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1、电站事故典型案例 电站事故典型案例汇编 特种设备协会 二九年一月 前 言 2009年6月是第八个全国“平安生产月”。今年平安生产月的主题是“关爱生命、平安发展”。这一主题,充分体现了党中心国务院执政为民的治国方针,体现了党中心国务院对群众生命和健康的关怀。要领悟贯彻这一主题,要求我们必需仔细吸取事故教训,提高对各类违章行为危害的相识,实行针对性措施,有效遏止杜绝恶性事故的发生。 为协作全国平安生产月活动的开展,深化实行科学发展观,宣扬党和国家的平安生产方针、政策、法律法规,普及平安生产法律法规,提高职工平安素养,公司平安监察站组织编写了本领故案例汇编,作为职工在平安月期间及今后时期平安学习教材
2、。教材收录了人身损害、电气及热机系统误操作、设备损坏等典型的人员责任事故。这些曾经发生在身边的事故,都是由于不遵守平安工作规程、“两票三制”执行不力或平安生产管理不到位等缘由造成的,每次事故都是血和泪的教训。 通过对这些事故案例的学习,我们应当更加醒悟地看到“违章是事故的根源”这一论断。一时的疏忽大意或麻痹侥幸都可能造成极其严峻的后果。希望通过学习,结合制定并实施反违章行动安排,使全体一线员工及生产管理人员切实做到 “反违章从我做起”,形成“关爱生命,关注平安”的良好氛围,不断提高全体员工的平安意识和综合素养,不断提高全系统的平安生产水平。 平安管理是持续不断的工作,公司全体员工都要要充分相识
3、到其长期性和易反复性。抓平安工作要持之以恒、常抓不懈,要使全体员工将平安意识铭刻于心,相识到平安、发展、希望的关系。为此,公司安监站将不断对事故案例进行更新和补充,也希望得到全体员工的响应和支持。 特种设备协会编写 二九年一月 目 录 大唐集团电厂三起事故的通报.托克托电厂10.25事故通报 .关于山西神头其次发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关状况的报告.华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故状况通报.裕东电厂#1机组#5轴瓦烧损事故报告.裕东电厂“10.28”#2机组(300MW)停机事故的通报.一起发电厂220kV母线全停事故分析 .宁波北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故分析.乌
4、石油化热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特殊重大事故具体缘由分析.秦岭发电厂200MW5号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析 .某电厂电工检修电焊机 触电死亡.湛江电厂“6.4”全厂停电及#2机烧轴瓦事故通报.关于2007年3月2日某电厂三号锅炉低水位MFT动作的事故通报 .某厂#4机跳闸事故分析.大唐韩城发电厂“83”全厂停电事故通报.托克托电厂“8.16”检修高加烫伤事故分析.沙洲电厂“10.14”电气误操作全厂停电事故通报.广西来宾B电厂连续发生四起同类设备责任事故 .郑州热电厂发电机定子接地爱护动作跳闸分析.汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思索.大唐洛阳热电公司“123”人身死亡事故的通
5、报 .华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故.王滩发电公司“6.10”电气误操作事故分析报告 .大同二电厂5号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故.2006年10月17日台山发电公司#4机汽轮机断油烧瓦事故.泸州电厂“1115”柴油泄漏事务 .监护制不落实 工作人员坠落.平安措施不全 电除尘内触电.检修之前不对号 误入间隔触电亡.平安措施不到位 热浪喷出酿群伤. - 26363656666676868696970717375767880828485868788899091929494 -6 大唐集团电厂三起事故的通报 1、大唐国际北京高井热电厂“18”事故状况 一、
6、事故经过 2005年1月8日,全厂6台机组正常运行,#3发电机(容量100MW)带有功85MW。19点57分,#3发-变组“差动爱护”动作,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC爱护动作维持汽机3000转/分、炉平安门动作。马上检查#3发-变组微机爱护装置,查为运行人员在学习了解#3发-变组微机爱护A柜“爱护传动”功能时,造成发-变组差动爱护出口动作。马上汇报领导及调度,经检查#3发-变组系统无异样,零压升起正常后,经调度同意,20点11分将#3发电机并网,复原正常。 二、缘由分析 运行人员吴在机组正常运行中,到#
7、3发-变组爱护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组爱护A柜WFB-802模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告内容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”健后,出现“输入密码”画面,选空码“确认”后,进入了传动爱护选择画面,随后选择了“发-变组差动”选项,按“确认”健,欲查看其内容,结果造成#3发-变组微机爱护A柜“发-变组差动”出口动作。 三、暴露问题 1、没有仔细落实集团公司防止二次人员三误工作管理方法(试行)的有关要求,没有仔细吸取以往的事故教训,微机爱护装置的平安防范管理不到位。 2、一线员工的行为不规范,平安意识淡薄。反违章全员限制差错工作不落实。 2、大唐安
8、徽淮北电厂“19”事故状况 一、事故经过 1月9日15:25分,#3汽轮发电机组(N137.5-13.24-535/535)在负荷90MW时起先滑停,主汽温甲侧535,乙侧540,主汽压甲侧10.77MPa,主汽压乙侧 10.74MPa。17:17分时,负荷20MW,主汽温甲侧470、乙侧476,主汽压甲侧2.14MPa,乙侧2.13MPa,机组差胀由1.2mm上升至2.0mm,17:32分打闸停机。在转速降到1700转/分时,# 1、#2盖振达114微米,转子惰走15分钟后投盘车,电流在8.612A摇摆,大轴弯曲250微米。 1月10日下午14:17分,盘车电流7.2A,大轴弯曲55微米,复
9、原到原始值后冲转。主汽温380,主汽压2.4MPa,再热汽温361,14:33分机组升速到1200转/分时,#2轴承盖振超60微米,打闸停机,惰走19分钟,投盘车电流7.8A,大轴弯曲55微米。 停机后组织分析发觉,在1月9日滑停过程中17:0017:15有汽温突降86,汽压突降1.89MPa的现象,17:0817:30有中压缸上下温差增大到272的现象。 1月12日1:54分,大轴弯曲55微米,盘车电流7.5A,复原到原始值。汽温302,主汽压1.67MPa,再热汽温295,中压缸上下温差35,符合启动条件,在安徽电科院技术人员指导下冲转,当转速升至1140转/分时,#2轴承盖振超50微米,
10、打闸停机,惰走时间17分钟投盘车,电流7.88.0A,大轴弯曲 - 4 通过对这次事故的简要分析,暴露出对协作外来人员工作平安防范措施重视不够,工作人员存在麻痹思想,对作业危急点分析不全面,只意识到“防止人身触电”“防止PT二次短路”等,而未考虑到可能由于其它因素发生担心全现象。虽在开工前对工作人员有平安交底,并且在现场有专人监护,但未明确指出可能由于施放试验线不当会触碰带电设备。监护人在工作过程中未充分发挥作用,致使该问题未被刚好发觉和制止。 托克托电厂10.25事故通报 10月25日13:53,内蒙古大唐托克托发电有限责任公司(简称大唐托电)3台60万千瓦机组同时掉闸,甩负荷163万千瓦,
11、导致主网频率由50.02赫兹最低降至49.84赫兹。事故发生后,华北网调刚好启动事故处理应急预案,调起备用机组,快速将主网频率复原正常,未造成对社会的拉路限电。 经过专家组具体调查,现已查明,造成此次事故的干脆缘由是电厂检修人员处理综合水泵房开关柜信号故障时,误将沟通电源接至直流负极,造成沟通系统与网控直流系统的混接,从而引发了此次机组全停事故。 目前,华北电网公司已经向网内各发电公司发出了事故通报,要求各发电公司仔细吸取事故教训,进一步强化平安管理,加强网厂协调,共同确保华北电网平安稳定运行。 关于托电公司10.25三台机组跳闸事故的通报 2005年10月25日13时52分,托克托发电公司发
12、生一起因天津维护人员作业随意性大、擅自扩大工作范围,危急点分析不足,误将沟通电接入机组爱护直流系统,造成运行中的三台机组、500kV两台联络变压器全部跳闸的重大设备事故。现通报如下: 一、事故前、后的运行状况 全厂总有功 1639MW,#1机有功:544MW;#2机小修中;#3机停备;#4机有功:545MW;#5机有功:550 MW;托源一线、托源二线、托源三线运行;500kV双母线运行、500kV #1 联变、#2联变运行;500kV第一串、其次串、第三串、第四串、第五串全部正常方式运行。 事故时各开关动作状况:5011分位, 5012分位, 5013在合位 ,5021合位,5222分位,5
13、023合位,50 31、50 32、5033 开关全部合位,50 41、50 42、5043开关全部分位, 50 51、50 52、5053开关全部分位;50 11、50 12、50 22、50 23、5043有单相和两相重合现象。 10月25日13时52分55秒500kVBUS BRK OPEN、GEN BRK OPEN软报警,#1机组甩负荷,转速上升;发电机跳闸、汽机跳闸、炉MFT。发变组A屏87G动作,发电机差动、过激磁报警,厂用电切换胜利;#4机组13时53 分,汽机跳闸、发电机跳闸、锅炉MFT动作。发跳闸油压低、定冷水流量低、失全部燃料.检查主变跳闸,起备变失电,快切装置闭锁未动作,
14、6kV厂用电失电,各低压变压器凹凸压侧开关均未跳开,手动拉开;#5机组13时53分,负荷由547MW降至523MW后,14秒后升至596MW协调跳。给煤机跳闸失去燃料MFT动作。维持有功45MW,13时56分汽包水位高,汽轮发电机跳闸,厂用电失去,保安电源联启。 经过事故调查技术组初步确定事故缘由和现场设备试验后,确认主设备没有问题机组可以运行后,经请示网调许可,#4机组于26日16时43分并网,#5机组于28 - 6 治理,反映出设备管理不到位。虽然已经制定了防止500kV系统全停的措施并下发,对交直流不能混用的问题已经列为治理项目,但工作责任分解还未完成,未将生产现场全部可能引起沟通串入直
15、流的详细检修作业点进行分析,反映出基础工作薄弱。 6、在运行人员带领下维护人员检查确认缺陷时,运行人员对维护人员的工作行为没有起到监督作用,运行人员对电气专业工作规范不清晰,对管辖设备基本工作状态不清,充分说明运行人员的自身学习与培训教化工作不到位。 五、应吸取的教训和实行的措施 1、托电公司对在生产、基建现场直流系统进行摸底检查,从设计、安装、试验、检修管理上查清目前全厂直流系统的状况,分系统、分等级对沟通可能串入直流系统及造成的影响进行危急点分析及预限制,制定出涉及在直流系统上工作的作业指导书。 2、交直流电源在同一盘柜中必需保证平安距离、隔离措施到位,沟通在上,直流在下,且有明显提示标记
16、,能马上改造的刚好进行改造,不能改造的做清标记、作好记录,避开沟通串入直流。组织全部电气和热工人员包括外来维护人员、运行人员,仔细学习沟通串入直流回路造成爱护动作的机理和危害的严峻性,要大力宣扬保证直流系统平安的重要性和肃穆性。 3、加强直流系统图册管理,必需做到图纸正确、完整,公司、部门、班组要按档案管理的标准存档,有关作业人员要人手一册。 4、凡是在电气二次或热工、热控系统回路上的工作,必需运用图纸,严格比照图做工作,没有图纸严禁工作,违者按违章作业赐予惩罚。 5、在热工和电气二次回路上工作(包括检查),必需办理工作票,做好危急点分析预防措施,在现场监护下工作。进行测量、查线、倒换端子等二
17、次系统工作,逐项监护,防止出错。 6、加强检修电源的运用和管理。在爱护室、电子间、限制盘、爱护柜等处接用临时工作电源时必需经公司审批措施到位后方可运用。在上述区域任何施工用电一律从试验电源插座取用,工作票上要注明电源取自何处。 7、检查各级直流保险实际数值的正确性,接触的良好性,真正做到逐级依次向下,防止越级熔断,扩大事故。 8、对网控等主机爱护直流接到外围设备的状况进行排查,发觉问题要支配整改。 9、各单位、部门再次检查平安生产责任制是否完善、每一项工作、每台设备是否都已明确到人,尤其公用外围系统化学、输煤、除灰、水厂等系统的管理,避开存在死角。 10、托电公司各部门加强对外委单位(包括短期
18、的小型检修、施工、长期的检修维护、运行支持)的全过程管理,对外委单位平安及技术资质、对其作业的平安措施、人员的平安技术水平进行严格审查,进行必要的平安教化培训并要求其考试合格后上岗。各部门严格履行本部门、本岗位在外委单位平安管理的职责。不能以包代管,以问代考。对其平安及技术资质肯定要进行严格审查,并进行必要的平安教化培训及考核。同时对于每一项外包工程作业,必需派出专职的平安监护人员,全程参加其作业过程。 11、要严格履行两票管理规定,杜绝人员违章,从危急预想、写票、审票、布置平安措施、工作票(操作票)执行等各环节严格把关,严禁以各种施工通知、文件、措施来代替必要的工作票制度,严禁任何人员无票作
19、业或擅自扩大工作范 - 8 爆裂,爆口处管道钢板飞出,在主蒸汽管道上形成面积约为420mm(管道纵向)560mm(管道环向)的爆口,高温高压蒸汽喷出,充满整个汽轮机房,造成人员伤亡和设备损坏。 事故共造成7名人员伤亡,其中2人事故当天死亡,另外2人重伤、3人轻伤。伤亡人员均为负责汽机车间清扫卫生的朔州涞源电力安装检修公司(外委)工作人员。截至目前,2名重伤人员的各项生理指标正常,已无生命危急,3名轻伤人员已停止用药,饮食起居复原正常。 发生事故的主蒸汽管道设计为420mm40mm,材质为捷克标准17134,相当于我国钢号1Crl2WmoV,设计额定运行压力为17.2MPa,温度为5405。1号
20、机组成套设备从原捷克斯洛伐克进口,于1992年7月16日移交生产。 二、事故损失和复原生产状况 除人员伤亡外,本次事故还造成1机组主汽系统部分管道、热工限制系统部分元器件、化学采样间部分设备、厂房部分墙体和门窗损坏。干脆经济损失(包括伤亡人员赔偿、治疗费用)约309.38万元。 在深化进行事故调查分析的同时,山西省电力公司调集各方力气,快速开展事故抢修和复原生产工作。12月l8日和2223日,省公司召集所属有关单位和部门,并邀请西安热工院、苏州热工院等单位专家参与,召开了两次事故抢修专项会议,确定管道更换范围和施工方案,明确各单位分工,排定工期安排。 经全力抢修:神头二电厂#l机组已于2007
21、年1月14日复原运行,并网发电。截至1月18日,机组运行平稳,负荷限制在450MW460MW,各项参数和监控指标正常。 三、应急处置 事故发生后,神头二电厂集控运行人员马上执行机组紧停措施,处理得当,避开了事故范围进一步扩大,锅炉、汽机、发电机三大主设备没有受到损害。 山西省电力公司马上启动事故应急预案。省公司主管平安生产的副总经理带有关人员于12日中午赶到事故现场,了解事故状况,组织事故处理和伤员抢救。12日晚山西省电力公司召开了党组紧急会议,成立了以总经理为组长的事故处理领导组和善后处理、复原生产、事故调查三个工作小组,并马上开展相关工作。 国家电网公司抽调专家组成工作小组于13日中午抵达
22、神头二电厂,了解事故发生及应急处置有关状况,帮助山西省电力公司进行事故缘由分析。 事故发生后,根据国家电网公司突发事务信息报告与新闻发布应急预案的规定,山西省电力公司紧急启动新闻应急预案,有关人员快速赶赴事故现场。下午l5:00左右,现场危急消退后,山西省电力公司派专人带领媒体记者进入事故现场。12月13日,山西省电力公司向省政府、太原电监办和事故发生地朔州市政府安监部门汇报了事故状况,并由新闻中心向媒体记者供应了事故状况稿件。 四、事故调查与缘由初步分析 山西朔州市政府有关部门组成的事故调查组于15日进驻神头二电厂。事故调查组分社会调查组、技术组、资料组三个工作小组。山西省电力公司组织有关单
23、位主动协作事故调查组的工作。目前,事故调查组已完成社会调查和资料收集整理,事故技术分析和报告整理工作正在进行。 此次事故为大容量发电机组主蒸汽管道爆裂,管道钢材成块飞出,而且呈现直管道环向爆口,事故技术缘由比较困难。山西电科院对爆管段及飞出的残片做了宏观检查、化学成分分析、常温柔高温短时拉伸试验、冲击试验、金相组织检 - 10 16时08分,升速至1200r/min,中速暖机,检查无异样。16时15分,开启高压缸倒暖电动门,高压缸进行暖缸。16时18分,机长吴X令副值班员庄XX开高压缸法兰加热进汽手动门,令巡检员黄开高、中压缸法兰加热疏水门,操作完后报告了机长。16时22分,高压缸差胀由16时
24、的2.32mm上升2.6lmm,机长开启高压缸法兰加热电动门,投入高压缸法兰加热。1 6时25分,发觉中压缸下部金属温度高于上部金属温度55,机长支配人就地检查中压缸及本体疏水门,无异样,经分析认为温度测点有问题,联系热工处理。17时13分,热工人员将测点处理完毕,此时中压缸上下缸温度复原正常。17时27分,投中压缸法兰加热装置。17时57分,主值余在盘上发觉#2机#2瓦水平振动及大轴偏心率增大,报告值长。13时02分,经就地人员测量,#2瓦振动达140m,就地明显异音,#2。机手动打闸,破坏真空停机。18时08分,#2机转速到零,投盘车,此时转子偏心率超出500m,指示到头,#2机停炉,汽机
25、闷缸, 电动盘车连续运行。18时18分至24分,转子偏心率降至4070m后,又渐渐增大到300m并趋向稳定, 电动盘车接着运行。 在13日的生产碰头会上,经过探讨确定:鉴于14小时的电动盘车后,转子偏心率没有削减, 改电动盘车为手动盘车180度方法进行转子调直。并认为,高压转子假如是弹性变形,可利用高压缸上、下温差对转子的径向温差渐渐削减,使转子热弯曲消退。经探讨还确定,加装监视仪表,并有专人监视下运行。 13日12时40分起到18时30分, 三次手动盘车待转子偏心率下降后,改投电动盘车,转子偏心率上升,并居高不下,在300m左右。15日19时20分,高压缸温度达145,停止盘车,起先做揭缸检
26、查工作。 四、设备损失状况 1.转子弯曲最大部位在高压缸喷嘴和平衡汽封处,最大弯曲值0.44mm。 2.平衡汽封磨损严峻,磨损量约1.2mm,磨损部位在下部左侧;高压后汽封的下部左侧磨损约0.30mm;高压第 6、 7、8级隔板阻汽片下部左侧磨损约0.80- 1.00mm,第 9、10级阻汽片下部左侧磨损约0.40-0.60mm; 第l、 2、3级阻汽片下部左侧容损约0.60-0.80mm.第 4、5阻汽片下部左侧有少量磨损。 3、高压缸后油挡下部左侧和上部左侧局部钨金磨损严峻,钨金回油槽磨去一半约1.00mm,高压缸前油挡钨金齿左侧磨去0.35mm,铜齿磨去约0.45mm。 五、事故发生扩大
27、的缘由 4月12日16时18分,运行人员在操作#2汽机高压缸法兰加热系统的过程中,漏掉了对高压缸法兰加热左右两侧回汽门的操作(或检查),使得高压缸左侧法兰加热回汽门开度很小,右侧法兰加热回汽门全开;当16时22分,机长开启高压缸法兰加热电动门投入法兰加热后,从16时27分起。高压缸左、右两侧的法兰的温差起先增大,56分时达100(左侧法兰金属温度为150.43,右侧为250.45)。在高压缸左右温差大的期间,运行监盘人员没有刚好发觉,因而造成高压缸缸体膨胀不均,转子偏心率增加,高压缸内动静摩擦,轴承油挡磨损,高压转子弯曲。 六.事故暴露的问题 1.部分运行人员工作失职,责任心不强。#2机大修后
28、运行人员未对系统进行启动前的全面检查。机长在下令投入高压缸法兰加热系统时,考虑不全面,下令不精确,没有要求操作人对高压缸法兰加热系统中的阀门的状态进行细致的核查;在#2机上监盘的机长、主、副值班员,监视机组的主要运行状态不仔细,#2机高压缸左右两侧法兰温差增大及转子偏心率增大达38分钟没有发觉;值长对机 - 12 线、停机曲线和惰走曲线。 4.比照总公司提出的五项重点反措,运行、检修、燃料、生产、行政部(保卫)要进一步制定完善的实施细则。 5、在全厂范围内,马上开展一次查思想、查管理、查隐患、查制度、查火险的平安活动。 6.健全各项平安生产规程制度,完善技术管理,进一步加强平安生产保证体系,全
29、面落实各级平安生产责任制。 7.强化技术培训,进一步提高各级人员的技术素养,近期利用学习班时间组织学习安规、运规和重点反措,在五月-六月由运行部和安监部门组织进行闭卷考试。今后要把运行人员的培训工作作为常常性工作长抓不懈,逐步提高运行人员的素养水平。 8.在这次事故处理中,实行停盘车的方法进行直抽是不慎重,也是不科学的,幸好汽缸温度较低,未引起事故扩大,今后要严格执行运行规程和制造厂的有关规定,避开类似的事务发生。 裕东电厂#1机组#5轴瓦烧损事故报告 二00四年九月二十九日#1机组168试运后消缺工作结束重新启动,15:56#1发电机并网;运行二十七小时后由于#1机组#5轴瓦温度异样上升到1
30、13.35于9月30日18:58紧急停机,于10月24日启动,机组停运24天;事故发生后,裕东公司快速组成了有关各方参与的事故调查组(详见附件1),对事故进行了分析处理,现将有关状况汇报如下: 一、事故现象: #1机组168小时试运结束后停机消缺工作于2004年9月29日全部结束。 9月29日7:56#1锅炉点火,12:54#1汽轮机冲转,15:56#1发电机并网;9月30日11:5014:55满负荷运行3小时后减负荷至200MW。 #1机组在停机检修再次启动后,除# 4、#5轴瓦外其他轴瓦温度均没有明显改变,其中#4 轴瓦温度82、#7轴瓦温度92;但#5轴瓦温度异样上升,在启动时瓦温为65
31、,在29日17:02#5轴瓦温度升到83.7,回油温度为62;到9月30日上午10:00#5瓦金属温度由85.24以0.5/小时速率起先缓慢上升,16:00#5瓦的油膜压力起先由1.6MPa缓慢下降,18:00#5瓦金属温度上升到96.4,#5瓦的油膜压力下降到0.5MPa,启动沟通润滑油泵以提高润滑油压力,调整润滑油温在40左右,#5瓦金属温度仍旧持续上升,18:43减负荷到50MW,18:47#5瓦金属温度起先直线上升,11分钟后由97.2上升到113.35(18:58),同时#5瓦回油温度由65升到74.56,运行人员坚决打闸停机。(#5瓦油膜压力下降时# 3、 4、6瓦的油膜压力分别是
32、3.0/0.5MPa、4.0MPa、2.2MPa没有改变)在#5瓦金属温度起先上升过程中,其振动也出现了异样波动。 15:09负荷212MW,5X由30m升到60后又降至32m,5Y由28m升到65m后又降至32m,#5瓦振动由17m升到47m后又降至19m;波动2次。此时其他瓦振动没有异样波动。 17:11负荷200MW,5X由32m升到58m后又降至29m,5Y由32m升到62m后又降至27m,#5瓦振动由19m升到42m后又降至16m;波动3次。此时其他瓦振动没有异样波动。 19:11汽轮机惰走至875转/分,5X 62m,5Y 52m,#5瓦振动84m, - 14 善油质; 3.通过分
33、析与检测,此次事故与安装质量联系不大,#1机组沉降匀称(见附件3:沉降观测示意图)。 4.通过DAS记录的#5轴瓦温度上升曲线与运行人员记录的油膜压力下降数据分析基本吻合,印证了“轴瓦鼓包造成油膜压力下降几乎到零,从而导致轴瓦磨损”这一结论。 综上所述,这次事故的主要缘由就是#5轴瓦在制造期间少了一道脱氢工艺,使得乌金与瓦块接合面处存有氢气,运行中氢气聚集导致轴瓦鼓包,破坏了顶轴油膜压力,引起轴瓦温度上升,积累到肯定程度使得油膜压力下降几乎到零,从而导致轴瓦磨损。 四、预防措施: 1.事故发生后,裕东公司领导极为重视,根据“四不放过”的原则,举一反三,主动与设备厂家联系,对同类型的轴瓦分别进行
34、了检查更换,此次共更换了# 1、#2机组的# 5、#6轴瓦以及备用轴瓦等6块瓦,杜绝以后类似事故的发生; 2.运行中加强滤油,加强对润滑油质的监测化验,以保证润滑油质良好; 3.加强对运行人员的技术培训和教化,加强对各轴瓦温度、振动的检查检测,加强汽机各参数的监视和限制,发觉异样刚好汇报,坚决地、正确地处理。 裕东电厂“10.28”#2机组(300MW)停机事故的通报 一 事故简述 2005年10月28日10时,#1机组正在大修,#2机正常运行,负荷200MW,2A、2C给水泵运行,2B给水泵备用,2A循环泵运行,2B循环泵备用,# 3、4除灰空压机运行,# 1、 2、5除灰空压机备用,#1高
35、备变带6kV1A、1B段并做#2机备用电源,# 1、2柴油发电机备用。 10月28日10:11,姚孟电厂(以下简称:姚电)检修人员李建中、李西义要求处理#4除灰空压机疏水阀缺陷,裕东公司除灰运行人员张电臣启动#5除灰空压机,停运#4除灰空压机(上位机上显示已停运,事后调查当时实际仍在运行),除灰运行人员李龙就地检查#5除灰空压机运行正常,关闭#4除灰空压机出口门,姚电检修人员打开化妆板发觉#4除灰空压机冷却风扇仍在运行,通知就地除灰运行人员,除灰运行人员李龙按下紧急停机按钮,但#4除灰空压机冷却风扇仍没有停下来,为停运#4除灰空压机冷却风扇,误断断油电磁阀电源。10:18除灰运行人员李龙、检修
36、人员李建中、李西义发觉#4除灰空压机冷却风扇处冒烟着火,马上尽力扑救,同时停运# 3、#5除灰空压机,通知消防队,汇报值长,5分钟后,专职消防队赶到现场,因火情不大,利用就地灭火器材很快将火扑灭。 10:21,集控人员发觉#1高备变高备开关、610 1、6102开关跳闸,6208开关跳闸,6kV1A、6kV1B、6kV2B段失压,查#1高备变爱护分支零序过流爱护动作; 10:21,#2炉两台空预器跳闸,联跳2A、2B引风机,#2炉MFT,紧急降负荷,维持汽包水位; 10:22,2C给水泵“低电压爱护”动作跳闸,同时因给水泵全部电动门失电,2B给水泵无法启动; 10:24,2A给水泵“工作油冷却
37、器入口油温高值”热工爱护动作跳闸,汽包水位无法维持; - 16 1、平安管理、生产运行管理方面 平安制度、规程不完善,对制度的执行力度不够,运行人员误操作是引起本次事故的缘由,在发生操作障碍后,值班人员对设备不熟识,盲目操作;在事故过程中有多个环节可以避开事故扩大,但因监督检查力度不够及生产运行管理方面存在的问题,致使事故不断延长扩大;由于信息沟通不畅,致使当班值长不能对生产现场进行全面掌控,在事故处理过程中处于被动,不能刚好有效地开展事故处理工作。上述问题详细表现在: 1) 事故发生前处理#4除灰空压机疏水阀缺陷时,未办工作票; 2) 除灰值班员在启动#5除灰空压机,停运#4除灰空压机时,没
38、有汇报值长,在#4空压机停运未胜利后,也未刚好向值长汇报,导致事故扩大到#1高备变跳闸时,运行人员不能对事故缘由进行正确推断并刚好实行措施,丢失了避开事故接着扩大的时机; 3) 值班员对空压机现场设备不熟识,发觉#4空压机未停后,误断断油电磁阀的电源,引发事故; 4) 2A、2B两台空气预热器自今年4月份小修后长时间同时运行于380v2B2段,这种非正常运行方式运行人员未能发觉,致使事故时两台空预器全停,MFT动作,事故进一步扩大; 5) 除灰运行规程中,除灰空压机启动需向值长汇报,停运是否须要汇报未明确。 6) 空压机内部操作分工不明确。 7) 事故过程中,运行人员在手动方式操作给水泵勺管开
39、度调整给水泵转速维持汽包水位状况下,未能作出正确推断,操作不当。 8) 运行人员在事故过程中,未能推断发觉2A给水泵发生倒转,并实行有效对策。 2、技术管理及设计方面 1) #1高备变分支爱护接线错误,历次的传动试验均未发觉,为设备的平安运行埋下了隐患; 2) 热控系统主要阀门电源没有自动切换功能。此次事故锅炉MFT动作后,汽机紧急打闸停机及给水泵事故的一个主要缘由就是相关电动阀门失电,保安电源没有起到应有的保安作用; 3) 除尘空压机设备无法满意运行人员的监控需求:a、灰控值班员无法监视电流等反应设备状态的参数,主控室可以看到相关参数,但不对设备进行限制;b、爱护动作及报警信号只有开关限制柜
40、就地显示,可作为事故追忆、分析用,不能起到警示和帮助处理事故的作用;c、在灰控CRT上,空压机的设备状态只有颜色区分,并且这种区分并不是由反馈信号限制的。对以上问题专业技术人员和专责单位未能刚好发觉,予以高度重视并解决。 4) 热工连锁爱护逻辑存在问题: 空气预热器A、B 两侧主、辅电机全停联跳引风机逻辑,没有延时,导致两台空预器主电机跳闸时,虽然两台空预器协助电机均在1秒内正常联锁投入,但是两台引风机在协助电机启动过程中就已联跳,造成MFT动作锅炉灭火;这一缺陷设计中不明确、DCS组态生成过程中未发觉、联锁试验验收时也未能把住关。 3 事故处理、事故调查方面 1) 对事故调查的重视程度不够,
41、事故调查工作存在责任不明确现象,事故调查不刚好、不彻底,未能严格根据事故调查“四不放过”的原则全面开展调查 - 18 有放电烧伤痕迹,静触头侧支撑绝缘子有明显对端盖贯穿性放电痕迹,均压环、屏蔽环有电弧杀伤的孔洞。经探讨认定,该开关静触头侧绝缘子存在局部缺陷,在长期运行中受环境影响绝缘水平不断下降,最终发展为对地闪络放电,这是此次事故的干脆缘由。 (2) 间接缘由。事故发生后,作为推断故障点重要依据的“高厂变差动爱护动作”信号没有装设在网控室,而是装设在单元限制室,使现场负责事故处理的网控人员得不到这一重要信息,在未判明并隔离故障点的状况下进行倒闸操作,使事故扩大。 4 暴露的问题 这次事故不但暴露了设备的缺陷,也暴露了运行和管理上的一些问题: (1) 开关制造工艺不良,绝缘子存在先天质量性缺陷; (2) 爱护报警信号设置不合理。此次事故的故障点位于220 kV母差爱护和高厂变差动爱护的双重爱护范围之内。但“高厂变差动爱护动作”的报警信号装
限制150内