捞渣机跳机事故分析会及预防措施的反思会.doc
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1、 捞渣机跳机事故分析会及捞渣机跳机事故分析会及预防措施的反思会2010 年 4 月 8 日下午 13:30,技术支持部在办公楼三楼会议室召开“关于 4 月 6 日#1 炉捞渣机跳机满渣压死事故分析及今后预防措施的反思会” 。会上各专业及维护项目部对发生于 4 月 6 日晚的#1 炉捞渣机跳机满渣压死事故进行了全面剖析,还原了事故处理过程并对过程中每一个处置方案进行分析,反思事故处置中的不当之处总结事故处理经验,并对今后捞渣机区域设备的预防性维护提出改进意见。会议中总结的跳机原因及专项分析如下:【事故过程】2010 年 4 月 6 日晚 18:08,#1 炉捞渣机故障跳闸,机组负荷622MW,给
2、煤量 235T/h,事故发生后油站电机长时间无法就地启动,18:35 捞渣机启动成功系统慢速运转 4 分钟后再次跳机,就地控制柜再次出现按钮不动作情况,18:47、18:58 分别启动两次,捞渣机均无法动作,判断系统满渣压死,开始降低机组负荷并使用辅助设备启动捞渣机。凌晨四点,捞渣机实现了在卷扬机辅助下的运转,五点捞渣机单独启动成功,六点半渣井内存渣大大减少,捞渣机开始连续运转。【原因分析】1捞渣机底部铸石突起卡阻,目前#1 炉捞渣机底部铸石大面积脱落成了一个不稳定的状态,经过几次过渡处理后仍有继续脱落的可能。此种因素有引起第一次跳机的可能,但从事故发生后人员就地检查情况看未发现对系统有严重卡
3、阻的部位;2锅炉燃烧中掉大焦短时压死捞渣机或焦块破碎后卡阻在捞渣机前导轮处也可能导致第一次捞渣机跳机,事故当天系统出渣中含有较多渣块;3运行中油温过高导致系统跳机,动力油站冷却风扇投运条件与设计值不符;4渣井内壁浇注料脱落卡阻捞渣机链条系统导致第一次跳机;5捞渣机控制柜热偶未复位或电源接头松动等原因导致第一次跳机后动力油站电机长时间无法启动并引起了事故扩大化;6第一次跳机后长时间的缺陷处置过程中,没有密切监视燃烧渣量变化,导致短时间内大量积渣压死捞渣机;【预防措施】锅炉专业:1. 捞渣机发生任何停运时锅炉专业(节假日为值班人员)必须立刻赶赴现场检查、监督缺陷处理情况,判断故障原因,控制缺陷处理
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