施耐德Premium PLC在城市污水处理厂中的详细应用.docx
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1、施耐德PremiumPLC在城市污水处理厂中的详细应用 摘要:我国城市污水任意排放日益严重,全面建立完善的自动检测监控系统势在必行。本文重点介绍介绍施耐德电气PremiumPLC在城市污水处理Orbal氧化沟工艺中的应用及其网络构成。PLC的使用使得系统设备运行更加稳定、公道,有效的延长了设备使用寿命和节约了能源。关键词:污水处理、PremiumPLC、Orbal工艺、网络、VB6.0、报表、能源Abstract:Thecity-wastewaterisletprogressivelyatrandom.Weshouldbuildthewastewatertreatmentplantfull-s
2、caleandweshoulduseautomationsysteminit.ThispaperintroducesTheapplicationandnetworkofTheSchneiderElectricPLCinthewastewatertreatmentplant.TheuseofPLCsystemmakestheequipmentrunninginasteadyandrationalizationstate.Itprolongstheequipmentslivesanditeconomizetheenergysources.KeyWords:wastewatertreatment,P
3、remiumPLC,Orbaltechnic,worknet,VB6.0,reportforms,energysources随着我国的社会和经济的高速开展,环境问题日益突出,尤其是城市水环境的恶化,加剧了水资源的短缺,严重影响着人民群众的身心安康,这些情况已经成为城市可持续开展的严重制约因素;我国现阶段很多大中型城市的废水排放量大,已造成城市地表水的严重污染;三峡库区水环境保护事关三峡工程长期平安运行和长江中下游地区经济社会的可持续开展,因此受到国内外广泛关注,但目前各城市仍然是直接排放污水或者因水处理自控系统不完善没处理好就把污水排放了,很多操纵和检测监控经过仍停留在人工阶段,监控时间覆盖率
4、低,手工收集样品缺乏科学性和代表性,难以反映企业和城市污水处理及排放连续变化的情况。大范围的建立污水处理系统及在线自动控制监控体系,势在必行。系统简介:重庆巫山污水处理厂位于巫山县城边沿,厂区紧邻长江流域,处于三峡库区腹地,该污水处理厂采用的是改进型Orbal氧化沟工艺,日处理污水量3万吨,厂区主体构筑物有:综合楼、配电房、进水提升泵房、粗细格栅井及旋流沉砂装置、Orbal氧化沟、终沉池、污泥回流剩余泵井、脱水机房等;整个厂区设备及阀门均采用MCC和PLC两种控制方式,正常情况下可以实现仪表、PLC的完全自动检测控制及运行状况监控;下位机采用施耐德电气的Premium系列PLC,上位机采用北京
5、华富Control2000监控软件。该厂自动控制系统于2006年7月11日全面完成调试,目前系统运行正常。污水处理系统详述:一、Orbal氧化沟工艺介绍如图一图一Orbal氧化沟工艺简图Orbal氧化沟水处理工艺起源于南非,后经不断改良和推广,在全球范围得到广泛应用。城市污水由管道集中后,水流首先经过粗格栅,将粗的垃圾去除,然后由提升泵将污水进步水头后面工艺要求有高水头,再经过细格栅及旋流沉砂池,进一步去除小的垃圾和泥砂,污水进入水处理主体构造氧化沟,污水在“O型的氧化沟中经过曝气机调节曝气,使得污水得到缺氧、氧化、硝化、反硝化等反响,在该经过中完成BOD生物耗氧量、COD化学耗氧量的去除及污
6、水脱氮的功能,并为下一步水的沉淀作好预备,经过氧化沟处理的水流入终沉池,参加Fe3+、或者Al3+使得水中的PO43-得以沉淀,充分沉淀后,清水最后经二氧化氯消毒后排入长江。沉淀的污泥经脱水机滤干后燃烧处理。二、厂区主要设备控制要求1、粗细格栅机及其附属输送压榨设备的控制定时控制:根据外来污水状况和运行经历,通过设定相关定时参数,自动控制格栅机的启动时间和停顿时间。液位差控制:在格栅机的前后均设置一台超声波液位传感器,检测出格栅机的前后液位差。设定低液位差LDF2和高液位差LDF1,当检测到的液位差大于LDF1时,启动格栅机;当检测到的液位差低于LDF2时,停顿格栅机减少了运行时间,有效的节约
7、本钱。控制经过如图二格栅附属设备的联动:皮带输送机和压榨机作为格栅机的附属输送压榨设备,它们在定时或者自动运行形式下,一般与格栅机联动。附属设备适当的提早或者延时运行。图三提升泵控制原理图2、提升泵的自动控制控制描绘如图三、四:1P1变频器,BU1软启动器,PT超声波液位计,ZJ1、ZJ2用于控制系统的MCC/PLC转换。2由图可见,变频器连接在第一台水泵电机上,需要加泵时,变频器停顿运行,并由变频器的输出端口RO1RO3输出信号到PLC,由PLC控制切换经过。3PLC根据泵池液位高中低信号自动调节三台泵的启停;泵池水位到预设的低水位时启动1#泵,水位上升到预设的中水位时,1#泵由变频运行转换
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