工厂车间实习总结.docx
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1、工厂车间实习总结工厂车间实习总结总结就是把一个时间段获得的成绩、存在的问题及得到的经历和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,通过它能够全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,让我们好好写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗?下面是我为大家整理的工厂车间实习总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。工厂车间实习总结1在不知不觉中我已经离开学校有一段时间了,总是会想起以前的同学、哥们,想起我们在一起的光阴,但如今大家已都各奔东西,我好象还算是幸运的一个,来到了中船重工388厂,做了一名装配钳工,也终于发现原来社会生活会是这么的残酷,这么的辛苦。当走出校园的那一刻,我以为本人能够呼吸一下所谓的社会空气了,但
2、在求职经过中却体会到了这其中的不易。四处的碰壁,失望,希望,一次又一次的应聘,易此又一次的打击,我都全然接受,终于,我还是感动了老天,我来到了388厂,做了一名钳工,想想在学校实习时,我们那时一直在磨铁,来到这里之后我还以为会和以前一样,会要我们去磨铁,但见到师傅之后,他跟我讲我将成为一名装配钳工,“装配钳工我有那么一点反响不过来,师傅似乎也看出了这一点,他很耐心的给我讲了什么是装配钳工,怎样做一名装配钳工,怎样做好一名装配钳工刚开场我的心情还是充满了疑问,不解的是,我们学模具的,怎么会干油缸装配这样的活呢!但如今想一想,学了不少知识,有些东西能让我终身受益。这是多么可贵的呀!钳工是机械制造中
3、最古老的金属加工技术。19世纪以后,各种机床的发展和普及,固然逐步使大部分钳工作业实现了机械化和自动化,但在机械制造经过中钳工还是广泛应用的基本技术,其原因是划线刮削研磨和机械装配等钳工作业,至今尚无适当的机械化设备能够全部代替;某些最精细的样板模具量具和配合外表如导轨面和轴瓦等,仍需要依靠工人的手艺作精细加工;在单件小批生产修配工作或缺乏设备条件的情况下,采用钳工制造某些零件还是一种经济实用的方法。钳工作业的质量和效率在很大程度上决定于操作者的技艺和熟练程度。钳工按专业性质又分为普通钳工划线钳工模具钳工刮研钳工装配钳工机修钳工和管子钳工等。从安全教育,动作要领和工具的使用到拿起锉刀等工具的实
4、际操作,这无疑是一个理论与实际相结合的经过。有些东西是要本人去探索的,有些东西是要从理论中去发现用于实际。从开场的打磨平面,就让我学到了要想做好一件事并不是那么的简单,要用实际去证明它。眼见的不一定真实平面看上去很平,但经过测光就能发现它的缺乏;这让我想到了学校为什么要我们来这里实习,是要我们懂得学习的可贵,学习和打磨平面一样要有一丝不苟的精神才能做到最好,同时还要让我们认识到动手的重要性。只是一味的学习理论,那也是远远不够的,没有实际的体验,发现不了本人的动手能力,这都需要理论与实际相结合。更需要头脑和双手的配合。从平面打磨到划线、打点;从修整形状到钻孔;从铰孔到攻螺纹,每一步让我学到的东西
5、是别人拿不走的。钳工的方要内容是为划线、錾削、锉削、研磨、钻孔、扩孔、铰孔、攻螺纹等等。了解了锉刀的构造;分类、选用、锉削姿势、锉削方法和质量的检测。而我所要做的内容就是处理阀的运行及装配,下面就是我的一些工作内容:调节阀经常出现的问题是卡堵,常出如今新投运系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅,或调节阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作大信号动作过头的现象。故障处理:可迅速开、关副线或调节阀,让脏物从副线或调节阀处被介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力情况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功
6、率反复上下移动几次,即可解决问题。如若仍不动作,则需解体处理。一、泄漏故障的处理,泄露又分为:1、阀内漏,阀杆长短不适。气开阀,阀杆太长阀杆向上的或向下的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。同样气关阀阀杆太短,导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。解决办法:应缩短或延长调节阀阀杆使调节阀长度适宜,使其不再内漏。2、填料泄漏。填料装入填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。由于填料的塑性,使其产生径向力,并与阀杆严密接触,但这种接触是并不是非常均匀的。有些部位接触的松,有些部位接触的紧,甚至有些部位没有接触上。调节阀在使用经过中,阀杆同填料之间存在
7、着相对运动,这个运动叫轴向运动。在使用经过中,随着高温、高压和浸透性强的流体介质的影响,调节阀填料函也是发生泄漏现象较多的部位。造成填料泄漏的主要原因是界面泄漏,对于纺织填料还会出现渗漏压力介质沿着填料纤维之间的微小缝隙向外泄漏。阀杆与填料间的界面泄漏是由于填料接触压力的逐步衰减,填料本身老化等原因引起的,这时压力介质就会沿着填料与阀杆之间的接触间隙向外泄漏。解决对策:为使填料装入方便,在填料函顶端倒角,在填料函底部放置耐冲蚀的间隙较小的金属保护环与填料的接触面不能为斜面,以防止填料被介质压力推出。填料函各部与填料接触部分的金属外表要精加工,以提高外表光洁度,减少填料磨损。填料选用柔性石墨,因
8、其具有气密性好,摩擦力小,长期使用后变化小,磨损的烧损小,维修容易,压盖螺栓重新拧紧后摩擦力不发生变化,耐压性和耐热性良好,不受内部介质的侵蚀,与阀杆和填料函内部接触的金属不发生点蚀或腐蚀。这样,有效地保护了阀杆填料函的密封,保证了填料的密封的可靠性和长期性。3、阀芯、阀座变形泄漏。芯、阀座泄漏的主要原因是由于调节阀生产经过中的铸造或锻造缺陷可导致腐蚀的加强。而腐蚀介质的通过,流体介质的冲刷可以造成调节阀的泄漏。腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。当腐蚀性介质在通过调节阀时,便会产生对阀芯、阀座材料的侵蚀和冲击使阀芯、阀座成椭圆形或其他形状,随着时间的推移,导致阀芯、阀座不配套,存在间隙,关不严发
9、生泄漏。解决方法:关键把好阀芯、阀座的材质的选型关、质量关。选择耐腐蚀材料,对麻点、沙眼等缺陷的产品坚决剔除。若阀芯、阀座变形不太严重,可经过细砂纸研磨,消除痕迹,提高密封光洁度,以提高密封性能。若损坏严重,则应重新更换新阀。二、振荡故障的处理,震荡产生的原因是调节阀的弹簧刚度缺乏,调节阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡。还有讲选阀的频率与系统频率一样或管道、基座剧烈振动,使调节阀随之振动。选型不当,调节阀工作在小开度存在着急剧的流阻、流速、压力的变化,当超过阀刚度,稳定性变差,严重时产生振荡。解决对策:由于产生振荡的原因是多方面的,因而详细问题详细分析。对振动稍微的振动,可增加刚度来
10、消除。如选用大刚度弹簧,改用活塞执行构造。管道、基座剧烈震动通过增加支撑消除振动干扰;选阀的频率与系统频率一样,则更换不同构造的阀;工作在小开度造成的振荡,则是选型不当流通能力C值选大,必须重新选型流通能力C值较小的或采用分程控制或子母阀以克制调节阀工作在小开度。三、阀门定位器故障处理,阀门定位器故障又分为:1、普通定位器采用机械式力平衡原理工作,即喷嘴挡板技术,主要存在下面故障类型:1因采用机械式力平衡原理工作,其可动部件较多,容易受温度,振动的影响,造成调节阀的波动;2采用喷嘴挡板技术,由于喷嘴孔很小,易被灰尘或不干净的气源堵住,是定位器不能正常工作;3采用力的平衡原理,弹簧的弹性系数在恶
11、劣现场下发生改变,造成调节阀非线性导致控制质量下降。2、智能定位器由微处理器cpu、A/D,D/A转换器及等部件组成,其工作原理与普通定位器截然不同。给定值和实际值的比拟纯是电动信号,不再是力平衡。因而能够克制常规定位器的力平衡的缺点。但在用于紧急停车场合时,如紧急迫断阀、紧急放空阀等。这些阀门要求静止在某一位置,只要紧急情况出现时,才需要可靠地动作。长时间停留在某一位置容易使电气转换器失控造成小信号不动作的危险情况。此外用于阀门的位置传感电位器由于工作在现场,电阻值易发生变化造成小信号不动作,大信号全开的危险情况。因而为了确保智能定位器的可靠性和可利用性,必须对它们进行频繁的测试。通过对调节
12、阀故障原因分析,采取适当的处理、改良办法,将大大提高调节阀的利用率,降低仪表故障率,对流程工艺的生产效率和经济效益的提高以及能源消耗的降低都有着重要作用,可有效提高调节系统的质量,进而确保生产装置长周期运行。经过一段时间以后,我已经能够自若的工作了,如今的我对以后的工作充满自信心,我相信我会干出一番事业。以上就是我关于这一段时间实习的总结,望教师予以批评,指正。工厂车间实习总结2二十天的实习很快结束,我们对于液洗厂生产工艺流程有了愈加直观的感性认识,透过实地了解观察与询问调研以及体验劳动我们基本上完成了此次实习任务,总体感觉受益匪浅。卸下学生的身份,我们以一个社会工作人员应有的态度用心融入这个
13、新的环境中,除了些许好奇,更多的是学习的压力。在液洗主管的带领下,我们先后在液洗厂生产班和包装班开场了我们的基层实习阶段。一开场在生产车间,由于之前对洗洁精的生产一无所知,没有一个系统的概念,所以我们就透过生产间操控室的电脑生产控制图进行逐步了解,透过一段时间的自我观察和对生产班员工的询问,渐渐地对整个车间的生产有了基本的认识,对于仍然模糊的一些问题我们下到生产区对生产的配料锅和各种储罐及管道进行细致的观察,按照实际观察和各种参考绘制生产区的生产流程图,以期在这个经过中不断发现问题,解决问题,在程度上减少认识盲区,获得实习的良好效果。在这之后还对洗洁精的几种主要原料进行了相应的特征和性能的初步
14、了解。之后透过翻阅生产班每一天的生产计划表和生产记录表等资料,在翻看这些资料的经过中,有不懂或弄不清楚的资料,用心向同事请教,在他们的耐心指导下,最后透过统计各种数据,对生产车间的生产潜力有了必须上的了解。由于生产是不间断的,所以车间生产务必时刻有人,车间的工作人员采取三班两倒制度、而在每次工作的十二小时中生产班的员工都为不断提高产量努力,他们的敬业精神也为我们起了典范作用。液洗厂的包装车间的面积很大,总共分成三个区,每个区互相独立。包装车间由于有很多机械设备,所以我们每一天进入之前都要进行自我安全检查,带好帽子经过安全通道方能进入,那里加上洗衣液总共有六条生产线,固然不多,但是每一天的生产量
15、却是惊人的,主管告诉我们固然这些生产线相对于广东番禺的固然更多的依靠人工,但是却能创造很高的生产价值。夏日炎炎,一般来讲由于季节和温度等条件的限制,机器开工的时间长度及强度也有范围的。在打包车间我们看到为了延长机器的使用工作人员透过风扇和冰块对机器进行降温,一切为了保证生产。这段时间我不断地在各条流水线上尝试不同的工作岗位,了解了各条流水线的人员配置状况,也引发了我对各条流水线人员配置的考虑。与此同时我还了解了新老半自动以及全自动线的各自生产潜力。固然在包装车间的劳动经过中比拟枯燥与乏味,但作为一名合格的生产计划科人员,对基本、基础的作业环节是要了解的,否则,很容易让理论脱离实践。同时这些劳动
16、也对我们熟悉企业,进行实务操作打下良好基础。在此次实习中,无论是车间生产还是我们本身都存在很多问题,发现了本人还有很多地方需要去学习和稳固,认识到理论与实际的差距,同时也找到本身状况和社会实际需要的差距,我会在以后的工作和学习中,加强锻炼。工厂车间实习总结3转眼间,一个月的实习时间即将过去,这一个月是不一样寻常的一个月,它是我们离开学校后正式走向社会的一个月,也是我们人生新起点的一个月;这一个月它不仅仅充满着对大学生活的完美回忆更充满着我们对将来独立生活的向往憧憬。首先特别感谢公司能够给予我们这样一个进入公司工作的时机,在螺母车间实习的这一个月,使我体会到了很多很多,也学到了很多很载了过多过多
17、的资料,它承载着我们对过去的完美回忆,也承载着我们对将来生活的向往与多的知识,尤其是在和车间师傅们一块相处的这段日子里使我受益匪浅,他们不仅仅给我们教授相关的生产技术知识并且也教会了我们做人处事的方法,真的很感谢每一位师傅,由于他们是我们踏入社会的第一位老师。从七月八号我们进入车间的第一天开场,也许就注定了我们与这些师傅们有必须的相识之缘,在车间的每一天他们不仅仅有必须的生产任务要去完成并且还是时刻刻的注意着我们的安全,他们本来能够为了自我的任务不理会我们,可是他们却时时刻刻的关心我们,当我们向他们询问一些生产技术上的知识时他们总是在他们懂得了解的前提下给我们耐心的讲解,借这样一个实习总结的时
18、机我想表达对那些在生产一线师傅们的感谢:多谢师傅们,你们辛苦了!在车间实习的这一个月里看到师傅们那一滴滴的汗水使我想到了很多;也许在很多人的心目中以为能够待在办公室多好啊,可是我想讲作为一个工科毕业的大学生没有在车间实习过对你以后的工作是不利的,尤其是设计方面;由于仅有你了解了下头详细的状况才能做出优秀的设计,才能够贴合实际的生产需要,固然在车间的这一个月里天气很热,噪声很大,出了很多的汗,帮师傅卸载模具时划伤流了很多血,可是我适应下来了,由于别人都能适应我为什么不能适应呢俗话讲梅花香自苦寒来,宝剑锋从磨砺出。仅有经历了磨练仅有经历了痛苦的洗礼才能在以后的工作中做的更好。在车间的实习我以为这些
19、都是有必要都是值得的,由于仅有你亲身尝试了你才懂得怎样去做,你才了解其工作原理,才能为以后的设计打下基础。记得在JNP24B6S帮师傅们维修机床时,一位老工程师以前对我讲了这样一句话:像你们大学生刚开场只具有理论知识,在下头实习时必需要在安全的状况下多动手多实践才能熟悉机床才能了解冷镦经过的各个环节,同时在动手的经过中就能渐渐学会怎样去调好每一个零件。听了老师傅对我讲的话使我收获颇多;透过在螺母车间这一个月的锻炼,使我作为一个模具专业的毕业生对模具相关知识有了一个更深层次的理解,尤其是在设计模具的经过中需要考虑的诸多因素它不仅仅包括模具的使用性更重要的是要考虑其在加工使用经过中的使用环境。像螺
20、母车间的螺母冷镦(冷挤压)工艺加工在大部分机台上都是采用六道(除切料)挤压成形工序,所以为了完成这六道成形工序务必要采用六套模具来加工,而这六套模具又有六套阳模和六套阴模组成;并且而每一套阳模和阴模又有不一样的构造组成,所以在设计经过中需要考虑不一样构造设计和所需成形形状,更重要的是这六套模具是在不一样的工位上同时进行相关工序的成形,所以在设计时更要考虑在大批量生产时模具与模具之间及夹钳与夹钳之间能否互相碰撞以及夹钳中心与模具中心的对正问题。固然这短暂的一个月过去了,但我发现自我所了解的知识只是微乎其微,在接下来的一个月的实习工作经过中还需继续学习,尤其是在生产经过中的实际生产知识,不仅仅要了
21、解更重要的是学会操作;仅有会操作了,对机床了解了,才能在设计的经过中考虑到模具在机床上的整个运动经过以及可能碰到的问题。所以我觉得在车间的实习生活能够用得上酸甜苦辣来形容,在酸、苦、辣中感受甜的欢乐,相信我会在接下来的一个月中继续不断地努力,尽力去帮师傅们做力所能及的事,继续与同事和谐相处,继续做到不迟到不早退做一名优秀的实习员工。在实习中做到实践与理论严密的结合,透过已学的理论知识来联络实际生产中问题使自我争取有一个好的提升和质的飞跃,使自我能够更早更快的适应。工厂车间实习总结4起初,刚进入车间的时候,车间里的一切对我来讲都是陌生的。车间里的工作环境也不怎么好,呈如今眼前的一幕幕让人的心中不
22、免有些茫然,即将在这较艰辛的环境中工作3个月。第一天进入车间开场工作时,所在小组的组长、技术员给我安排工作任务,分配给我的任务是简单加工一种名叫黑色套管的产品,我根据技术员教我的方法,运用操作工具开场渐渐学着加工该产品,在加工的同时注意操作流程及有关注意事项等。毕业实习的第一天,我就在这初次的工作岗位上加工产品,体验初次在社会上工作的感觉。在工作的同时渐渐熟悉车间的工作环境。作为初次到社会上去工作的学生来讲,对社会的了解以及对工作单位各方面情况的了解都是甚少陌生的。一开场我对车间里的各项规章制度,安全生产操作规程及工作中的相关注意事项等都不是很了解,于是我便阅读实习单位下发给我们的员工手册,向
23、小组里的员工同事请教了解工作的相关事项,通过他们的帮助,我对车间的情况及开机生产产品、加工产品等有了一定的了解。车间的工作实行两班制(a、b班),两班的工作时间段为:早上8:30至晚上8:30;晚上8:30至早上8:30。车间的所有员工都必须遵守该上、下班制度。但是我没有在工厂里面坚持下来,我们辞职来到了社会的大学校,我来到了一家音响销售贸易公司,我是一名销售员,月薪资到达了2500元,当然有提成。每一天的公司推广和跑业务,是我的主要工作,从早上9点到下午5点一直在繁忙的工作。我想这才会学到东西不在乎钱与多少,能学到社会上的知识,见太多姿多彩的校园外的生活。实习体会:在实习经过中,我充分的了解
24、到实践的重要性。通过学习,对本人专业有了更为详尽而深入的了解,也是对学校所学知识的稳固与运用。从这次实践中,我体会到了实际的工作与书本上的知识是有一定距离的,并且需要进一步的学习。只要把学到的理论知识和详细的实践工作相结合,我们才能更好的为公司乃至社会服务。对学校开设课程的建议:在校学生往往重视理论课的学习,而忽视实际动手操作能力的培养,学校应加强各种实验课,实践课,加强学生的实际操作能力。学校的教育,对理论知识的教育是很丰富和完善的,但在实践操作方面,则缺乏深化,系统的教育,使得学生的动手能力不是很强,学校应在这方面完善。工厂车间实习总结5在_阀门实习了近两个月的时间,这段时间里感受有好多,
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