采油队2018年上半年总结及2019年规划(共12页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上践行传统 创新发展打造品牌采油队*队2017年工作总结、2018年工作规划*队现有员工115人,管理油水井总数366口,其中采油井202口,注水井164口,计量间11座、中转站1座,三元注入站1座,三元化验室1座,管理面积7.33平方公里。现将一年来的工作汇报如下:第一部分 2017年工作回顾一、2017年主要开发指标完成情况1、2017年原油产量年计划12.36万吨,全年完成13.5848万吨,超产1.2275万吨;油田注水年计划414.660万立方米,实际完成378.50万立方米,欠注36.16万立方米;综合含水计划95.32%,完成95.2%;自然递减计划5.3
2、4%,完成-5.99%;综合递减计划2.33%,完成-7.96%;注水量未完成主要原因:注水井出现管柱异常后待大修影响、配注方案下调影响、配合二类水驱注水井封堵影响、22口注水井分步酸化作业小层注入影响。2、2017年措施工作量完成情况*队2017年采油井措施工作量完成情况统计表*队2017年注水(入)井措施工作量完成情况统计表全年措施工作量共计196口,其中油井147井次,水井49井次。通过油水井的综合调整,我队地层压力恢复0.25兆帕,水驱平均沉没度由229.2米上升至281.1米,恢复了51.9米;综合含水低于计划指标0.12个百分点,2017年措施增油6599吨。二、2017年生产系统
3、所作主要工作1、在产量运行上,我们加强日常管理,贯彻落实第三油矿注水、产量预警管理规定建立了我队产量预警机制,细化了管理标准及考核内容。现在,当我队前一日注水、产量波动超出给定范围时,要形成分析材料,值班干部,技术员,主管生产副队长要在队里早会上说明情况,及时处理问题,并对问题不清的岗位进行解剖检查,通过这种做法,提升了产量运行管控能力,加快了异常井施工、问题井核实、积压井、故障井处理进度,保证了注水、产量运行平稳受控,提高了油水井开井时率、利用率,为原油产量超产打下坚实的基础。2、在油水井基础管理上,明确标准、强化执行力,提升管理水平一是在设备日常维修保养上,针对三元区油水井故障率高的问题,
4、实施“4233”工作法。即:四定、二查、三同步、三及时;“四定”:定时、定人、定量、定责;“两查”:队里每月进行两次检查;“三同步”:日常机采井维修保养与线检、测压、作业同步;“三及时”:及时发现、及时汇报、及时处理问题,保证了三元区油水井不因为设备故障影响时率。二是油水井、计量间加强春秋检工作,我们把重点放在抽油机设备缺失,老坏设备的更换上,其中我们治理刹车行程不合格井40口井,治理更换刹车蹄片5口井,更换机油看窗20余个,焊补斜铁100余块,加装各种销钉,备帽200余个,保养电机175台次,更换前后轴承20余个、处理各种管线穿孔60余次,换管200余米、更换光杆41根、更换抽油机毛辫子20
5、根、更换维修干线水井切断5个,不平衡井加减块8口,更换抽油机平台扶梯2口,通过对基础工作的标准强化落实、问题积极整改,为我队创建矿五好采油队奠定了基础。三是将油田公司金牌队检查标准下发到每位员工手中,先是员工自查问题,然后队干部带着员工一起查找问题,同时让员工现场进行巡检、保养等日常工作,有问题当场指出,加深了员工对标准的掌握程度,提升了岗位员工的管井水平。四是开展四类井上水平活动,共治理四类井的场地,标识,安装护栏30口井。(我队有四类井76口,其中油井39口,水井37口,58口有井口,其中28口侧斜井,有18口井井口找不到)3、开展专项治理,找准问题、突出重点、集中治理重点完成八项治理工作
6、:大修井场地恢复、配电系统改造、防喷盘根盒和单流阀安装、减速箱治漏、高回压和腐蚀管线更换、高套压井治理、套外漏治理、集装阀更换。共平整井场土方量1000余立方米、恢复大修场地15口,配电箱改造修复35个,安装防喷盘根盒35个,5套单流阀,减速箱治理24口;针对回压易升高、含水低易结蜡、产量高管径细等问题,制定了定期冲线、更换管线具体措施,更换管线达到580余米,解决了高回压问题;2017年对于套压高于6MPa的90口注水井,整改取放套压装置41口,放套压43口,作业治理3口;处理油水井套外漏共计4井次;更换8套井口组合阀;安装油井加药装置1口。4、充分利用资源,勤于攻关,创新工作结硕果2017
7、年,某某团队创新工作室共完成技术革新12项,创效240余万元,解决多项技术难题、生产疑难问题,节约成本80万元,修旧利废、仪表设备维修70余项,节约成本60万元,累计创效380万元。同时,工作室承接的技术培训任务,为我队人才储备做出了突出贡献;2017获油田公司创新工作室称号。5、强化应急管理,提升全员应急反应能力推进矿“1344”应急管理模式,完善应急管理相关资料,强力推进全员应急处置程序的掌握和应用,全年共进行班组应急演练180次,全队规模的演练8次,利用早会进行应急知识提问130人次,应急考试12次,进一步提高应急管理工作水平和突发事件处置能力。第二部分 存在问题一、目前我队地质开发存在
8、的主要的矛盾:1、油水井待大修5口,造成部分区域内注采关系不完善,影响开发效果;2、区域内地层压力低,地层能量不足。*队原始地层压力为11.57Mpa,饱和压力9.98Mpa,2017年测试地层压力为9Mpa,总压差-2.57Mpa,地层压力仍需逐步恢复;3、萨葡高密井网油层发育差,注水井完不成配注井多,影响开发效果。*队目前注水井完不成配注井38口,注入井完不成配注井24口;4、2014年7月新中305站开始注入三元液,注入三元后站内阀组及单井管线结垢严重,截止2017年全站已酸洗5次,平均酸洗周期84天。生产中经常出现注入井高压二元来水水阀开最大,注不进完不成配注现象,影响三元注入质量及油
9、田开发效果。西7-斜更P8井2017年10月30日酸洗,12月3日酸洗后仅34天即出现了水阀开最大完不成配注现象,12月13日更换静混器仍未见效果,12月16日罐车冲线26方恢复正常生产;5、水驱沉没度水平偏低水驱2017年11月水驱沉没度等级分级表沉没度分级(m)备注井数(口)日产液(t)日产油(t)含水(%)沉没度(m)沉没度1000100沉没度200671848 118 93.62 168.5 200沉没度400995107 200 96.09 272.7 400沉没度6006323 9 97.18 491.0 600沉没度800138 2 94.38 602.2 沉没度80010393
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