空压机的节能及运行维护.docx
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1、空压机的节能及运行维护dujing导语:目前各企业为了降低能耗,对设备进展节能改造,其中空压机的变频改造是一种比拟成熟的措施,我们厂在这方面也进展了尝试,并获得了成功。摘要:目前各企业为了降低能耗,对设备进展节能改造,其中空压机的变频改造是一种比拟成熟的措施,我们厂在这方面也进展了尝试,并获得了成功。关键词:空压机变频器1改造前的设备状况1.1设备工作原理我厂有2台02时/而n螺杆空压机和2台10时/面n螺杆空压机,其工作原理是由一对互相平行啮合的阴阳转子在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气那么沿着转子轴线由吸人侧输送至输出侧,实现螺杆空压机的吸气、压缩和排气的全
2、经过。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。1.2设备的控制方式我们的20n13/而n螺杆空压机的主电机额定功率为132kw,101113/而n螺杆空压机的主电机额定功率为75kw,运行方式均为星一角减压起动方式。详细操纵经过为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并翻开断油阀,空压机在空载形式下启动,这时进气阀即加载阀处于关闭位置。当系统的油温未到达要求温度时我们设备的油温设定为50,一局部光滑油未经过油冷却器直接进人压缩机,来快速进步油温,当到达规定油温时,加载阀翻开设备开场加载运行,系统压力开场上升。假如系统压力上升到压力开关上限值即起跳压力,
3、控制器使进气阀关闭,油气别离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后即回跳压力,控制器使进气阀翻开,油气别离器放气阀关闭,压缩机翻开,油气别离器放气阀关闭,压缩机再加载运行。1.3原系统工况存在的问题1主电机固然采用星一角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行平安;2空压机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重;3空压机工频运行致使空压机运行时噪音很大;4空压机工频起动对设备的冲击较大,各部件如电磁阀的动作频率高,所以设备维护费用相对高。2变频改造可行性分析2.1能源节约由于我厂用气负荷波动较大,所以对空压机进展变频节能改造的潜力就很大。变频控
4、制的空压机与工频控制的空压机相比,变频控制系统所节约的能源是非常可观的,对于不同用气设备的不同需求,变频控制系统可以比拟准确地根据用气系统的需求来控制空压机的输出,到达节约能源的目的。首先是由于变频器的软启动功能,使空压机的启动电流小而节能;其次是空压机加载时的,因供气量的变化而改变电机转速所得到的节能;最后是当用气量极小时,导致空压机卸载运行,变频控制系统的空压机在空载状态时电机能耗也大大降低20时/而n空压机低于30kw。经查变频曲线表由空压机厂家提供变频器的试验数据表得知,使用变频器控制时,空压机加栽时的平均功率约为80kw。根据我们2的1年的实际数据,年运行时间为sllX多小时,加载比
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- 空压机 节能 运行 维护
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