新型变频器在炼油化工装置上的应用.docx
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1、新型变频器在炼油化工装置上的应用在工业企业中,电机是应用面最广和数目最多的电气设备之一。目前,大量沟通电机均工作在固定的转速运行,这已愈来愈不能适应消费工艺对于自动化的要求。同时,其运行在低功率因数和低效率的工况下,对电能是极大浪费。由于石化行业的日益剧烈的市场竞争,对我厂石油化工产品的型号、质量、数目等提出了新的要求。为了知足这些工艺上要求,在原驱动电机上,增加变频器系统。这样既可平滑改变物料的输送量,知足了消费工艺的要求,又到达了节能的效果。在我厂常一线、常二中采用的变频器系统,既是动力源又是改变工艺参数的执行机构,它取代了原有的执行机构调节阀,使得介质传输工艺经过控制发生了变革。2变频器
2、调速运行时的节能原理在实际的消费经过中,各类泵的负荷选择都大于消费实际需要的流量,而在实际运行中,所需的流量往往比设计的流量小很多,假如所用的电机不能调速,通常只能通过调节阀门来控制流量,其结果在阀门上会造成很大的能量损耗。假如不用阀门调节,而是让电机调速运行,那么,当需要的流量减小时,电机的转速降低,消耗的能量会明显减小。图1为典型的泵类负载在不同转速时的特性曲线。图中Hn1,Hn2表示调速时的Q=fH曲线,R1、R2表示阀门调节时的管路阻力曲线。阀门控制时,由于要减少流量,关小阀门,使阀门的摩擦阻力变大,Q2Q1,AB,HAHB阀门控制时功率消耗P1由0HBBQ1表示。当调速控制时,Q2Q
3、1,AC,HAHC调速控制时功率消耗P2由0HCCQ1表示,假设P1P2那么表示调速时功率消耗小于阀门节流时的功率消耗。P=rQH泵的轴功率Q流量H扬程r液体重度在B点和C点运行时PB-PC=Q1HB-HCr这局部就是所节约的电能。对于泵负载,有如下表达式:Q1/Q2=n1/n2H1/H2=n1/n22P1/p2=n1/n23由上式可知,当转速下降1/2时,流量下降1/2,压力下降1/4,功率下降1/8,即功率与转速成3次方的关系下降。假如不用关小阀门的方法,而是把电机的转速降下来,那么随着泵的输出压力的降低,在输送同样流量的情况下,原来消耗在阀门上的功率就可完全防止。在不装变频器时,泵的出口
4、流量靠出口阀控制调节。流量小时,靠关小阀门调节,增加了泵管压差,使局部能量白白消耗在出口阀门上。使用变频器后,可以降低泵的转速,泵扬程也相应降低,电动机输出功率也降低了,进而消除了原来消耗在泵出口阀上的管压差。3变频器系统的控制方案我厂的常一线泵B109和常二中泵B114的电动机功率分别为75kW和55kW,转速2982转/分,额定电压380V,额定电流分别为132A和103A,额定出口流量分别为28.520M3/h和20M3/h。如图2所示。由图可以看出,在正常工作负荷情况下,电机工作在额定转速2982rpm,转速不可调。为保持流量稳定,采用控制出口阀门的方法进展控制,即差压变送器检测流量信
5、号送至PID调节器,再由PID调节器输出4-20mA控制信号,控制出口调节阀的开度,进而控制出口流量,保持流量稳定。原系统实际运行中,存在以下问题:1节流量较大,泵出口阀的节流量已接近泵额定流量的一半,浪费大量的电能。2控制精度低,出口流量波动较大约3。3电机工作在额定转速,出力不变消耗电能。4电机噪音较大,泵和管线阀门压力较大,易造成泄漏。根据系统的上述工艺要求,我们对变频器系统进展设计时,遵循了以下原那么:a、保持出口流量稳定;b、出口流量的控制精度0.5%;c、电动机的转速范围应在02982转/分;d、根据泵的工作特性,系统设计应按恒转距原那么进展;e、节能降耗;f、系统设计采用工频和变
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