PLC控制在汽轮机保护装置的应用.docx
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1、PLC控制在汽轮机保护装置的应用山东鲁南化肥厂热电分厂4#汽轮机系02年安装、运行的由武汉汽轮机厂消费的25MW汽轮机;使用锅炉产出的3.8MPa饱和蒸汽驱动汽轮机做功,同时提供两级不同压力的蒸汽抽汽作为工业用汽和冬季采暖蒸汽。该汽轮机使用江阴众和的汽轮机控制测量装置作为汽轮机保护的测量装置和发讯元件;经理论证实作为国产装置该装置还是比拟可靠的;此汽轮机保护装置由山东省化工设计院设计,汽轮机保护装置由继电器承受现场一次发讯元件信号控制现场线圈驱动液压元件关闭主汽门等设备实现汽轮机的平安停车。由于介入汽轮机保护的控制信号有19个,设计使用的继电器较多;由于设计原因,在审查图纸的经过中即发现该设计
2、控制原理错误,实现不了应有的保护功能,后联络设计院修改设计实现了根本的跳车保护功能,使汽轮机具备了运行条件。自02年11月开场,汽轮机进展试运行,由于存在较多的安装质量问题,在整改正程中汽轮机开停频繁。在频繁的开停车经过中,汽轮机保护装置暴露出很多设计缺陷,总结后主要有以下几点:1:没有设计第一故障报警:固然设计了继电器自锁电路,但是在汽轮机停车经过中触发的停车信号较多,无法确定真正的停车原因,给分析、处理问题带来很大困难;2:因设计及使用继电器较多等问题造成继电器误动、拒动现象时有发生。3:汽轮机测量装置安装在现场,由于环境温度较高,电子元器件时有损坏现象发生对正常测量影响较为明显,无法保证
3、测量装置的稳定、正常工作。4:由于设计使用继电器很多,给发生故障查找原因带来了一定难度。针对以上问题采取了相应措施:由于原设计没有考虑第一故障报警,给实际应用、现场分析跳车原因带来了困难;假如考虑使用继电器实现锁定第一故障原因需要增加继电器数目较多,固然解决了第一故障锁定问题,但是仍无法解决第2、第4项问题,且随着继电器数目的增加有增加问题的突出性的可能,并且现场控制柜内部空间无增加硬件设施的余地;同时继电器使用太多,系统的可靠性将会降低。基于以上考虑,同时参考实际对PLC的应用经历,决定使用三菱PLC对汽轮机的保护装置结合实际应用进展重新设计;对所有介入汽轮机跳车控制信号做第一故障锁定。决定
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