电流某个范围,可以判定向下运行的箕斗未卸空,此箕斗提升1个循环后才允许定量仓向其装载;在提升机初始加速段检测电流,无论哪种过流保护装置动作,提升机都施行平安制动。 2、东滩煤矿主井提升机电控系统数控技术改造 兖州矿业集团公司东滩煤
9、矿主井摩擦提升机由额定功率1700kW低速直流电动机驱动。提升机的电控和液压制动系统是瑞典ASEA公司上世纪70年代中期的产品,井筒信号系统为继电器控制的数码显示及语音系统。电控设备及制动系统已严重老化,故障率高、运行可靠性差,每年维修及购置配件的费用达40万元。该矿采用数控技术对其进展改造,实际运行状态良好。 (1)全数字传动系统 电枢局部。由4组西门子6脉冲四象限全数字SIMO-REG6RA70DCMASTER整流装置通过2串联、2并联组成提升机电枢传动系统。每组DCMASTER输出额定电流1500A、额定整流电压DC400V。此传动系统具有电枢电流闭环控制、力矩控制、电枢换向等功能,并通
10、过Profibus现场总线与提升机主控系统通讯,设有过压保护、欠压保护、过电流保护、电流设定值与反应值误差保护、直流回路绝缘保护、柜内冷却风量检测保护、熔断器状态监视等完善的保护功能,确保提升机运行平安可靠。 励磁局部。由1组SIMOREG6RA70DCMASTER组成提升机恒定励磁系统,提供127A、90V直流电产生恒定磁场;最大输出电流280A,可以根据需要选定和电枢局部一样的保护功能。 (2)电气控制系统 由S7400PLC+FM458组成主控系统,实现提升工艺控制和提升机监控功能,并由FM458实现提升机速度环和位置环的控制及优化。 PLC冗余系统。由SIMATICS7400PLC系统
11、对提升机进展开环控制,通过就地安装在设备的分布式远程终端ET200接入数字量和模拟量输入/输出,并通过Profibus总线和主PLC通讯联络。ET200远程I/O安装在低压柜、制动系统电控箱、闸箱、信号柜内,极大减少电缆数目以及断线、短路概率,使系统更加平安、可靠。由CPU416和CPU414等组成双PLC,2套互相独立的PLC系统构成平安回路,集成所有涉及人、设备及物料平安的故障信号监控,信号数据收集和保护均采用双线制。2套系统的运算结果互相监控,出现平安故障或者监控结果不同时触发平安回路并报警。电控系统对故障分为三类:I类故障立即进展机械平安制动,并发出声光报警;II类故障先进展电气制动,
12、再施加平安制动停车;III类故障允许提升机完本钱周期运行,停车后施加工作制动,故障未解除不能再运行。 闭环控制系统.以FM458-1DP工艺控制模块为核心的监控系统实现对提升机速度环和位置环的闭环控制及行程工艺监控。全提升周期位置闭环控制精度10mm;速度闭环控制精度1%;具有连续速度监控、逐点速度监控、位置和速度突变监控等功能;在整个提升经过中对提升速度进展连续控制和监视,实现加、减速度的平滑变化,减小对钢丝绳和其他机械设备的冲击;优化提升经过,根据提升速度自动选择不同的减速点,提升时间压缩到最短。 (3)液压制动系统 西马格公司提供的“恒减速ST3-D型盘形制动装置,由1个共用油箱、阀组、
13、电动变量泵、各种传感器、6对BEl00盘形闸及管路等构成,具有单独的液压电控系统。电动变量泵流量40L/min,工作油压力14.4MPa,每对盘形闸正压力l00kN。压力油对蓄能器充液,在主工作压力的作用下,闸弹簧被压缩使制动闸闸瓦与制动盘之间到达规定的间隙23mm,到达工作压力时泵的流量减小到维持工作程度。 单箱双系统。即2套独立的电动变量泵、2套独立的阀系统共用1个油箱,2套系统1用1备。通过转换液压电控柜盘面上的选择开关,可以切换2台电动变量泵;通过操纵连在总进油管路上的手动换向阀可以切换2套阀路,极大减少制动系统故障对消费的影响。 2套S7-300PLC及ET200远程I/O组成液压电
14、控系统。采用双通道控制技术,对制动系统各阀件、压力开关、温控开关、盘形闸等元件进展实时连续监控,确保制动系统平安可靠。 平安制动时能以恒减速率平安地停顿提升机。减小对滚筒、钢丝绳的冲击。在恒减速制动失效时自动切换为恒力矩制动,确保提升机平安制动。 司机操纵台及人机界面、画面显示。司机操纵台设带粗精显示的深度指示器、速度和闸控手柄控制器、按钮、开关、指示灯、信号、电枢电流表、励磁电流表、速度表、加速度表、力矩表、油压表等与操纵有关的元件。人机界面及画面显示采用西门子WinCC软件监控电脑,实现对位置、速度等的实时监控,还可以通过修改设定参数进展过速保护、滑绳保护、系统A/B速度互相监控差值保护、
15、系统A/B位置互相监控差值保护等位置、速度保护实验。 提升信号系统。具备完善的信号功能,并且通过网络和硬线两种方式与提升机的监控系统相联络。信号系统以S7-300PLC为核心控制器,安装在操纵室内的信号柜中,并作为提升机监控系统的从站;上井口和下井口信号操纵台各设置1套ET200远程I/O。操纵室内的PLC对所有提升信号、井口设施状态进展在线监测及控制;操纵室、上井口、下井口均设有LED显示屏,用于提升信号及各状态的实时显示及音响。 3、兴隆庄煤矿提升机电控系统数控技术改造 兖州矿业集团公司兴隆庄煤矿的主、副井塔各安装2台70年代由瑞典成套引进的HSVE2.8型6绳摩擦式提升机,均采用可控硅供
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