小型变频器电流显示误差解决方案_1.docx
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1、小型变频器电流显示误差解决方案在我厂拟薄水铝石工程试车经过中,有5台5.5kW的洗液泵采用了富士7.5kW变频器变频调速,试车经过比拟顺利,只是变频器的输出电流在控制柜、现场控制箱、威盛FB2000DCS集散控制系统的显示器上误差比拟大。在接近额定负载时,现场控制箱和DCS集散控制系统的显示器上有很小的电流在3A以下,控制柜在5A以下;在空载或者负载较小时现场控制箱和DCS集散控制系统的显示器上没有电流显示,控制柜上的电流很小。我们对变频器电流回路进展了检查和分析:控制柜、现场控制箱上安装的是42L6型整流系电流表,电流互感器为单匝LMZJ1-0.520/5,电流信号取自变频器的电源侧,现场控
2、制箱和主控室间隔变频柜并不远,在30m左右,电流回路接线正常,电流互感器也没有超载,原因何在?根据分析,电流显示误差的原因有以下几点。2电流显示误差的原因2.1变频器电源侧电流波形畸变且含有较大的高次谐波由于变频器在电源侧采用不可控整流桥,中间直流回路安装有较大的滤波电容,导致变频器电源输入侧电流波形是输入电压波形峰值处带双尖峰的连续脉冲,电流脉冲宽度在负载较大时稍宽,负载小时很窄,这种畸变的电流波形含有大量的谐波,电流脉冲峰值比平均值大得多,这种畸变的电流的波形系数为电流脉冲宽度百分比的开方,由于小型变频器在中间直流回路一般没有加装功率因数校正直流电抗器,有效值到达了平均值的23倍,而且呈非
3、线性,负载较小时,有效值相对较平均值更大一些。2.2电流表选型不正确42L6型整流系电流表是按电流平均值原理来测量电流的,它是在测量50Hz完全正弦波时,按1.11倍的波形系数进展校正的,在50Hz完全正弦波或者波形误差不是太大的情况下,能正确或者根本上反映电流有效值的大小,对于变频器输入侧这种波形畸变的脉冲电流,将出现较大的误差,并且由于这种波形畸变的电流的有效值与平均值呈非线性,不同的电流段有不同的误差,在电路上采取相应的补偿校正措施比拟困难。2.3电流互感器本身存在固有的误差我们都知道,电流互感器本身的磁化力即是原边磁化力和副边磁化力的矢量和即:I0W0I1W1I2W2主要与铁芯的导磁率
4、有关。电流互感器电流误差I的大小与其本身所需的磁化力、一次电流的大小及高频下相对较大的漏磁通、磁滞损耗有关。电流互感器本身所需的磁化力越大,电流误差I也越大;电流互感器一次电流小得多时,电流误差I会很大;电流互感器尺寸较大时,高频下的漏磁通、磁滞损耗会较大,电流误差I也会变大。由于目前常用的如LMZ、LMZJ等型号的小变比单匝电流互感器外形尺寸大小、导磁用材料根本一样,一次额定电流均在200A以上,当一次电流增大到额定电流附近时电流互感器本身的磁化力和高频下的漏磁通、磁滞损耗是可以相对减小到一定程度,可使电流误差I最小。但是洗液泵一次电流太小,正常运行时为10A左右,一次电流在铁芯中产生的磁化
5、力缺乏以维持电流互感器本身的磁化力,另外,变频器电源侧含有的高次谐波使电流互感器的漏磁通、磁滞损耗也相对较大,反映到二次侧的电流就很小,这样在电流互感器二次负载并不大的情况下电流互感器的变比误差会很大。2.4控制电缆的容抗使电流表数值降低为了缩短变频器与电机之间的动力电缆长度,变频器一般设置在间隔电机不远的地方,相对来讲控制电缆也不是太长,但是变频器电源输入侧的电流中含有大量高次谐波,控制电缆本身有一定的电容量,对于高次谐波来讲,控制电缆的容抗相比照较小,反映到电流互感器二次回路中的局部高效次谐波没有通过电流表,而直接通过了控制电缆电容返回了电源侧,实际通过电流表的电流减小了,这一点从变频器柜
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