变频调速节能技术在石油化工行业的应用.docx
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1、变频调速节能技术在石油化工行业的应用九江石化公司电机变频调速节能技术工业应用情况,并且列举了渣油进料泵、液氨输送泵和加热炉鼓风机的变频节能改造应用实例。实践证实,应用电机变频调速,不仅减少了电动机、机泵和阀门等设备的故障率,延长其使用寿命,而且节约电能效果显著,进而实现了电动机、风机、泵类设备的经济运行,提高了企业的经济效益和社会效益,推进了石油化工企业节能降耗、降本增效和可持续性发展。关键词:;节能降耗引言在石油化工企业生产经过中,电动机是应用最广和数量最多的电气设备之一,其大部分是风机、水泵类负载。早期设计的炼化装置机泵设备一般未考虑使用变频器,但是也并非所有机泵设备都合适使用变频器。首先
2、要考虑工艺要求的功能,其次是经济效益。一般而言,风机、水泵类负载大多是根据满负荷工作需用量来设计选型,都留有10%以上的较大余量。此外,随着生产装置加工量、物料性质等工况的变化,实际需求功率也产生变化,流量、液面、压力等工艺参数经常随工况的改变而改变,实际应用中风机、水泵大部分工作时间并非处于满负荷运行状态,原来的电机恒速和机泵恒压恒流设计则导致电能浪费;采用传统方法是通过调节出口或入口的挡板、管路阀门及调节阀开度来调节流量、液面等工艺参数,定速机泵输出功率被工艺物流吸收作有用功的仅占30%40%,而60%70%的电能消耗在挡板、阀门节流压降上,造成极大的电能损失和浪费。机泵节能的根本问题在于
3、怎样使控制方案与实际负荷相匹配,在控制经过中降低阀门阻力,提高系统效率,这就为石油化工行业应用变频调速节能技术提供了广阔的发展领域。运用变频调速节能技术,变频调速器直接控制风机、泵类负载是一种最科学的控制方法,利用变频器内置的PID调节软件,能够根据工艺负荷准确地自动调节电动机输出频率和转速,保持恒定的水压、风压,知足生产装置工艺系统要求的压力。实际应用证实,当电机在额定转速的80%运行时,节能效率能够到达40%。变频调速器还能够实现大型电动机的软起动和软停机,避免了电动机起动时对电力系统的电压冲击,降低了运行电流,不仅减少了电动机、机泵和阀门设备故障率,延长其使用寿命,而且节约电能效果显著,
4、能够获得较好的经济效益,进而实现了电动机、风机、泵类设备的经济运行。其节能原理矢量图见图1。图1节能原理矢量图中国石化股份有限公司九江石化公司是江西省内唯一的炼油、化肥、化工配套生产的国有特大型石油化工联合企业,是中国石化长江沿江主要炼化企业之一,有50多套生产装置,拥有650万t/a原油综合加工能力、30万t/a合成氨、52万t/a尿素、10万t/a聚丙烯、3万t/a硫磺生产能力,产品主要保障江西市场供给。该公司积极应对国际金融危机,努力挖潜增效,优化生产运行,依靠科技进步实现节能降耗。为了降低电气设备的能耗和故障率,该公司积极开展科技攻关、技术改造,应用和推广电机变频调速节能高新技术,有计
5、划地组织对重要生产装置的关键电气设备变频调速进行系统优化配置和完善。几年来,富士、东芝、西门子、三菱、ABB、施耐德、欧姆龙等各种型号的进口变频器,在九江石化公司炼油、化工、化肥等生产装置广泛推广应用,先后对化肥渣油进料泵、液氨输送泵、常减压加热炉鼓风机、催化解析塔进料泵、延迟焦化溶剂泵、原油输送泵、聚丙烯造粒机组、热电锅炉排粉风机等生产装置重要机泵驱动电机,进行了变频调速节能改造,均获得了较好的节能效果,提高了企业的经济效益,推进了企业节能降耗、降本增效和可持续性发展。据不完全统计,九江石化公司已经投入资金5000多万元用于风机、水泵变频调速节能技术改造,平均投资回收期约2年。截止2020年
6、11月底,九江石化公司已投入运行的变频调速器有462台,总装机容量到达16000KW。若按每台设备平均节电率40%计算,则每年至少可节约电能4200万KWh,每年仅节约电费一项就达2500多万元,节约设备维修费、材料费100多万元。1变频调速技术在化肥装置渣油进料泵的应用渣油进料泵A-GA101是九江石化公司30万t/a合成氨装置的重要设备,将减压渣油原料输送到气化炉。渣油进料泵为德国西门子电动机,功率75kW,转速2982r/min,额定电压380V,额定电流140A,额定出口流量28.52m/h。原系统采用控制出口阀门的方法进行控制,即差压变送器检测流量信号送至PID调节器,再由PID调节
7、器输出控制信号,控制出口调节阀的开度,进而控制出口流量,保持流量稳定。原系统运行中存在下面问题:节流量较大,泵出口阀的节流量已接近泵额定流量的一半,浪费大量的电能;控制精度低,出口流量波动较大;电机工作在额定转速,出力不变消耗电能;电机噪音较大,泵和管线阀门压力较大,易造成泄漏。2020年5月,九江石化公司利用化肥装置检修的机会,选用德国西门子siemens公司成套变频设备,对3台渣油进料泵2台运行、1台备用进行变频优化节能改造。投入运行后工艺控制平稳,由于变频器的高精度调节,调节信号有高速传递性,减少了以前仪表控制系统带来的滞后现象,进而使系统控制精度提高,压力稳定,工艺运行指标得到了优化。
8、节能效果显著,节电率到达70%,按年运行8000h计算,2台渣油进料泵年节约电量:节电率电动机工频功率工作时间2台70%75kW8000h420000kWh;节约电费:节电量电价=4200000.6252000元。维护量大幅减少,由于出口阀全开,电动机降速运行,使得管网压力下降,减少了工艺设备的泄漏,降低了机泵磨损,降低了电机的温升,设备维护周期延长。由于变频器代替了调节阀,解决了由于调节阀故障高给生产带来的影响,使设备的维护量减少。系统实现了软起动,由于变频器具有软起动功能,减小了电机起动时对电网的冲击。变频器投入运行1年来,运行可靠,自动化程度高,渣油进料泵流量控制精度高,能够充分知足生产
9、需要,节能效果显著,获得了良好的经济效益。2变频调速技术在化肥装置液氨输送泵6KV高压电动机的应用液氨输送泵TGA101A是九江石化公司30万t/a合成氨装置的关键设备,将生产的液态合成氨输送到8000m氨罐储存,该泵采用日本富士高压电动机,机泵关键技术参数为:电机功率160KW,转速2975r/min,额定电压6KV,额定电流220A,介质密度675.6kg/m,流量91.4m/h,无负偏差,进口压力0.010.08MPa,进口温度-33,出口压力2.6MPa,额定扬程362m。液氨输送泵为立式离心泵,采用机械密封,由于电机长时间连续运转,负载波动大,电机运行时产生机械振荡,振动值一直较高,
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- 变频 调速 节能 技术 石油化工 行业 应用
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