PLC高速计数器功能在定位控制上的应用.docx
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1、PLC高速计数器功能在定位控制上的应用dujing导语:我们结合自己设备的特点提出了新的改造方案,就是用PLC的高速计数器功能结合变频器的多段速功能实现定位控制,并利用HMI进展裁切参数设定和完成一些手动动作1引言切纸机械是印刷和包装行业最常用的设备之一。切纸机完成的最根本动作是把待裁切的材料送到指定位置,然后进展裁切。其控制的核心是一个单轴定位控制。我公司引进欧洲一家公司的两台切纸设备,其推进定位系统的实现是利用单片机控制的。控制经过是这样的,当接收编码器的脉冲信号到达设定值后,单片机系统输出信号,断开进给电机的接触器,同时电磁离合制动器的离合别离,刹车起作用以消除推进系统的惯性,进而实现准
2、确定位。由于设备的单片机控制系统老化,造成定位不准,切纸动作紊乱,不能正常消费。但此控制系统是早期产品,没有适宜配件可交换,只能采取改造这一途径。目前国内进展切纸设备进给定位系统改造主要有两种方式,一是利用单片机结合变频器实现,一是利用单片机结合伺服系统实现,不过此两种改造方案本钱都在两万元以上。并且单片机系统是由专业开发公司设计,技术保守,一旦出现故障只能交复原公司维修或者更换,维修周期长且本钱高,不利于改造后设备的维护和使用。我们结合自己设备的特点提出了新的改造方案,就是用PLC的高速计数器功能结合变频器的多段速功能实现定位控制,并利用HMI人机界面HumanMachineInterfac
3、e进展裁切参数设定和完成一些手动动作。b2改造的可行性分析/b如今的大多PLC都具有高速计数器功能,不需增加特殊功能单元就可以处理频率高达几十或者上百KHz的脉冲信号,而切纸机对进给系统的精度和响应速度要求不是很高。可以通过对切纸机进给系统相关参数的计算,公道的选用编码器,让脉冲频率即能在PLC处理的范围内又可以知足进给的精度要求。在进给经过中,让PLC对所接收的脉冲数与设定数值进展比拟,根据比拟结果驱动相应的输出点对变频器进展输出频率的控制,实现接近设定值时进给速度变慢,进而减小系统惯性,到达准确定位的目的。另外当今变频器技术获得了长足的开展,使电机在低速时的转矩大幅度提升,进而也保证了进给
4、定位时低速推进的可行性。3主要控制部件的选取3.1PLC的选取设备需要的输入输出信号如下:x0脉冲输入x1脉冲输入x2前限位x3后限位y3前进!x4前减速位y4后退x5电机运转信号y5高速x6刀上位y6中速x7滑刀保护y7低速x10压纸器上位y10x11光电保护y11x12小车后位y12进给离合x13双手下刀按钮y13压板下x14停顿按钮y14刀离合x15连杆保护y15电机禁启动x16刀回复到位针对这些必须的输入点数,选用了FX1s30MR的PLC,由于选用了人机界面,其它一些手动动作,如前进、后退、换刀等都通过人机界面实现,不需占用PLC输入点,进而为选用低价位的FX1s系列PLC成为可能,
5、由于FX1s系列PLC输入点最多只有16点。另外此系列PLC的高速计数用具有处理频率高达60千赫的脉冲的才能,足可以知足切纸机对精度的要求。3.2编码器的选取编码器的选取要符合两个方面,一是PLC接收的最高脉冲频率,二是进给的精度。我们选用的是编码器分辨率是500P/R每转每相输出500个脉冲的。通过验正可以知道此分辨率可以知足上面两个条件。验证所需的参数:电机最高转速是1500转/分25转/秒、进给丝杆的导程是10mm/转。验证如下:本系统脉冲最高频率25转/秒500个/转2A/B两相25KHz理论进给分辨率10mm/500=0.02mm同时由上面的数据知道进给系统每走1mm编码器发出50此
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