DCS和MES在大型纯碱消费装置上的应用.docx
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1、DCS和MES在大型纯碱消费装置上的应用纯碱厂自动化信息化建立状况,施行自动化信息化的意义及经济效益,将来纯碱厂信息化建立的打算。摘要:文中主要介绍了山东海化股份有限公司纯碱厂自动化信息化建立状况,施行自动化信息化的意义及经济效益,将来纯碱厂信息化建立的打算。关键词;自动化;信息化;DCS;MES;先进控制山东海化集团纯碱厂是国家“七五重点工程。它采用了先进的氨碱法消费工艺。原设计纯碱消费才能60万吨年后经扩建改造消费才能增至120万吨年2004年建立60万吨年纯碱工程一次试车成功纯碱总消费才能到达2oo万吨年。对全部消费经过实行DCS先进控制,治理经过施行MES,消费自动化、治理信息化,具有
2、当今国际先进程度。b1消费经过自动化的应用11纯碱厂DCS系统的应用/b纯碱厂新线是60万吨年纯碱新工程。全厂使用一套全集成的西门子PCS7经过控制系统,PCS7系统集成电气逻辑控制和自动化仪表控制为一体,总控制点为1万多点。根据纯碱厂新线的规划设计,中央控制室设12台操纵员站、2台工程师站、2对冗余效劳器:现场设置12台操纵员站8对AS400冗余控制器、27台S7300控制器,以及假设干ET200站。网络构造如下列图所示。2005年4月,纯碱厂老线系统停车大修期间,对全厂所有DCS系统进展了晋级、扩展、更新换代,实现了全厂集中控制。共用三套艾默生DeltaV系统分别应用于压缩工段,碳化、蒸吸
3、、盐水工段、煅烧、石灰、包装、中央控制室等。艾默生DeltaV系统集成了全厂仪表自动化控制和电气逻辑控制。全厂在中央控制室设12台操纵员站、3台工程师站、3台应用站;在现场设10台操纵员站,23对冗余控制器,控制点总数为8000多点。1.2先进控制在纯碱厂的应用随着消费规模的不断扩大进一步进步装置自动化控制程度变得日趋重要。在浙江中控软件技术有限公司和纯碱厂双方指导的大力支持和关心下纯碱厂从2004年起即在新线石灰车间的石灰窑装置、重碱车间的碳化装置和压缩车间的压缩机装置施行了先进控制。经双方工程技术人员的共同努力和亲密合作,已顺利完成纯碱厂新线13座碳化塔、7座石灰窑、7台压缩机系统的先进控
4、制和优化。从2005年6月下旬开场,该工程施行的各局部先进控制和优化系统先后进入了连续运行考核。从运行的结果看该工程的投用率到达了95以上。在保证装置工况良好的情况下,实现产量最大化,品质最优化。先进控制技术增强了装置的抗干扰才能、平稳了操纵;减少了产品质量波动并实现卡边控制:进步了原料利用率、降低了能耗。同时,先进控制的施行也大大降低了操纵人员的劳动强度,进步了装置的自动化程度。2006年为进步其它工序的平稳运行。进一步搞好纯碱消费装置平稳性和进步效益,将在新老线全面开展重点装置的先进和优化控制以及全厂的物料平衡。13消费分析数据输入系统工艺消费经过中各种物料分析数据的实时性和准确性直接影响
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