曝气沉砂池浮渣处理系统改造.docx
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1、曝气沉砂池浮渣处理系统改造摘要:结合温州市中心片污水处理厂曝气沉砂池浮渣处理系统的技术改造实践,介绍了一套自控程度高、刮渣输送彻底的浮渣处理系统。该系统采用电机自动控制升降的刮渣板替代原重锤杠杆翻转刮渣板,在原有浮渣槽安装一台螺旋输送机克制浮渣流动性差的缺陷,浮渣在特制的垃圾箱内静沉脱水再外送处置,电气控制与原吸砂桥构成一体的电气自控系统。多年以来,该浮渣处理系统运行稳定可靠,效率高,故障少。关键词:污水处理厂;曝气沉砂池;浮渣处理;技术改造温州市中心片污水处理厂设计规模为20104m3/d,采用奥贝尔氧化沟工艺,出水水质执行(城镇污水处理厂污染物排放标准)(GB189182002)二级标准。
2、1曝气沉砂池大概情况该污水处理厂建有4组平行布置的曝气沉砂池,每两组设置一座吸砂桥。每组曝气沉砂池分为两格,一格为曝气沉砂区,另一格为除油刮渣区。两组通过竖向布置的整流栅条分开。在沉砂区内纵向水流因注入的压缩空气而构成螺旋流,密度较大的砂石沉至池底,由吸砂泵输送至砂水分离器,脂肪、油、浮渣等由于螺旋水流的作用而浮至水面并进入除油刮渣区,固定在吸砂桥上的刮渣板将浮渣刮至浮渣槽。2存在的问题该系统在日常运行中主要存在下面问题:设备故障多。刮渣板采用杠杆构造,杠杆一端为刮渣板,另一端为重锤,通过一条能够调节刮渣板高度的方钢固定在吸砂桥上。当吸砂桥沿水流方向前进时,刮渣板没入水中,将浮渣刮至除油刮渣区
3、前端的出渣导板。当位于杠杆上方的重锤碰触安装在池壁上的半弧形横杆并落至后下方时,刮渣板被重锤翘起,顺势将浮渣沿着出渣导板刮到浮渣槽内。在重锤碰触始末两端半弧形横杆时,经常由于调节的高程不适宜不能自动翻转,吸砂桥在重锤直顶横杆时由于尚未到位继续前行,导致刮板和横杆损坏,吸砂桥由于阻力无法前行导致行走轮原地转动,轨道受磨损成坑,严重的一次导致吸砂桥脱轨。刮渣不彻底。由于曝气沉砂池池底设计为斜坡状,吸砂桥受吸砂泵运行高程的影响无法行走至曝气沉砂池进水始端,构成始端一段约15m的刮渣死区。受螺旋流的作用,除油刮渣区水面构成由纵向中间向始末两端分流的流态,大部分浮渣都集中在始端和末端,始端刮渣死区大量的
4、浮渣无法去除。浮渣槽内浮渣流动性差。由于浮渣槽入口高出水面约02m,浮渣由刮渣板沿出渣导板刮起时大部分水被沥掉,浮渣含水率80%,流动性差,不能自流至浮渣井内,大量存留在浮渣槽内。后在浮渣槽下方钻出直径为20mm的圆孔,水在水压作用下流入浮渣槽,浮渣在水流作用下流入浮渣井。但由于大量水的存在,浮渣井中的浮渣与水又很难分离。人工去除强度大。由于上述3个方面问题的存在,系统不能实现自动去除浮渣,只好采用人工去除浮渣。但天天产生的浮渣较多,人工去除的劳动强度大,夏日和严冬的工作环境恶劣,且存在坠入池中的安全隐患。2009年对构筑物施行加盖除臭工程,曝气沉砂池被建房密闭,房内臭气浓度高,环境恶劣,已不
5、合适人员入内去除浮渣。因而寻找一种有效可靠的自动化的浮渣处理系统就显得尤为迫切。3技术改造采用双刮渣板电机控制升降。针对杠杆构造的刮渣板在运行中存在故障多、刮渣不彻底的问题,拟将单杠杆构造刮渣板改为电机控制升降的双刮渣板。前刮渣板为出渣板,后刮渣板为始端死区预刮板。刮渣板通过平行的两根摇杆铰接在吸砂桥固定架上,摇杆前端设置一条钢丝绳,另一端缠绕在电机减速机驱动的转鼓上。当吸砂桥在始端开场前行时,电机带动转鼓反转,放长钢丝绳使刮渣板没入水中,“死区浮渣在两块刮渣板之间随吸砂桥前行,在吸砂桥到达末端出渣口时,前刮渣板将大部分浮渣沿出渣导板刮至浮渣槽内。当吸砂桥在末端开场后退时,电机带动转鼓正转,收
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