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1、ALPHA2000变频器在水泥行业中的应用ronggang导语:变频改造后的供风系统是在保存原降压启动控制系统的根底上增加一套变频调速系统与原控制系统并联,形成的双回路控制系统一概述变频高速器的出现为沟通异步电动机的调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、开展,变频调速性能日趋完美,已被不同学科、不同行业的工程技术人员广泛应用于不同领域的调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业消费的自动化进程。水泥制造业是建材业中的能耗大户,降低能源消耗,进步产品质量是进步企业竞争才能和经济效益的重要措施。节能降耗已成为每个企业治理者所关心的重点。工程技术人员针对中小型水泥厂机立窑供风系统
2、、机立窑卸料系统、水泥选粉系统进展了长期跟踪专门研究,开发出的变频调速控制成套装置通过几十条水泥消费线实际应用,以其设计公道、构造紧凑、安装调试方便、保护功能完善、运行稳定可靠、节电效果明显、消费工艺可得到明显改善等优点赢得广泛赞誉。二立窑螺茨风机变频改造1工况分析以恩平君堂水泥厂为例,该厂罗茨鼓风机有两台,一台电机的功率为215KW、额定电压380V、额定电流415A;另一台为185KW、额定电压380V、额定电流367A。立窑罗茨风机在设计时一般考虑到最大消费量时需要的风量,且留有一定的裕量,一般在20%左右,以延长风机及电机的使用寿命。又在消费工艺经过中的不同阶段立窑所需供风量也不同,因
3、此在消费时就常会出现风量过大,风压过高。目前操纵工人一般根据消费工艺的不同阶段来调节进风量,调节风量的措施是在风机出风管上开一放风的风门,调节放风风门的开度即可调节供风量的大小,这样大量的多余风量被排入大气中,造成能源的浪费,且在放风经过中,噪声很大。2解决方案针对以上的工况,我公司以为可以采用以下的改造方案:1将原拖动系改造为变频调速拖动系统,两套变频调速拖动系统选用的变频器分别为ALPHA20003220G、ALPHA20003200G型,两套系统原理一样。变频改造后的供风系统是在保存原降压启动控制系统的根底上增加一套变频调速系统与原控制系统并联,形成的双回路控制系统。其特点是双控制回路互
4、为备用可靠性高,设备检修时不用停机,保障了消费的连续进展。关闭放风门,通过改变电机的转速来改变系统供风量,进而到达节能降耗的目的。2为方便窑面操纵人员控制风量,将变频器设置为端子控制,控制信号引至窑面,在窑面装一操纵面板,通过操纵面板便可控制风机的启停、调节供风量,操纵人员根据煅烧工况,可随意调节风量大小。操纵面板上安装有一转速表,可指示风机电机转速。3改造后用户受益1改善消费工艺。改造后可根据消费的不同阶段平滑地调节供风量,使保证了产品的质量。2改善消费环境。由于变频器可任意调节风机电机转速,因此可按所需风量准确调节风量,无须旁路放风,大大降低因排风引起的噪音,减少水泥粉尘污染。3减少设备维
5、护工作量。由于变频用具有软起动功能,电机启动时,无大电流冲击,延长设备使用寿命,维护工作量大为减少。4节能降耗。改造后节电效显著,根据原设备及消费工艺状况,节电率可达15%-40%,一般612个月可收回全部投资,投资回收周期短,综合效益可观。4螺茨风机变频器参数设定三立窑卸料系统变频改造1工况分析为使水泥烧结经过三平衡即加料、供风、卸料三平衡机立窑消费者普遍选用滑差电机作为盘塔式卸料装置的动力。该电机在同等条件下运行较普通Y系统列电机多耗电20%而且调整特性软,带载才能差,在粉尘严重的水泥行业滑差头故障频频,维修困难,以多耗20%的电能,换来调整特性软,是很不适宜的。目前该厂有卸料机2台,功率
6、为22KW,转速1460转/r,额定电流为45A的滑差调速电机,实际运行的转速为400转/r,滑差调速电机属典型的通过转差率来调速的,随着转速的降低,转差率增大,由此引起的内转子转差功率增加局部,全部转变为热能损耗,系统效率显著下降。2改造方案将22KW的滑差调速电机的滑差头钻孔装配螺丝,使电机轴与负载轴作硬性连接,如滑差电机快到使用寿命可更换成普通的笼形电机,改造后的电机通过变频器来启动和调度。盘塔式卸料装置属典型的恒转矩负载,用变频调速代替原来的滑差调速系统效率大大进步,负载转速越低,变频系统节能效果越显著。3用户受益1统经变频改造之后,节电率可达35%以上,效益显著;2系统使用更方便。变
7、频改造后调速性能远优于滑差调速,调速特性硬,带载才能进步。3大大减少设备维护工作量,维修费用节约50%以上,保证了消费的连续进展。4卸料机变频器参数设定四选粉机的节能改造1工况分析根据水泥标号的不同,要求水泥成品选粉细度不同,而老式选粉机要改变选粉细度,其经过相当费事,不单要停产,而且要将选粉机拆开,调整同轴上的每组扇叶的数目和角度。这个经过又没有一定的标准,只能按照经历一次一次比照试验,每次都重复这样经过:开机组调整扇叶装上机组试选检验细度直到选出的粉到达要求的细度为止。2改造方案将选粉机电机采用变频器拖动,根据水泥标号的不同,逐号试验出电机所需转速,将这些转速预置为变频器的多段速。在机旁设置一选号面板,面板上有变频器启停按扭,水泥选号按钮。变频器由端子控制,多段速所需的开关量由选号面板的按钮给出。3用户受益1进步了使用的方便性。变频改造后只须按下提早预置的不同标号细度按钮,选粉机选出的粉粒就是您所需要的细度。2优化了消费工艺。变频改造后,可平滑调速,这样就可根据水泥标号及实际选粉细度的不同方便地调速电机,使选粉精度更高。做到了连续化、自动化消费,既节约了珍贵的时间又进步效率,3进步消费效率。变频改造后自动化程度、消费的连续性进步,降低了消费人员的劳动强度,综合效益明显。
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