啤酒灌装、压盖机PLC控制系统.docx
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1、啤酒灌装、压盖机PLC控制系统的灌装、压盖机的控制系统为例,介绍改造方法,说明改造这类设备的控制思想和思路;根据现场的实际工艺条件,重新编写了PLC的运行程序。针对啤酒灌装、压盖机控制系统的实际状况,并根据现场实际工艺条件,重新设计设备的PLC控制系统。这种改造方法和思路同样可以应用与其他液体介质灌装设备的改造。3.1系统硬件配置使用日本三菱公司的FX2N128MRPLC交换原系统使用的2台OMRON公司的C60PPLC,原系统的PLC由于是老型号产品,和计算机联机需要配置特殊的通讯转换器,系统需要增加外部I/O输入点时,扩展模块备件较难寻。FX2N128MRPLC是集成128点I/O的箱体式
2、控制器,具有运算速度快,指令丰富、性能价格比高、联机编程简单、扩展方便等优点,是三菱FX系列中功能最强的小型控制器。1采用三菱公司的900系列的970GOT人机触摸屏交换原系统使用的面板按钮并监控显示设备的运行工作参数。970GOTHMI高亮度的16色显,通过汇流连接和FX2N128MRPLC的CPU直接连接,实现快速回应。具有很多维护功能,如列表式编辑功能、梯形图监控故障查找功能、系统监控功能等用来查找故障和维护PLC系统。2灌装、压盖机的变频器在改造中没有更换,现场检测信号的手段仍然采用开关式检测,因检测开关长期工作在湿度很大的场合,因此选择电容式的接近开关,根据PLCI/O端子的接线方式
3、,选择PNP型的接近开关,控制系统构造见图1。图1控制系统构造框图3.2系统程序设计PLC控制器的程序设计重点和核心是围绕着酒缸的旋转速度控制和酒缸上60个瓶位相关位置的检测移位、破瓶、空瓶瓶位相关位置的检测移位和相关灌装阀等的控制。其中的瓶位移位检测程序中,采用了三菱PLC位左移指令,驱动执行条件输入每一次由OFF-ON变化时,执行N2位挪动,N2为挪动的位数。1瓶位移位子程序413LDX055;机器计数脉冲测量检测输入点414PLSM49;主电机转速测量检测输入点取上升沿微分后的位M49416PLFM301;主电机转速测量检测输入点取下降沿微分后的位M301418LDIM590;进瓶个数检
4、测419ANIX005;连锁保护点420ANIX006;紧急停车保护421OUTM50;进瓶瓶位是否有瓶检测422LDM49;主电机转速测量检测输入点423SFTLM50M500K60K1;瓶位移位检测,采用PLC位左移指令,这条指令是整个子控制程序的核心之一,主电机和瓶位检测开关同步检测挪动的酒瓶,主电机每转一周,正好对应酒缸转过一个瓶位,PLC内部单元内对应这60个瓶位的单元为M500M559,单元个数用第一个字母K设置为K60,每次变化一位用第二个字母K设置为K1,M50反响了瓶位的空、缺位置,并将检测到的这个位置以电机转速的频率移位下去,在内部相应的单元内置“1或者“0,控制相应的阀门
5、和搅拌瓶盖的电机的开与停。系统在连续检测90个空瓶位后,停顿搅拌瓶盖的电机的运行,检测瓶位的个数可以根据用户的要求任意设定。432LDX052;出瓶位检测回转酒缸通过压力往瓶内背压装酒的经过中,空瓶在背压后,可能由于瓶子本身裂纹等原因导致忽然爆瓶,这就需要检测出爆瓶瓶子的位置,在这个瓶位的位置进展翻开吹扫电磁阀,喷出压缩空气,将瓶位上的碎瓶片吹离位置,在连续吹扫几个瓶位后,在翻开喷射电磁阀,喷射出高压水注,在对破瓶位置四周瓶位连续喷射几个瓶位。2实现爆瓶检测、控制的步进控制482LDX055;机器计数脉冲测量检测输入点483PLSM49;主电机转速测量检测输入点取上升沿微分后的位M49485P
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