锅炉燃烧调整总结.pdf
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1、#2#2 炉优化调整炉优化调整机组稳定运行已有 3 个多月,但在调试结束后我厂#2 机组在 3月份前在满负荷时床温在 960左右,总风量大,风机电流大,厂用电率居高不下,一直困扰着我们。通过三个月的分析、调整,近期床温整体回落,总结出主要原因有以下两点:一、煤颗粒度的差异。 前一段时间负荷 300MW 时床温高炉膛差压在 1.5KPa,下部压力 2.6KPa,近期炉膛差压在 2.1KPa,下部压力3.6KPa,这说明锅炉外循环更好了,分离器能捕捉更多的物料返回炉膛,同时也减少了飞灰含碳量,否则小于1mm 的煤粒份额太多分离器使分离效率下降,小于 1mm 细颗粒太多就烧成煤粉炉的样子, 从而导致
2、高床温细颗粒全给飞灰含碳量做贡献了,大于 10mm 煤粒太多就烧成鼓泡床了,导致水冷壁磨损加剧爆管、冷渣器不下渣和燃烧恶化等一系列问题, 所以控制好入炉煤粒度 (19mm)是保证燃烧的前提,当煤颗粒度不合适时只能通过加大风量使床温下降,在煤颗粒度不合适时加负荷一定要先把风量加起来, 否则负荷在 300MW 时床温会上升到接近 980, 甚至会因床温高被迫在高负荷时解床温高MFT 保护,如果处理不当造成结焦造成非停。所以循环流化床锅炉控制煤粒度是决定是否把锅炉烧成真正循环流化床最为重要的因素,可以说粒度问题解决了,锅炉 90%的问题都解决了,国内目前最好的煤破碎系统为三级筛分两级破碎。二、优化燃
3、烧调整。3 月份以来#2 炉床温虽然整体下降,但仍不够理想,由于我厂 AGC 投入运行中加减负荷频繁,所以在负荷变化时锅炉床温变化幅度较大,在最大出力和最小出力时床温相差接近 200,不断的调整风煤配比使其达到最优燃烧工况, 保证床温维持在 850900 。负荷 150MW 时使总风量维持 32 万 NM3/h 左右,一次流化风量 21 万 NM3/h,二次风量 11 万 NM3/h 左右, 同时关小下二次风小风门(开度 20%左右,减小密相区燃烧,提高床温)和开大上二次小风门(开度 40%左右,增强稀相区燃烧,提高循环倍率),可使床温维持 850左右, 正常运行中低负荷时一次风量保证最小临界
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- 锅炉 燃烧 调整 总结
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