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1、PLC在轴承磨床上的应用1.引言:随着我国机械装备、汽车工业等行业的快速开展,我们对轴承加工设备,尤其是高精度、高效率、高可靠性的轴承磨床需求量特别庞大。轴承,作为机械工业的根底件,其加工设备的重要性非常突出。目前,我们国家的轴承加工设备相对存在加工精度差,重复精度不高、消费效率低的问题,消费的轴承和国外品牌有相当大的差距。以小型球轴承加工设备为例,有很多个体企业还在使用手工作业消费,这从侧面讲明了我们在设备的自动化控制方面还有很多工作要做。当然,轴承设备的机械加工精度要求很高,在此根底上,设计一套优秀的自动控制系统及其控制软件非常重要。笔者在介入某集团公司的新型轴承自动化消费线的研制经过中,
2、引进光洋电子的伺服控制模块,成功设计出了一套新的轴承磨床控制系统并完成系统软件的设计。值的一提的是,光洋KOYO精工是日本的轴承消费龙头企业之一,其轴承磨削的自动化控制确有其独到之处。2.工作原理及控制要求:以RF-3MZ203小型轴承内圆磨为例,其机械构造的关键在于磨削进给机构,一般采用直线导轨和滚珠丝杠总成。加工时,工件轴承套圈高速旋转,磨削进给机构控制砂轮准确运动,进展磨削加工。所以,磨削进给的控制精度特别重要,这里采用安川的全数字化沟通伺服系统控制。磨削进给机构示意图如下该磨床自动化控制的总体要求是1开关量输入64点,开关量输出24点。2采用伺服定位模块控制安川的沟通伺服系统。由于内圆
3、磨床磨削加工时有测抓在线测量,所以需要构玉成闭环伺服控制。加工效率高,要求伺服系统有良好的高速响应才能;加工精度高,要求伺服系统有良好的刚性,以及优秀的低速性能。总体上要求伺服系统在高、低极限都能到达良好的性能。加工精度到达1m3PLC控制多台变频器。4采用触摸式人机界面,操纵直观方便,界面友好。5具备PLC总线连接才能,可以进展整条消费线的联网控制。3.控制系统硬件设计:根据上述控制要求,PLC选择光洋电子的SU系列,变频器和沟通伺服选择安川的产品,触摸屏选用光洋电子的GC-55EM2,共同组成磨削自动控制系统。选择光洋PLC主要是由于其中的U-01SP单轴伺服控制模块可以与沟通伺服驱动系统
4、良好的配合,到达优良的高、低速性能,而且伺服电机的编码器信号直接反应到该模块,测抓反应的中断控制信号也直接反应到该模块,进而构成真正意义上的闭环控制。该模块在光洋精工已经得到长期应用。安川的沟通伺服刚性好,技术先进、质量稳定,用于轴承加工设备非常适宜;其变频用具备MODBUS总线,由于光洋电子的SU系列CPU模块的通讯口已经内置MODBUS协议,所以可以采用通讯方式控制多台变频,相比原先类似系统采用的模拟量输出控制简化了PLC硬件配置进而大幅节约了本钱。值得一提的是SU-5M通讯功能强大,CPU自身具备3个通讯口,分别用于触摸屏通讯、变频器通讯、总线控制,而不需要单独的通讯模块,对进步配置的性
5、价比起到了特别关键的作用。系统示意图如下:U-01SP与沟通伺服配线图如下:4.控制软件设计:轴承磨削的工艺特别复杂,磨削的方式有多种。本磨床主要是通过控制磨架的前后运动与砂轮进给机构相配合,完成磨削经过。控制的要点在于磨削进给机构的动作,也就是伺服系统的控制。本系统中的U-01SP可以用类似CNC的G代码控制,进而实现复杂的程序构造。利用这套系统,我们实现了电气原点的手动设置、手动调整形式与自动运行形式的切换、单次运行半自动与连续自动运行的自由切换、砂轮的各种修正形式、以及顺序复位按机床动作流程,到需要返回时按原先已经动作的顺序反方向倒退回初始状态。由于机床的各部件动作需要错开,同时复位会造
6、成碰撞。U-01SP与PLC的信息交换通过该模块占用的输入输出点进展。其对应关系见下表程序控制分为两局部,CPU内的主程序为传统的PLC梯形图程序,该程序采用光洋的级式语言编程,根据工艺流程图编写,构造明晰、调试方便;U-01SP内下载伺服控制程序,整个磨削经过及砂轮修正程序均包含在G代码伺服程序内。当PLC主程序需要调用伺服程序时,只需要控制U-01SP的对应输出继电器即可。如启动自动运行,只需将n输出为ON;如启动手动反转,将n3置为ON即可,伺服运行时n为ON显示伺服系统运行中BUSY。限于篇幅,具体的工艺流程图在此无法展开,这里给出砂轮修正局部的PLC程序例如:G代码编程介绍:由于U-
7、01SP伺服定位模块的类CNC的G代码具有编程方便、功能强大、调试直观、易于学习等很多优点,在此作简单讲明。1定位控制命令的根本格式:N100G00X500F3000其中N100为程序标号,G00为命令码,X500代表定位位置,F3000表示定位速度。2常用G代码命令完毕语:讲到CNC数控系统,相信很多人对G代码编程是非常熟悉的,但是在PLC系统中交融G代码编程的产品目前在国内并不普及。我们的这套系统自2000年在国内首次投产距今已接近5年时间,用户反映质量稳定,使用便利。值得一提的是我们的这套系统走出了伺服电机最低转速每分钟0.1转以下的极限!如此低的速度在光磨时有着重要的意义,由于光磨时需要的就是非常低的磨削速度,以逼近无进给磨削状态,可以到达极高的磨削精度。事实上,用户利用我们的PLC系统和三菱的专用CNC系统做了比拟,磨削后工件的测量结果说明,采用PLC系统的磨削精度、加工的重复精度完全到达专用CNC系统的水准。从这一点来讲,这套PLC系统有着良好的性能和特点:它将PLC的控制和高性能的伺服定位控制结合在一起,提供了PLC的易用性和CNC的高性能,具有很好的推广价值和应用前景。
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