容器爆炸事故案例汇编.doc
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1、容器爆炸事故案例汇编为赶进度不置换 检修时煤气管道爆炸1998 年 7 月 10 日 23 时 20 分,河南省某化肥厂原料气车间,因检修 10000m3 大气柜,倒换 5000m3 小气柜,在煤气管道抽加盲板过程中,由于煤气管线内存有残余煤气,管道置换不彻底,发生一起煤气管道爆炸事故,造成全厂 2 个系统(合成氨、甲醇)停车数小时,2 名检修工重伤,3 名轻伤。1事故经过该厂原料气 10000m3 气柜钟罩,由于长期与水接触使用,腐蚀严重,经多次检修补焊防腐刷漆,以致轨道移动变形,接触面不平滑。7 月 10 日 14 时 30 分,大气柜西部牛腿处钢板突然撕裂(1000x 300mm),气柜
2、从 6500m3 高度急剧下降,合成氨系统被迫紧急停车。由于大气柜整修需要一周时间,为减少生产经营损失,决定从煤气管道三通处加装隔离盲板,将甲醇系统 5000m3(小气柜)倒换到合成氨系统,坚持合成氨尿素生产,甲醇系统停车。7 月 10 日下午,厂有关领导、有关处室、原料气车间共同商定大气柜检修以及倒换小气柜加装盲板方案,安排原料气车间承担倒换气柜加装盲板任务。要求:在抽加盲板作业之前,联系氮气对煤气管道进行置换 15h。当时由于氮气紧张(甲醇系统、合成氨系统净化都要用氮气),置换煤气管道氮气停供,又因要求 7 月 11 日凌晨 1 时完成抽加盲板任务,所以作业时间较紧,没有继续置换,就于 1
3、0 日 20 时开始抽加盲板作业,22 时分别卸装 2 个法兰口,在用刮刀、螺丝刀清理法兰口时,23 时 20 分突然发生爆炸,管道两端盲板一块炸飞 70余米,一块在管道内炸行 30 余米至弯头处将管道击破,管道三通盲板处,正在检修作业的 5 名职工,2 名被爆燃火焰烧成重伤,3 名轻伤。2事故原因分析1)直接原因:按照化工抽加盲板作业规定,在易燃易爆系统抽加盲板,可以不置换作业,但必须系统卸压并保持正压,以防空气吸入。此次抽加盲板,因气柜破裂,无法保持正压,因此必须进行置换,但因氮气紧张不够用,没有将管道置换合格,消除部分残余煤气,是事故发生的主要直接原因。其次,当法兰口打开后,由于夜间气温
4、较低,管道内残余煤气冷却,体积缩小,将空气吸入管道,在法兰口附近形成混合爆炸气体。再次,由于检修作业人员使用铁质工具碰撞产生火星,引爆管道内爆炸气体。2)根本原因:(1)检修方案中,各项安全检修措施没有严格认真落实,由于时间紧工作量大,检修中忽视安全,把“安全第一,预防为主”的思想抛之脑后,当成一句空话,各种动火证、登高证没有起到监督作用,缺乏安全检修意识。(2)检修作业人员,多年习惯性违章作业(化工易燃易爆设备检修时,严禁使用铁质工具,应使用铜质工具,避免产生火星)。检修人员安全知识缺乏,在没有安全措施做保障时,为了赶进度,盲目进行作业。3事故预防措施(1)召开事故分析会,按照“四不放过”原
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