机组检修锅炉专业工作总结.doc
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1、机机组组检检修修 锅锅炉炉专专业业工工作作总总结结一、检修计划项目表一、检修计划项目表 #1 机组调停锅炉临检项目机组调停锅炉临检项目序号序号检修项目检修项目处理方案处理方案所需时间所需时间工日工日完成情况完成情况11A、1B 引风机轴承温度高5 天1B 引风机解体更换润滑脂,启动后正常;1A 温度基本正常,工期短未处理。2#1 炉屏过爆管处理7 天3#1 炉左侧水冷壁上集箱管座根部泄漏5 天补焊,另外发现 3 处裂缝也进行了补焊41A、1B 空预器减速机对轮销子更换1 天更换新销子51A 空预器热一次风、二次风膨胀节漏风6 天一次风补偿器内部加装不锈钢波纹节61A 送风机动调液压头渗漏油1
2、天更换7捞渣机刮板销钉检查加固1 天正常加固8电除尘内部检查、消缺6 天检查处理9燃烧器一次风组件磨损检查,加装护套6 天检查处理10#1 炉捞渣机内导轮检查处理或更换2 天检查消缺11消防水至燃油泵轴承冷却水管手动总门更换1 天 12仪用压缩空气与除灰压缩空气母管加装支管及阀门1 天 13磨煤机分离器清理、防磨层检查2 天正常清理,检查141D 磨煤机冷一次风关断挡板关不到位2 天检查消除151B2 煤粉管道清扫风门关不到位1 天解体检查消除161C/1D 磨煤机减速机解体检修4 天解体检查消缺171D 磨煤机热风插板门内漏检修2 天二、二、#1 锅炉左、右侧水冷壁上集箱缺陷处理情况锅炉左、
3、右侧水冷壁上集箱缺陷处理情况大包内泄漏为左侧水冷壁上联箱北数第 2 根管座与联箱根部角焊缝开裂引起,裂口向南, 大至长 20mm 左右;经扩大性检查新发现裂纹三处,分别是水冷壁左侧上集箱北数第 1 根 管座根部、水冷壁右侧上集箱北数第 1 根管座根部、水冷壁右侧上集箱北数第 2 根管座根 部,裂纹全部为管座南侧靠水冷壁管侧,这三处裂纹全部未泄漏;对以上四处裂纹进行挖 焊后热处理。三、三、#1 锅炉屏过爆管缺陷处理情况锅炉屏过爆管缺陷处理情况锅炉受热面泄漏检查, 经现场勘查,确定本次泄漏为屏过东数第 3 屏内圈第 2 根出口侧 管段长期超温引起爆管,爆管后该管子出列变形,变形后爆口点弹至未级过热
4、器东数第 3 屏与第 4 屏之间靠顶棚管处,由于爆管后机组又坚持运行近 10 个小时,高温高压泄漏蒸汽 将未过管屏东数 3、4 屏的入口段大量的管子吹损、吹漏,大量的泄漏蒸汽又将相近顶棚管 及未过管屏东数第 2 屏部分管子吹损、吹漏,经检查确认共需更换未过管子 20 根、屏过管 子 3 根、顶棚管子 4 根,共计更换 27 根管子。初步进行原因分析存在以下几种可能:1.投运初期集箱内部杂物堵塞引起该根管子短期超温,材料胀粗并发生部分金相变化, 在还未达到爆管条件的情况下杂物被清理或冲走,大大缩减了该管子的使用寿命,最 终导致 2 年后爆管的结果; 2.该根管子入口节流孔处有杂物堵塞但未完全堵死
5、,造成该管子长期过热或小幅度超温 最终造成材料失效爆管; 3.集箱管座节流孔设计、制造问题引起该管子内蒸汽流量偏小,冷却不足,引起管子长 期过热、超温,最终造成材料失效爆管;详细的分析及情况见专题分析报告。炉右侧水冷壁上 集箱北数第 1、2 根管座发现裂纹屏过东数第 3 屏内圈第二根 出口段爆管爆 口被泄漏蒸汽吹 破的未过入口 段管子被泄漏蒸汽 吹损、吹破 的顶棚管子被泄漏蒸汽 吹损的屏过 出口段管子四、制粉系统临检情况:四、制粉系统临检情况: 1.1A 制粉系统主要工作:制粉系统主要工作: 1)更换绞笼壳体防磨衬板两侧共计 12 块,全部更换完毕; 2)筒体两侧耳轴密封垫更换(型号:2150
6、1760) ; 3)冷热风挡板门调试,未发现卡涩(与热控人员共同确认) ;被泄漏蒸汽吹损、 吹漏的未过入口 段管子用内窥镜对东数第 三屏屏过小集箱进 行检查,发现节流 孔与图纸不一致4)1A11A2 分离器,回粉管清理工作(共清出杂物 1.5 小桶) 。 2.1B 制粉系统主要工作:制粉系统主要工作: 1)更换绞笼壳体防磨衬板两侧共计 18 块,全部更换完毕; 2)筒体两侧耳轴密封垫更换(型号:21501760) ; 3)冷热风挡板门调试,对热风门卡涩进行检修,属导轨卡涩已修正(与热控人员共 同确认) ; 4)1B11B2 分离器,回粉管清理工作(共清出杂物 1 小桶) ; 5)配合姚孟热控对
7、驱动端料位不准进行吹扫,已吹通。 3.1C 制粉系统主要工作:制粉系统主要工作: 1)减速机解体检修(中速轴轴承两侧都已损坏,轴承滚珠有明显麻点,内套滚道有 剥落脱皮现象。更换轴承一套,型号:22340,清洗箱体换新油,美孚 VG320 共 计 400L; 2)冷热风挡板门调试,未发现卡涩(与热控人员共同确认) ; 3)1C11C2 分离器,回粉管清理工作(共清出杂物 1.5 小桶) ; 4.1D 制粉系统主要工作:制粉系统主要工作: 1)减速机解体检修(中速轴轴承两侧都已损坏,轴承滚珠有明显麻点,内套滚道有 剥落脱皮现象。更换轴承一套,型号:22340,清洗箱体换新油,美孚 VG320 共
8、计 400L; 2)冷热风挡板门调试,未发现卡涩(与热控人员共同确认) ; 3)1D11D2 分离器,回粉管清理工作(共清出杂物 1 小桶) 。五、其它检修工作五、其它检修工作1.对 1B 吸风机解体,主轴承箱解体清理积油,轴承检查,轴承间隙测量,无重大缺陷, 清洗轴承及轴承箱后更换新润滑脂并对加油管路疏通;冷却风筒人孔门更换密封;投 运后情况基本正常。 2.因 1A 吸风机长期处于高温运行状态,解体时叶轮与主轴抱死,叶轮拔不掉,为防止强 力拆除损坏叶轮影响按时启动,并且 1A 吸风机轴承温度停机前基本正常,所以回装, 待大修时再检查处理; 3.1A 空预期热一次风膨胀节漏风:定做不锈钢波纹板
9、,对 A 侧预热器一次风出口补偿器 内部进行焊接密封,已完成。 4.1A 送风机液压缸漏油: 更换进油管接头密封,内部积油清理。 5.1A 空预器主、辅电机对轮销子磨损: 全部更换对轮连接螺栓和螺栓橡胶垫。 6.1B 空预器主、辅电机对轮销子磨损: 全部更换对轮连接螺栓和螺栓橡胶垫。 7.1B 空预器减速机换向器输入轴密封漏油(主电机侧):1B 空预器减速机辅助电机侧输 入轴轴封漏油,更换输入轴及油封。 8.捞渣机内部内导轮检查:其中两个后导轮磨损较重,已将导轮进行更换。 9.检查燃烧器一次风管:从二次风箱打开人孔检查,内部燃烧器一次风管管壁测厚检查, 定做防磨套,对前后墙各个燃烧器一次风管加
10、装防磨套。 10. 电除尘内部检查:电除尘灰斗清灰,电场内部检查,更换 1A 电除尘器左、右室一电场 阳极振打轴系固定轴承限位板;1BY1 电场第六通道阳极板错位修复;1BZ1 电场第十四 通道阳极板错位修复;1AY3 电场第九通道阳极板错位修复;电除尘器投入振打,进行 冷态升压试验正常。 11. #1 炉 D 层油枪堵:对油枪解体清理。 相关图片:1B 引风机轴承 检查未发现明显 问题燃烧器一次风组件磨 破,对所有燃烧器一 次风组件焊接护套三、临检使用物资汇总表三、临检使用物资汇总表工单工单名称物资名称数量行成本481041A 磨煤机分离器清理磨煤机罐体热风盒密封垫片 2150*1790*1
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