乳化液废水处理系统工艺优化试验-精品文档.docx
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1、乳化液废水处理系统工艺优化试验【摘要】为解决某钢厂乳化液废水处理系统超滤污堵严重的问题,探索工艺优化试验研究。通过小试实验结果确定工艺参数:调节池内乳化液加温加酸破乳后,投加液碱控制pH值于79,选择PAFC作为絮凝剂,投加浓度200mg/L,选择阳离子型PAM为助凝剂,投加浓度1mg/L。经现场试运行表明:通过调节PAFC和PAM的投加浓度,乳化液系统气浮出水CODCr去除率达93.7%,气浮出水可直接排入稀碱油废水系统进行二次处理,彻底解决了超滤污堵造成乳化液系统无法正常运行的问题。【关键词】乳化液;破乳;混凝;气浮;超滤某钢厂冷轧乳化液废水设计处理量20m3/h,来水CODCr10000
2、40000mg/L,油含量10005000mg/L,具有乳化程度高,化学性质稳定,化学成分复杂,油类等有机污染物浓度高,可生化性差等特点。为知足生产需求,需对废乳化液进行预处理工作,处理后出水并入稀碱油废水系统进行生化处理,最终经超滤反浸透处理后回用。该乳化液废水处理系统原工艺为“调节池加温去除上层浮油+破乳+气浮+不锈钢超滤,在处理经过中由于来水水质不稳定,破乳时间短效果差,油水相不能有效分离,气浮效果差,导致超滤膜污堵严重。超滤每运行24h就必须进行化学清洗,且清洗周期需24h以上,导致乳化液系统无法正常运行。为了加强破乳及气浮效果,减轻超滤膜污堵情况,笔者对该系统工艺进行优化试验研究。优
3、化工艺为“调节池加温加酸破乳去除上层浮油+中和混凝+气浮,经过试验,破乳及气浮效果得到有效改善,气浮后出水已经知足乳化液系统出水水质要求,可直接并入稀碱油废水处理系统进行二次处理,因而在原工艺基础上取消了超滤步骤,进而减少了超滤维护清洗、更换及运行费用。本试验讨论工艺优化对乳化液废水系统的影响,新工艺药剂选型及药剂投加量确实定。1系统水质要求及工艺优化情况1.1水质要求见表11.1.1运行情况乳化液废水处理系统设计提升量为20m3/h,来水主要污染物指标:来水CODCr1000040000mg/L,油含量15005000mg/L,由于破乳及气浮效果差,不锈钢超滤进水CODCr在50003000
4、0mg/L,油含量10005000mg/L,造成不锈钢超滤膜污堵严重,导致系统无法正常运行。1.2工艺改良情况1.2.1原工艺流程图由图1能够看出,该工艺流程将调节池加温至65,通过刮油机回收上层浮油,破乳罐投加硫酸控制pH值进行破乳,破乳完成后自流进气浮池内,用气浮法去除水中悬浮的油粒及其他污染物,气浮池出水经纸带过滤机去除杂质,自流进超滤循环箱内,最后经不锈钢超滤膜过滤后排入稀碱油废水处理系统进行二次处理。在运行经过中,破乳效果不明显,气浮池CODCr去除率仅50%左右,不锈钢超滤膜污堵严重,不锈钢超滤膜每运行24h需化学清洗2448h,清洗费用及清洗频次高,且很难彻底清洗干净,导致系统无
5、法正常运行。1.2.2优化后工艺流程图由图2能够看出,该工艺流程将调节池加温至65,并投加硫酸控制pH值进行破乳,通过打回流操作,使硫酸与废乳化液充分反响,加强破乳效果,上层浮油通过刮油机进行回收,破乳罐前端投加液碱调节pH值至79,破乳罐出口处投加PAFC混凝剂,气浮池前端投加助凝剂PAM,通过气浮法去除水中悬浮的油粒及矾花等杂质,气浮池出水可直接排入稀碱油废水系统进行二次处理。经优化后,气浮效果得到明显提升,CODCr去除率达93.7%,出水CODCr小于2000mg/L,油含量小于200mg/L,可直接并入稀碱油废水系统,因而取消原工艺中超滤步骤,同时确保了乳化液系统的正常运行。2优化试
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