【精品】专业论文文献--丙稀塔回流泵的振动原因以及解决措施.doc
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1、最新【精品】范文 参考文献 专业论文丙稀塔回流泵的振动原因以及解决措施丙稀塔回流泵的振动原因以及解决措施 摘要:本文以青岛大炼油项目60万吨/年气体分馏装置1111-P-106A/B丙稀塔回流泵的振动问题为例,详细阐述了其出现问题的原因,并针对性的提出了改造方法。 关键词:石油化工流程泵改造方法 一、引言 青岛大炼油项目,采用的是苏尔寿的单级双支承BB2型泵,型号为CD8 12x16x27A,电机功率450kW、转速1488r/min。在装置中2台泵一开一备,气体分馏装置自运行以来,存在着明显的缺陷,该泵及其联接管线部分在运行过程中存在较大的振动。该泵在气体分馏装置属于主要泵,超标振动会给装置
2、带来严重的安全隐患。 二、流程泵的结构及参数 CD8 12x16x27A型流程泵为卧式单级双吸两端支承离心泵,结构简图见图1。 泵的结构为垂直吸人垂直排出,叶轮为闭式设计,泵壳径向剖分,安装方式为水平中心线支承,双蜗室平衡径向力。 三、故障现象及原因分析 振动一直是转动设备中经常发生的问题。对于单级双吸或多级两端支承式流程泵,产生振动的原因,主要有以下几个方面:1)泵地脚螺栓或垫铁松动;2)机泵中心线不对中;3)轴承间隙过大;4)泵轴弯曲;5)转子不平衡,叶轮损坏,流道堵塞,平衡管堵塞等;6)泵内构件松动;7)临界转速;8)泵抽空;9)水力不平衡。 对于该流程泵的振动问题,从制造方面进行多次校
3、对、试验,均没有发现有制造、装配、使用不当等方面的问题,并且A泵和B泵都出现相似的问题。因此可以排除上述9种可能性中的前7种,而经现场实际测绘的工艺数据表明实际工艺介质运行流量为707m3/h,该泵设计流量点为1270m3/h,可以看出该泵实际运行在小流量点,产生水力不平衡的可能性较大;同时,该泵在Q=707m3/h时,其汽蚀性能NPSHr=4.4m,考虑工作温度下介质的汽化压力,装置的有效汽蚀余量NPSHa只有4.85m,已无法满足API610标准及GB3215-2007标准中关于NPSHa-NPSHr0.7m的使用要求,在大流量及低液位情况下,装置的NPSHa会进一步降低,从而发生临界汽蚀
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