脱硫增效剂应用及效果分析.doc
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1、脱硫增效剂应用及效果分析摘要:通过添加脱硫增效剂,提高脱硫效率,降低SO2排放浓度,在满足环保达标排放的前提下,进一步优化脱硫运行方式,减少浆液循环泵运行数量,达到节省脱硫运行费用的目的,实现节能减排目标。文章对脱硫增效应用及效果进行了分析。关键词:脱硫效率;增效剂;达标排放;节能环保;含硫率 1 概述大唐湘潭发电公司2600MW烟气脱硫工程采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统,其原烟气SO2设计值2166mg/Nm3,校核值2890.72mg/Nm3。排放标准:出口SO2?舛任?200mg/Nm3。因电厂燃煤煤质不稳,入炉煤含硫大幅波动,脱硫压力较大,在燃用高含硫煤时,有造成机组减负荷和环保超标
2、排放的风险。为响应国家环保和节能减排的要求,满足国家和地方环保要求。同时当含硫不高的情况下,降低脱硫能耗水平,达到节能减排目的。脱硫增效剂产品适用于大型燃煤电厂的石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术,有提高脱硫效率和降低出口SO2浓度的效果。基于此,大唐湘潭发电公司拟采用脱硫增效剂产品,解决现场难题。同时出于对电厂现场情况复杂性考虑,要求在脱硫现场进行增效剂应用试验,以检验试验效果并做经济性分析。2 添加脱硫增效剂条件及要求2.1 添加脱硫增效剂应具备的基本条件(1)石灰石粉品质稳定,主要指标达到设计要求:纯度90%、石灰石粉粒径250目(90%通过率);(2)试验期间,电除尘器高/低压设备运行正常,
3、电场全部投入,运行参数调整至最佳状态,达到设计除尘效率;(3)石灰石浆液浓度符合脱硫系统设计要求;(4)脱硫系统主要设备稳定运行,如烟风系统、吸收塔系统、石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、废水排放系统等;(5)试验前脱硫主要参数应达到稳定,如吸收塔浆液pH值(5.45.7)等;(6)脱硫系统DCS系统上所有主要监测仪表应显示正常,试验前热控仪表进行必要的检查和标定工作,CEMS和就地各监测仪表进行标定;(7)试验前控制吸收塔浆液密度在设计范围(10801100kg/m3)内。2.2 脱硫增效剂添加试验工况及入口含硫控制要求脱硫增效剂添加试验工况及入口含硫控制要求如表1所示。3 脱硫增效剂添加试
4、验步骤3.1 脱硫增效剂添加前运行数据采集(1)记录脱硫增效剂添加前1015天的运行数据记录表,最好包括各个负荷段工况;(2)选择性进行停浆试验,即先将系统控制在稳定状态(最好为满负荷情况下),然后停止供浆,记录24小时内运行数据。若在24小时内系统脱硫效率急剧降低,即恢复供浆;(3)停泵试验(脱硫效率较高时可进行试验),即先将系统控制在稳定状态,然后停止一台浆液循环泵,记录24小时内的运行数据。3.2 初次投加脱硫增效剂(1)保持脱硫装置的稳定运行,使各参数保持稳定(煤种、负荷、pH值等);(2)保持吸收塔液位正常范围内,如果出现液位不稳定的状态,建议投加消泡剂;(3)脱水系统和废水排放正常
5、使用,保持吸收塔浆液CL-在20000ppm以内;(4)石膏浆液的pH值控制在5.4以上,电除尘的效率在控制范围内;(5)向集水坑内加入1000kg脱硫增效剂,通过地坑泵打入吸收塔内,地坑搅拌器保持开启,确保药剂的溶解和扩散均匀。控制吸收塔内增效剂浓度在400800mg/L范围内;(6)初次加药24小时后,进行停泵试验,即先将系统控制在稳定状态(最好为满负荷情况下),然后停一台浆液循环泵,保持脱硫效率和出口SO2排放浓度符合国家和地方排放标准。记录24小时内运行数据,若在24小时内系统脱硫效率急剧降低,即恢复启泵。3.3 二次投加及日常投加(1)根据初次投加反应情况及现场条件继续试验,可考虑停
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