谈棒材倍尺飞剪曲轴改造实践.docx
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1、谈棒材倍尺飞剪曲轴改造实践棒材倍尺飞剪位于18号机列与冷床之间,主要负责连轧线材产品倍尺分段剪切,该设备制作、使用精度要求较高,是生产线的关键设备,一旦故障,需整线停机进行抢修。柳钢一二三棒材生产线倍尺飞剪屡次发生整体式曲轴断裂故障,断裂处主要发生在曲柄处和曲柄与轴连接处见图1a,每次故障即便是采用最节约时间整体更换方法处理,也要停机8h左右。而整体式曲轴又有制作周期长、费用高等特点,从生产稳定性、备件采购、成本消耗等方面考虑都有改造的必要。为此,棒线型材厂组织施行改造,本文进行总结。2分析与改良2.1原因分析随着棒材生产产品性能不断升级,倍尺飞剪负荷已达极限,在飞剪相对薄弱的部位易出现故障。
2、根据飞剪的构造和使用情况,曲轴是受力最大的部位,同时也是发生问题最频繁的部位,为减少投资节约成本,对原设备曲轴构造形式进行改造,使其制作简易、周期缩短、减少故障知足生产需求。2.2优化方案原整体式的曲轴,其制作难点有:1制作一根整体式曲轴需要用到长1100mm250mm460mm的锻件,这种大型的锻件采购困难、价格昂贵;2由于曲轴是偏心的,加工困难,加工周期长。将整体式曲轴改造为分体式装配形式的曲轴见图1b,坯料材料易采购且价格便宜,节约了备件的采购周期及成本;分体式曲轴是通过曲柄和轴两个部件装配而成,只需要对两个部件分别加工,不存在偏心问题,加工简便,缩短了加工周期。因而,曲轴的制作周期由原
3、来至少3个月降低至1个月。2.3设计与施行2.3.1设计分体式曲轴采用42CrMo圆钢和锻件制作,由曲柄和轴装配而成。将轴与曲柄配合部分尺寸改为160mm,其它部位根据原设计尺寸制作。曲柄需要与轴装配,按原尺寸孔壁太薄,装配会导致孔壁胀裂,因而需要加宽曲柄;按原尺寸,曲柄与轴装配接触面太少,承载能力缺乏,需要加厚曲柄,增加曲柄与轴的结合面。曲柄宽度由原设计的230mm增加至290mm,厚度由原设计的85mm增加至105mm。原设计曲柄刀头采用稀油润滑,轴和曲柄中布有油孔,这些稀油孔降低了曲轴的强度,改造成分体式后,稀油润滑改为干油润滑,取消了轴和曲柄中的油孔,增加了曲轴的强度,曲柄上易断裂区域
4、得到解决。曲柄加大以后,曲轴的转动惯量变大,飞剪的剪切力相应增加,提高了飞剪的承载能力。由于倍尺飞剪装配要求精度高,所以采用双键定位,键与键槽的配合要求过盈配合,过盈量:0.030.05mm;轴与曲柄孔亦采用过盈配合。过盈量:0.120.15mm。2.3.2校核轧制规格大小不同,剪切形式不同,分为曲柄剪和回转剪,需对两种剪切方式进行校核。1使用曲柄剪的受力分析。使用曲柄剪剪切最大的轧件直径为42mm,使用曲柄剪时,刀片近似垂直于轧件,曲轴在剪切时没有遭到轴向力,所以曲轴遭到的力即为剪切42mm轧件时的力,剪切42mm轧件所需要的力按式1计算:F=K1K21+5bS11,2,其中S为断面面积,m
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