西门子S7_18.docx
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1、西门子S7西门子S7-400在工业除盐水改造中的开发与应用lihan导语:介绍了西门子S7-400在工业除盐水改造中的开发与应用。1引言除盐水站作为莱钢银山型钢公司25MW发电工程的主要设施,担负着供给三台130t锅炉和四台150t除氧器用水的重要任务。过去除盐水消费自动化监控程度低,绝大局部的水泵是人工操纵控制,在新的改造工程中需要在原先消费工艺上增加多介质、活性炭过滤器以及阴阳离子置换器等高新技术消费设备,所以更加需要对整个除盐水站进展自动化控制的改造,进而可以节约能源,降低工人劳动强度,大大进步消费程度。2工艺简介除盐水改造后的消费线主要设备有6个多介质和6个活性炭过滤器,超滤装置,反浸
2、透装置,脱碳风机,阴离子和阳离子交换器,以及生水泵3台1台变频,高压泵6台,4台除盐水泵1台变频,反浸透出水泵3台1台变频等。消费工艺图如图1所示。IMG=消费工艺流程图/uploadpic/tech/2007/7/20070712103340652533.jpg/IMG3系统构造根据工艺的要求,莱钢银山型钢公司25MW发电工程除盐水站PLC控制系统采用一套西门子的SIMATIC的S7-400主站外挂ET200远程I/O模块从站构造,由一个主站、三个从站和两个PC站上位机组成。主站通过PROFIBUS总线电缆和接口模块与从站通讯,这样的构架既保证了PLC系统的先进性又为用户节省了本钱。主站是由
3、一个支持冗余的底板和S7-400系列电源模块、CPU模块、CP模块组成,模块支持热插拔。从站是ET200M分布式系统,是在工业现场经常使用的PROFIBUSDP现场总线上的从站,用于连接工业控制系统中的各种现场装置。3.1硬件配置本系统是建立在S7-400控制器、DELL的Pentium工控机平台之上的分布式系统。S7-400是模块化PLC系统,采用标准的以太网通讯,每个控制器可以控制64个回路,最大的可处理131072个I/O点,其中模拟量I/O点数为168个,逻辑扫描率为1.25MB/s。S7-400与上位机采用工业以太网,通讯速率为100Mbps。系统配置构造如图2所示。IMG=系统硬件
4、配置图/uploadpic/tech/2007/7/2007071210350860414002R.jpg/IMG除盐水消费线自动化控制系统设计由两级网络组成,一级是经过控制级,二级是根底控制级。第一级经过控制。以S7-400PLC系统作为主要控制核心,由两台上位机、PLC控制单元加以太网卡等组成工业以太网,监控站利用组态软件Wincc实现对工作现场进展监视控制,中央处理器采用CPU416,I/O系统采用ET200M,通过ET200分布I/O通讯对流量、液位、pH值、出口压力等参数进展收集,上位机将实时数据库的数据送到效劳器的关系数据库中,进展保存和数据处理。经过控制级通过工业以太网将上位机系
5、统和现场监测与控制点严密的结合为一个整体,进而实现对整个控制系统的计算机在线远程诊断功能。第二级根底自动化。Profibus-DP网络是网络集成的最底层,主要是连接现场设备。主站S7-400PLC通过Profibus-DP网与从站通讯,一方面主站将控制数据电机速度设定、温度、压力设定、接触器吸合及断开等发送到传动装置;另一方面传动装置的电机转速、传感器流量、温度、压力、接触器触点的通断等数据通过通讯传送到主站PLC指定的存放器地址。Profibus-DP主要用于工业自动化系统的高速数据传送,实现调节和控制功能,是一种高速低本钱通讯,用于设备级控制系统与分散式I/O的通讯,是计算机网络通讯向现场
6、级的延伸。3.2软件设计计算机操纵系统采用Windows2000Professional中文版本,上位机监控软件采用Wincc6.0组态软件来实现。1操纵系统软件Windows2000Professional中文版提供了一个快速、高效的多用户、多任务操纵系统环境,是目前使用广泛的工控系统。2Wincc6.0监控软件实现了对整个系统的开关量、模拟量的收集和处理,并显示在监控画面上,在对多台重要水泵的控制中的物理量如电流、主回路运行、频率设定,有无故障等都实时显示在系统画面上,方便操纵人员及时把握系统的运行情况。3采用Step7对西门子可编程序控制器进展配置、编程,它可以利用IEC-1131标准中
7、八种编程语言中的六种STL、LAD、FBD、CFC、SFC、SCL进展编程。4系统功能根据除盐水消费工艺,监控系统的功能主要是实现对工业新水的加药、过滤、超滤、反浸透技术、阴阳离子置换、酸碱作用等控制工序,大致可分为过滤系统、超滤系统、反浸透系统、阴阳离子置换系统、与酸或者碱结合系统5个子系统,系统监控主画面如图3所示。图3主工艺监控系统画面4.1画面显示功能该画面通过Wincc6.0软件组态编辑实现动态模拟显示整个除盐水制备的经过。利用数据链接技术使得画面上的元件实现实时动态、闪烁、变色等功能,让画面上的工艺参数以数字、棒图的形式实时显示,并对故障进展实时诊断。4.2数据处理功能对系统收集的
8、各种类型信号,利用各种计算功能、数据变换功能等实现,模拟量信号有流量、压力、浓度及PH值,数字量信号有水泵的运行状态、故障和启/停信号。4.3系统操纵功能自动和手动两种工作方式,正常运行时采用自动方式,故障和调试时采用手动方式。它由PID控制回路实现对一些重要的模拟量数据的准确控制,以到达期望值。4.4报表与历史趋势功能消费中的一些参数需要及时打印形成报表。报表分为班报、日报、月报,可定时打印,也可手动任意时间打印。一些重要参数,我们对其进展历史数据存储,形成历史趋势,可以随时进展查看。4.5报警记录功能实时地发出所有发生故障的参数的声光报警,提醒值班人员采取相应的措施。5控制设计5.1控制方
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