350mw超临界机组直流锅炉启动节能优化.ppt
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1、,350 MW超临界机组直流锅炉启动节能优化,一、小组简介,二、选题理由,三、现状调查,四、预期目标,五、原因分析,七、可行性分析,八、效果检查,六、实施方案,九、效益分析,十、措施总结,目录,前 言,二、 项目选题理由,铝电两台机组启动调试初期,机组启停较为频繁,启动能耗损失较大。,1,2,直流锅炉在启动时,要进行冷态冲洗,期间消耗的除盐水量较大,排放损失率较高。,3,铝电#1、2号机组共用1台电动给水泵,一台机组启动时,需退出运行机组的电泵备用条件,存在较大的风险,且高压给水系统的频繁切换也增加了操作的风险,不利于安全稳定运行。,4,电动给水泵功率较大,机组启动电量消耗较高。,三. 项目实
2、施前现状调查,1、通常情况下, 超临界机组在启动时,锅炉冷态冲洗采用一边补水一边排水的换水方式,直到化验水质合格转为闭式循环,所消耗的时间和换水量较大,除盐水用量大。统计2013年12月至2014年4月,#1、2机组启停4次,每次机组启动,除盐水的消耗量约为40005000吨,其中约有近1/3的水量在冷态冲洗的过程中直接进行了排放,造成了一定量的优质水浪费。,从以上的统计数据可以看出,造成350MW机组启动用水量偏高的主要原因是启动初期冷态开式冲洗耗水。,三. 项目实施前现状调查,2、按照通常的操作方法,350MW机组锅炉启动一般均采用电动给水泵上水,我厂电动给水泵为10KV转机,功率为830
3、0KW,采用电动给水泵向锅炉上水和冷态冲洗,消耗的电能较高,经济性较差。,统计2014年4月份之前的机组启动,平均每次启动,电动给水泵的电能消耗量约为14.0万kwh,约占机组启动厂用电量的40%。,2013年12月至2014年4月,#1、2机组启动用除盐水总量以及电泵用电量统计表,项目实施前机组启动用水量、用电量统计,一. 活动小组简介,四、预计项目实施后达到效果,五. 机组启动能耗较高的原因分析,通过以上的现状调查和统计分析,我们认为在350MW机组启动过程中,能耗居高不下的主要原因有以上几个方面:,40%,40%,10%,5%,5%,五. 主要原因确定,六. 项目实施方案和对策,1、 针
4、对以上的分析结论和既定目标,我们调动小组成员集思广益,对直流锅炉冷态冲洗过程进行研究、分析,提出利用整炉换水的冲洗方式,即: 锅炉冷态启动首次上水正常后,停止补水,将不合格的炉水全部排放,排尽后再次上水,可以提高开式冲洗的换水效率,大大缩短直流锅炉启动时冷态冲洗的时间和除盐水用量;,六. 项目实施方案和对策,2、第二方面:通过对机组启动初期上水系统的分析,我们创造性的提出从锅炉上水、冷态冲洗、热态冲洗直至机组并网,全过程不启动电动给水泵,而是采用功率较低的汽泵前置泵向锅炉上水、冲洗,待锅炉点火升温升压时,再启动汽动给水泵进行后续的启动工作。以此来解决电动给水泵退出备用以及给水系统来回切换容易造
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