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1、TD3300应用案例6.存在问题:实验系统上11KW主驱动用的是松下变频器,工作在V/F控制方式下,假如停机状态铜线没有绷紧,当系统开场起动时,由于打滑的缘故,主驱动没有吃上载,随着卷绕变频器控制张力快速建立起来的同时,主驱动的负载忽然增加而转速跌落很大,使线上张力急速变大,造成的结果要么是拉断铜线,要么是引起PID调节的振荡,再者松下变频器的模拟输出在05HZ严重偏高,并且在60HZ就到达满值。由于以上的原因,使系统起动的开场局部象过关,一旦起动起来,其他的经过都没问题。我们做实验,起动前先手工将铜线绷紧,就能顺利起动起来。厂方电气部的张部长对调试结果很满足,对主驱动11KW松下变频器的性能
2、缺乏也很理解,要求下次将主驱动的11KW变频器换成我司的TD3000,把控制效果调到最正确。拉丝机的卷绕局部直接用变频器控制目前还是第一次实现,永雄机械厂使用变频器的品牌也很多,但都不能对卷绕直接控制,以前采用的大多是伺服电机控制,系统本钱不低,工艺复杂,厂方一直想用变频器取代。我司变频器的成功应用,必将大大提升我司在拉丝行业的品牌,并对其他工控行业产生辐射效应。单纯就永雄机械厂来讲,同类机械年产即四、五百台,每一台用一台11KW和一台3.7KW,其它设备使用的通用变频器假设全采用我司的,数目也很可观。通过永雄机械厂在同行业中影响,我司变频器在拉丝行业的推广将会有很大上风。控制性能完全到达要求
3、,无论起动、停机还是高速运行,收线张力都很平稳,起动、停机时间也可以调的比拟短,经过试验,PID参数在比拟宽的范围内都能到达控制效果,使以后用户的调试变的很简单。在调试经过中发现高速时张力摆杆会出现周期性的摆动,怎么调节PID参数也无法消除,后来发现扰动发生在排线器走到两边时,停机观察,原来是排线器没有调好,使卷绕不均匀,两边紧靠边的地方卷径明显比中间粗,扰动即来源于此,换上新卷后,扰动消失。通过和上次调试情况比照,TD3000的性能上风是非常明显的,起动时观察电机运转很平稳,模拟量输出信号线形度非常好。我们调试用的拉丝机已经很旧,高速拉丝振动很大,控制柜是99年DANFOSS的代理商给设计的
4、。厂方很满足调试结果,马上要针对我司重新设计两套控制柜,作为高性能拉丝机样机参加展览,对我司在拉丝行业甚至整个工控行业的品牌提升将会产生很大影响。附控制接线图如下:7.控制方案及功能码如下A、拉丝机的主驱动选用TD300011KW变频器,采用端子控制、模拟速度设定,模拟输出端子AO1设定为运行频率输出,用来作为收线变频器的频率主给定和线速度反应信号。可编程继电器设为零速到达信号输出,控制系统的抱闸,X1端子设定为自由停车端子,用做非正常情况下的停机信号。运行方式采用开环矢量控制,具有低频转矩大,运行平稳的特性,运行前先要对电机进展自动参数调谐。参数设置如下:B、收线局部是系统控制的难点,对整个
5、拉丝机的性能具有决定性的影响,要求收线张力恒定,张力可用摆杆信号反应。现场实验时拉的铜线线径只有0.2mm,张力略微一大就会拉断,而缠满铜线的卷筒有几十公斤,由于惯量转矩远远大于张力转矩,所以用张力开环的方式行不通,而用张力反应进展PID调节频率的方式,在加减速经过中很难快速跟随。根据以上情况,采用通过11KW主驱动变频器的运行频率和收线卷的卷径计算出同步跟踪频率作为主给定频率,用张力反应信号进展PID运算作为辅助调节频率的方案。11KW的一个模拟输出端口设定为运行频率输出,信号为020mA,对应0到最大频率,接到3.7KW模拟输入口AI2,3.7KW变频器的AI2改变跳线为电流设定,输入020mA对应0到最大频率,最大频率设为主驱动最大频率时对应的收线电机在空卷时的频率。卷径来源选用方案0线速度卷径计算法,线速度的来源也用11KW的模拟输出,用AI2输入,020mA对应0到最大线速度,最大线速度设为主驱动电机最大频率时对应的收线线速度。线速度较低时,卷径计算的误差会比拟大,所以应将最低线速度设为比拟公道的值,当线速度低于设定的最低线速度时,卷径将保持,而不再进展计算,此时的卷径变化非常慢,所以不会有影响。收线变频器的参数设置如下:0
限制150内