DCS在我国石油化学工业中应用情况.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《DCS在我国石油化学工业中应用情况.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《DCS在我国石油化学工业中应用情况.docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、DCS在我国石油化学工业中应用情况fenghy导语:我国从70年代中期至今已经建成投产的大型氨厂含30万砘氨/年和20万吨氨/年共计22个,其中有两套国产化装置和20套引进装置,“八五在建的装置10套。1.DCS在我国大型氨厂的应用情况我国从70年代中期至今已经建成投产的大型氨厂含30万砘氨/年和20万吨氨/年共计22个,其中有两套国产化装置和20套引进装置,“八五在建的装置10套。从1984年云南天然气化工厂使用TDC-3000BASIC系统对合成氨消费自控改造开场,大型氨厂DCS应用历经10年,如今有19个厂在合成、尿素、水处理、普里森等装置中使用了35套DCS,仅剩下宁夏化肥厂、湖北化肥
2、厂、山西化肥厂仍沿用模拟仪表控制。在应用软件开发应用上也成绩显著,表现如下几点:1普及推广了四套节能控制系统四套节能控制系统指气头厂合成氨消费经过的水碳比值控制系统控制原料气CH,4量和蒸汽量、氢氮比控制系统控制空气量、一段转化炉出口温度控制系统控制燃料量、驰放气组分压力控制系统控制驰放气量。四套控制系统是80年代初,川化、卢天化、云天化等企业研究开发,在此根底上,各厂采用DCS以后,又把它们不断完善创新,现已普及,对稳定消费,节能降耗带来了明显的经济效益。如川化年增产合成氨5435.1吨,年节约天然气604.8万立方米。卢天化在一样原料气消耗条件下可增产氨1.15%。沧化每吨氨能耗下降0.2
3、93百万大卡,增产2.9%。以石脑油或者渣油为原料的各家氨厂开发的以炉温或者出炉气体成份为主环,以氧油比、蒸汽油比比值调节为副环节能控制回路,别具风格,应用后效益显著。2在尿素装置上采用多变量先进控制MUVACMUVAC的根底出发点是找出尿素消费经过中关键参数之间的互相联络,依靠DCS控制装置,用串级、前馈、比值、均匀、超驰、增益自适应PID等控制策略,使得关键参数变化时,其它参数随之自动调整,尽量减少人为干扰,进而到达平安稳定,节能增产的目的。该项技术首先在大庆化肥厂实现,获得满足效果,目前沧化、辽化等也在施行中。3操纵优化四川化工总厂承当了“七五国家科技攻关课题“合成氨装置消费经过计算机控
4、,用SPECTRUM系统和IBM-PC/XT上位机,对合成氨触媒温度、水碳比、氢氮比等回路,经过象测试、工艺参数数据处理,建立单元对象数学模型,施行部分优化控制。该工程通过了国家技术鉴定。这种以两级计算机闭环优化施行控制系统的研究成功,使我国大型氨厂计算机控制程度处于世界领先地位。2.DCS在我国中型氨厂的应用情况我国共有中型氨厂55个,其中以油、气为原料的21个,以煤为原料的34个。这些氨厂多数在60年代和70年代建厂,通过改造扩建,消费规模不断扩大,是我国氮肥行业的中坚。自从1981年吉化化肥厂使用CENTUM-A系统施行自控改造以后,使用计算机技术改造传统产业的热潮兴起,中型氨厂DCS应
5、用开展迅速。根据1992年调查统计,已有27家中型氨厂购置安装了37套不同型号的DCS,有近50%中型氨厂使用DCS,可见80年代是我国中型氨厂自控开展史上的飞跃时期。中型氨厂DCS应用按照装置小容量多机组的工艺特点,根本是在一个车间安装一套DCS,操纵站设置在车间控制室,分别在造气、变换、合成、尿素等车间使用,个别厂为了加强治理,在调度室安装了操纵站CRT显示屏。其控制规模为:模拟量输入100150点,开关量3050点,控制回路3040个。全流程经过控制共计研究开发了20个节能控制系统,并用DCS控制。20个控制系统是:煤造气自动顺序控制、重油气化炉带温度或者出口气成份校正的双穿插限幅氧油比
6、控制、煤造气炉蒸汽流量控制、油气化炉自动开停车顺序控制、饱和热水塔出口温度极值控制、氢氮比控制、氨合成塔触媒层温度控制、惰性气体-压力超驰控制、氨蒸发器出口温度-液面超驰控制、三大高压液位控制、氨合成塔群负荷分配控制、尿素合成塔NH,3/CO,2控制、H,2O/CO控制、脱碳塔O,2/CO,2控制、空分装置顺序控制。兰化公司化肥厂用ICC-6000系统和上位机,对合成塔触媒层温度、循环气吹除、H,2/N,2及负荷分配等控制回路进展二级计算机部分优化控制进展试验,获得成功,并通过技术鉴定。中型氨厂普遍以为:DCS投运后,减轻了工人劳动强度,改善了操纵环境,稳定了工艺消费,进步了操纵精度,到达了装
7、置平安稳定运行,节能降耗的目的。据调查各中型氨厂DCS应用,每套年经济效益在60200万元不等。3.炼油厂DCS应用情况自从1983年高桥石化公司炼油厂引进SPECTRUM系统用于常减压装置经过控制以来,我国炼油行业相继有20多家企业用DCS进展自控改造。高桥石化公司炼油厂与浙江大学合作,以DCS、单回路调节器和FOX-300、IBM-S/I为上位机,在不同的装置上建立数学模型,开发专家系统,施行局域优化控制,获得了314万元的经济效益。广州石化总厂炼油厂与北京石油化工科学院合作,在PROOVOX系统的上位机HP1000A700上用FORTRAN语言开发了LQG自校正控制软件,于1988年投入
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- DCS 我国 石油化学工业 应用 情况
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内