锅炉性能优化系统的运用.docx
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1、锅炉性能优化系统的运用(华电技术杂志)2014年第九期通过现场技术调研论证,收集历史运行数据和实时运行数据,划分安全边界与限制条件,分析锅炉优化方向及可能存在的优化空间,确定可调参数和反响参数,制订一系列的试验方案,包括680MW负荷下5台磨煤机运行、480MW负荷下5台磨煤机运行、430MW负荷下4台磨煤机运行的性能优化试验。在不同负荷、不同磨煤机组合运行方式下,对锅炉进行全方位系统化试验,试验包括吹灰优化、二次风风量与风压的调节、二次风风配风方式的调节、一次风风量的调节、一次风风压的调节、燃尽风(OFA)风量的调节、燃烧器使用的组合、烟气挡板的调节等。使用SOAP软件对试验数据进行挑选,通
2、过人工神经网络对数据进行训练和分析后得出优化结果,为运行人员提供最佳运行曲线。完成优化结果的现场验证后,优化指导方案。1SOAP对供电煤耗的作用锅炉性能优化试验可全面协调并改善锅炉系统的能量交换,是在锅炉系统经济性指标与可靠性指标中寻求统一的经过。例如,为了减缓氧化皮生长速度,需要适当降低炉膛温度,但炉膛温度降低会造成飞灰可燃物指标恶化。因而,对单一指标进行局部调试或优化调整,可能改善了某项指标,但对其他经济性或可靠性指标可能造成负面影响。只要对锅炉系统指标进行全面寻优并挖掘系统冗余空间,才有可能在超超临界锅炉系统的现有水平下实现突破。优化结果主要表如今同步降低厂用电率、降低飞灰可燃物和排烟温
3、度、全面减少减温水投放量、到达并保持额定蒸汽温度和压力等锅炉运行经济指标、寻求并建立最佳运行组合形式。现对680MW负荷下5台磨煤机(A,B,C,D,E)燃烧组合方式试验数据进行分析。在保证锅炉安全、稳定燃烧的前提下,重新调整燃烧器摆角、OFA、燃烧器二次风、送风机电流。由图1图3能够看出,在5台磨煤机满负荷运行工况下,锅炉的各项运行参数均得到了极大改善:蒸汽参数到达设计值,氧量从195%降至139%,空气预热器(下面简称空预器)入口烟气温度从358降至356,飞灰中碳的质量分数从371%降至207%。根据节能对标手册(600MW机组参数变化对煤耗率的影响)计算得到供电煤耗共降低3614g/(
4、kWh),见表3。该机组锅炉在500MW负荷下5台磨煤机运行、430MW负荷下4台磨煤机运行试验显示,优化后分别降低供电煤耗2052和2454g/(kWh),见表4、表5。通过挖掘锅炉系统的节能冗余空间,实现了在低氧运行方式下提高与燃烧有关的锅炉运行经济指标的目的。根据传统燃烧理论,炉膛氧量的降低会造成过热蒸汽和再热蒸汽温度降低,可能对供电煤耗指标产生负面作用。但系统优化试验结果显示,锅炉系统在设计和运行方式方面存在可挖掘的空间,能够采用系统优化的方法同步改善各项经济性和可靠性指标。2SOAP实现吹灰优化吹灰系统优化是根据锅炉受热面进、出口烟气温度的变化来判定锅炉各受热面的结焦、结渣与积灰情况
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