制造技术部工作总结提供公司.docx
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1、制造技术部工作总结提供公司 制造技术部2022年工作总结 及2022年工作安排 编制: 审批: 二一一年元月十日 1 一.2022年工作总结 1.技术文件编制 1.1 组织编制焊装L3车主焊线两厢车焊点编号、焊装L3车主焊线三厢车焊点编号、车门铰链安装工艺卡、L3白车身装调间隙标准、车身焊接相关制度、焊装L3车电泳工装工艺卡、焊装工具材料耗材定额、电泳湿打磨工艺卡、涂装工具材料耗材定额、总装工具材料耗材定额、工装设计规章制度; 1.2 完善、优化焊装L3主焊线工艺卡、L3车型装调线工艺卡、焊装主要协助材料消耗工艺定额、涂装限制安排涂装标准作业指导书、涂装协助材料消耗工艺定额、涂装主要材料消耗工
2、艺定额、总装工艺卡、总装协助材料清单及协助材料定额,核对、编制GHK7610B/GHK7610BA国-MBOM(内 一、内 二、底盘)、焊装MBOM,并重新下发车间; 1.3依据集团产能提升要求,焊装车间(单班80台车/天),将主焊工位的补焊工位新增2个工位,使生产节拍,由原来5.5分/台车,提升至现在4.5分钟/台车,并编制相关工艺文件; 1.4顺当完成两厢车白车国产化工作(将问题发觉、问题反馈、夹具调整等),并批量生产50台车;完成两轮三厢车白车身国产化的试装工作;车身精度:两厢车54点合格率90%,三厢车合格率90%,漆膜厚度、内饰件匹配等满意批量生产要求,并制订关于白车身国产化相关的工
3、艺文件,通过PQCM试验论证,并编写焊装生产工艺装备通过性PQCM验证报告、涂装生产工艺装备通过性PQCM验证 1 报告、总装生产工艺装备通过性PQCM验证报告; 1.5依据公司产能提升要求,编制焊装车间单班90/台车,涂装车间单班100台车/天,总装车间单班60台车/天提升方案; 1.6进行三厢车制造成本核算; 1.7完成技术文件、外接收文件的下发和存档工作; 1.8编制焊接质量问题及装调资料、焊接强度检验和试片制度介绍、焊点质量限制、涂胶作业留意事项、打磨作业留意事项、焊缝密封机PVC喷涂作业相关学问、前处理电泳工艺学问、打磨留意事项及涂装车间干净度的限制、二次内饰装配工艺及工具运用、发动
4、机构造、总装装配工艺、汽车电器培训、装配的基本学问培训等培训资料,培训次数41次,课时达80小时。培训工人超过370人 2.其它工作 2.1完成多次集团发运泰安共约70台007B/E/D试验车在泰安工厂喷漆工作(例;泰安工厂涂装车间车身的吊具吊点改造,及电泳/喷漆及相应协助专用工装制作,现场指导喷漆工艺) 2.2顺当完成810月焊装、涂装、总装工艺与宝腾技术支持人员进行技术沟通; 2.3以黄总为组长,与品质、设备、车间相关人员成立焊接、油漆、装配质量攻关小组,分别编制L3白车身质量攻关工作安排、L3油漆质量攻关工作安排、L3装配质量攻关工作安排,并督促各组员工作开展,其质量攻关效果明显。并长期
5、与品质、车间成立三位 2 一体集中办公,对突发问题能快速得到解决。 2.4焊装、涂装、总装工艺,完成每月1次全面的工艺纪律大检查,并将问题刚好发给车间进行整改; 2 各工艺室主要工作 2.1焊装工艺室主要工作 2.1.1设计、制作24m长钣金修复光廊,用于分总成件钣金返修,用提高生产效率,保证钣金质量; 2.1.2制作7套两厢.三厢车铰链安装夹具,在泰安工厂,车门实现铰链用夹具分装(前期宝腾供车门件,铰链和车门装好,并有CO2焊接,导致在车门调整时困难) 2.1.3完成了1次/年,CKD3白车身焊接强度破坏性试验;完成两厢.三厢国产化验证车BQCM车焊接强度破坏性试验,通过两次破坏性试验;CK
6、D3车,泰安工厂全部焊点焊接合格;国产车在顶盖处2点虚焊。 2.1.4焊装车间按车身焊接相关制度执行,保证了车身焊接质量,将焊接问题限制在10台车内被发觉;证明此制度可行;保证了焊接质量;并用以上方法,保证了国产化件和进口件的两种车型四种状态下车身焊接质量。 2.1.5 依据白车身焊点分布状况,焊装工厂在宝腾车的基础上,在关键区域新增28个焊点,新增焊道6道,并下发调整后的焊装L3主焊线工艺卡,保证车身焊接质量; 3 2.1.6 提高两厢.三厢车车身精度,6-7月车身平均精度:两厢车81.52%,三厢车82.58%; 经过技术分析,对夹具进行局部改进,并调整后8-9月份车身平均精度:两厢车88
7、.49%,三厢车87.11%,截止11月份车身平均精度:两厢车88.41%,三厢车89.94%,已趋于稳定; 2.1.7通过运用试验的新材料,提高白车钣金修复效率,和钣金锈迹清理效率; 2.1.8 通过对1000多个螺栓拧紧力矩的改变规律,制订更合理的拧紧力矩,大大提高了白车身车门铰链安装螺栓力矩合格率,合格率由原来15%,提升至现在的85%以上,同时按此方法,制定关于装调线力矩制度; 2.2 涂装工艺室主要工作 2.2.1电泳打磨由干打磨改为湿打磨,改为湿打磨后车身质量得到提高,中涂颗粒点由原来80,降至现在50左右,并下发电泳湿打磨工艺卡,刚好培训工人; 2.2.2喷胶室后轮罩遮挡方式,由
8、1次性纸胶带遮挡改为可重复利用的工装工装遮挡,提高了工作效率和工艺规范,每台车节约纸胶带约15cm/台车 2.2.3坚持涂装车间1次/天的各个前处理电泳槽液化验,并对槽液维护;2022年共对电泳烘房、胶烘房、中涂烘房、面漆烘房四个烘房,进行1次/月测量炉温曲线(涂料固化须要肯定的温度和时间,只有在固化窗口内的炉温曲线才能使漆膜得到良好的漆膜性能) 4 2.2.4帮助涂装设备部门改造脱脂除油槽;经过多次试验分析,调整前处理电泳喷嘴角度,大大降低电泳车身颗粒;制定涂装设备停线应急预案,将损失减到最少(设备故障导致在线车辆车身生锈)。 2.2.5将铁质堵盖由总装车间转入涂装车间安装,分别将零件号为M
9、T4067 51、MT434301的铁堵盖由总装移入涂装车间的涂胶线上安装,削减上、卸遮挡的工作量;削减遮挡用纸胶带约16cm/辆车,同时保证堵盖处的密封性、美观性; 2.2.6解决因员工操作问题,导致停车场大批量车身局部产生气泡的问题,并出返修方案将停车场车辆进行修复; 解决因中涂油漆受到油的污染,导致大批量车身局部产生气泡的问题; 解决因油漆膜厚导致流光白色差问题; 解决因色漆喷涂不到位,导致爵士黑局部泛蓝相的问题 解决因送排风系统开启不刚好或是未开启,喷车底PVC后的车身上胶雾问题; 分析、解决4S店反馈,车身出现黄色锈斑的问题,并刚好给出返修方案 2.2.7经过工艺调整,使精饰线由静态
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