循环流化床锅炉脱硫及燃烧效率探究.docx
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1、循环流化床锅炉脱硫及燃烧效率探究摘要:循环流化床锅炉是目前我国应用最广的干净煤燃烧技术之一,但是在实际生产中仍存在不少问题,困扰着循环流化床机组长周期安全经济运行。从循环流化床锅炉的燃烧调整与运行调整方面进行比拟和研究,在脱硫、优化燃烧调整等方面提出实用性的方法和措施。关键词:循环流化床锅炉;炉内脱硫;燃烧效率;飞灰可燃物任何一家电厂最终追求的是企业利润的最大化,同时还要知足国家日益提高的环保要求,怎样使得机组既能安全经济长周期运行又能到达环保的要求,是每个电厂从事流化床锅炉运行值得研究的课题。1锅炉简介国投大同能源有限责任公司电厂2480t/h锅炉是采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计制造的HG
2、-480/13.7L.MG31型循环流化床锅炉,采用单汽包、自然循环、高温超高压一次中间再热、高温绝热旋风分离器、单炉膛平衡通风、前墙给料、固态冷却排渣。配2台国产135MW高温超高压直接空冷凝式汽轮发电机组。2投产后运行情况国投大同电厂机组于2010年10月份投产,从运行7年综合情况看,由于煤价偏高负荷偏低,机组整体效率不高,机组投产以来存在发电煤耗、厂用电率偏高,二氧化硫阶段性超标、飞灰可燃物高等众多问题。3炉内脱硫3.1运行基本情况CFB锅炉一般采用向炉内直接添加石灰石粉来控制SO2排放。投入炉内的石灰石在高温条件下煅烧发生分解反响生成氧化钙,然后在炉内850左右的条件下,氧化钙、SO2
3、和氧气经过化学反响生成硫酸钙,最后随着低渣排出炉外。国投大同电厂SO2排放量的控制一般是通过控制石灰石的给料速率,即增减钙硫摩尔比。但影响循环流化床锅炉脱硫效率还有床温,石灰石粒度等很多因素。3.2运行中出现的问题分析1石灰石粉的质量与粒度。其粒度超过一定的极限,在系统运行时会引起堵管。2压缩空气压力、流量缺乏。压缩空气是输送系统的动力,假如其压力、流量缺乏,会降低输送系统煤灰的流动速度,严重时会引起堵管。3进料阀漏气。进料阀漏气会造成发送器与灰斗间的空气短路,进而降低了系统工作时发送器内空气的压力,而引起堵管。4透气阀漏气。其结果是造成输送空气缺乏,石灰石粉滞留在输送管的发送器出口处,发送器
4、出料阀打开时阻力增加可能会产生堵管。5输送管路漏气。输送管泄漏会造成泄漏处压力降低进而引起堵管。3.3石灰石系统的技改电厂运行以来,入炉煤含硫量达不到设计要求的0.34%,实际一直在0.65%左右,石灰石纯度在51%左右,烟气排放SO2浓度基本保持不大于400mg/Nm3的排放水平,但当发电负荷在100MW以内的时候,烟气排放SO2浓度可控制在200mg/Nm3以内,完全知足国家环保的要求。2008年前,国家环保部对火电厂烟气排放SO2的浓度要求是不大于800mg/Nm3,电厂按含硫量为0.34%的煤种设计炉内脱硫系统,设计烟气排放SO2浓度不大于393mg/Nm3。随着国家环保排放标准的提高
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