101热轧机压下系统的技术改造.docx
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1、101热轧机压下系统的技术改造东北轻合金有限责任公司根据市场需求,决定对热轧机进展技术改造,增大轧机的开口度,由原来的300mm增加到400mm,同时改造原有的液压压下系统,液压压下电控系统,进而改善热轧机的性能,进步产品的品种、质量。二:原系统的工作特点热轧机原压下系统分为电动压下和液压压下两局部。电动压下采用多挡速控制的直流电动机完成。液压压下为液压伺服系统,由于原系统的缺陷,实际消费中,液压压下系统只用于辊缝调偏,没有用于压下的控制。因此,原热轧机压下系统实际上仅仅是电动压下螺丝的定位控制系统。产品的的质量受到了限制。另外,热轧机的自动控制功能存在问题,不能投入使用,消费中完全靠操纵工人
2、工操纵设定辊缝,劳动强度大,人为因素影响大,厚度控制效果也不好。三:技改所要解决的问题增加热轧机的开口度,进步轧下量,增加产品品种改造液压伺服系统,进步板带厚差控制精度完善自动控制功能,进步工作效率,降低劳动强度。进步电气系统的技术程度,进步稳定性。四:技术改造的指标1轧制力:2100T轧制速度:0.5-3M/S轧制开口度:400mm板厚:5-100mm板宽:640-1750mm纵向厚差:0.15mm板厚5.510mm时0.20mm板厚1020mm时五:电气控制系统的设计介绍1:压下螺丝电动压下为两台直流电动机,操纵侧WS、传动侧DS各一台,两台电机均配用自己的直流调速系统。两台电机之间配置有
3、离合器,可控制两侧压下螺丝单动或者联动。本设计中,压下螺丝控制局部不做改造。为了进步电动压下系统的控制精度,新增加了两个长程位移传感器,用于检测压下螺丝的位移,使压下螺丝可以准确停位。该位移传感器为MTS,行程520mm,输出010VDC,分辨率:无限取决于控制器D/A;重复精度:满量程0.001%;环境温度:-40+85C。2:液压控制系统本设计配合液压伺服系统的改造,新设置了液压站,为液压伺服缸提供动力。两侧的液压缸各配置一个伺服阀,控制液压缸的升降,同时,配置有两个压力传感器检测液压缸的压力,用于轧制力的控制。另外,在两侧的油缸内还分别安装了两个位移传感器,以检测油缸的行程。压力传感器:
4、0+10V/0315bar力士乐位移传感器:电源24VDC,输出0.110VDC,行程50mm;分辨率:无限;重复精度:2.5um。TL13:操纵设备本设计对原操纵台进展改造,增设相应的操纵开关,按钮,指示灯等,以实现新系统的功能。另外,在操纵台上设置LED显示屏,显示设定的压力、位移数据和实测的位移、压力数据。同时,同时操纵台上安装工控机,以动态流程图形式显示工艺经过参数,并提供相应的参数设置和调用功能。4:PLC控制系统热轧机控制系统是一个以施耐得QuantumPLC为核心的数字化控制系统,该系统配置一个QuantumPLC控制站和一个远程I/O控制站,与一台研华工控机构成通讯网络。工控机
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