循环氢压缩机组检修总结.docx
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1、循环氢压缩机组检修总结 循环氢压缩机组检修总结200万循环氢压缩机组检修总结201*年8月到9月循环氢压缩机组进行大修检查,接到检修任务后,对检修人员进行确定,班组张国文等五人进行作业,由于是首次负责对机组进行检修,检修人员的阅历欠缺,我有几次检修汽轮机的阅历,组长张国文有几次机组检修的经验,但只检修过一次汽轮机,其他几人仅参加过一次气压机更换干气密封的检修。在这种人员阅历少,对设备结构不了解的状况下,在检修前针对循环氢压缩机,汽轮机的结构,拆卸步骤依次进行系统培训学习。依据作业指导书仔细学习机组中要测量的关键点。细心打算,打好基础检修前做了大量的工作。首先针对机组检修的液压泵,螺栓拉伸器等专
2、用工具的运用进行清理检查并学习如何运用,另外还加工了一些便于检修的找中心表架,拉马等工具。最终对机组配件进行了实物落实。收集了机组的漏点,不完好的设备问题,在检修过程中得以处理。严格限制检修过程,发觉并刚好解决设备故障本次200万加氢裂化循环氢压缩机检修主要内容有,对汽轮机大修,包括极端气封更换,径向轴承,止推轴承,转子,叶轮,气封条,速关系统,危及保安系统等部件的检查,气压机主要检修内容是对轴承检查,干气密封更换。对机组对中校正,油箱的清洗,蓄能器皮囊更换,消退机组其他缺陷。在检修过程主要发觉以下问题:1、检修时对机组对中检查,外圆最大偏差0.52mm,汽轮机联轴器侧气封两侧间隙分别为东侧0
3、.09和西侧0.45mm,经过分析认为气封与轴协作间隙偏差过大,是造成低压端气封泄漏的主要缘由。通过调整轴承座外圈垫片东侧增加0.17mm垫片,西侧削减0.17mm垫片,将转子向西调整,最终对中检查外圆最大偏差0.11mm,端面0.08mm。联轴器侧气封间隙调整后间隙东侧为0.25mm,西侧为0.30mm.2、在拆卸干气密封时,将干气密封前侧的梳齿气封取出后发觉有存油,分析可能是由于在停机机隔离气已经停用,而润滑油泵尚在工作,造成梳齿内部进油,这类问题在停机操作中可以避开。3、气压机各轴承外观状况良好,对各瓦块进行清洗测量,各部数据都符合要求,推力瓦块厚度差用千分尺测只有0.01mm,推力轴承
4、轴向间隙用打表法测为0.35mm,前后径向瓦径向间隙用抬轴法测都为0.12mm,前后径向瓦瓦背紧力用压铅丝法测均为0.03mm,都符合规程要求,4、汽轮机各轴承外观状况良好,对各瓦块进行清洗测量,各部数据都符合要求,推力瓦块厚度差用千分尺测只有0.01mm,推力轴承轴向间隙用打表法测为0.27mm,前后径向瓦径向间隙用抬轴法测都为0.11mm,前后径向瓦瓦背紧力用压铅丝法测均为0.02mm,都符合规程要求,5、其余部位检修按正常进行,全部检修测量数据均在作业指导书中有记录,均符合要求。试车正常。本次机组检修亮点。1.队伍年轻,检修效率高,检修小组里,年龄最大不到30岁。尽管检修的阅历少,但在检
5、修前花了大量的时间精力打算。对机组图纸学习,作业指导书的探讨,配件落实,工具打算做了大量工作,为检修打好了坚实的基础,检修依据施工网络安排高效率的完成任务。2.现场管理到位在检修现场,平安措施落实到位,文明检修规范管理,作业指导书步步确认本次机组检修不足及存在问题。1.阅历缺少,在检修中遇到各种问题没有见过,须要花不少功夫探讨,或向老师傅请教。2.危机保安系统卡涩问题没有处理,手工开关卡涩,由于没有配件支持,不能更换,但不影响运用。3.开机过程对过程不熟识,汽轮机超速试验正常,在压缩机开机时,对开车步骤,工艺不熟识,监测手段缺少。总结:通过这次机组的检修,是对我们的一次检验,更是一次学习的好机
6、会。为我们留下了大量珍贵的检修阅历,我相识到整个过程限制,细微环节把握是机组检修的关键,设备和工艺是分不开的,要对工艺有所了解,才能更好的维护好我们的设备。钳工车间沈健201*.9.扩展阅读:活塞式压缩机检修心得氯丙烯7号压缩机检修总结与心得7号压缩机,检修到7月8号正式结束。在检修期间,虽然拆卸的时候没有在场,但是测量数据,以及回装和试车我是全程参加的。其中遇到了很多的问题,在与各位师傅解决问题的同时,还是学到了很多学问,收获还是颇多。以下我将就数据测量、回装和试车等三个大的方面来谈谈此次压缩机的收获。一、数据测量在拆卸完成后,首先进行的各个数据测量。当然,拆卸前必需先对活塞杆的跳动、死点间
7、隙、十字头与十字滑道的间隙等进行测量。(没参加过不谈)在整个数据测量的过程中,由于测量仪器没有到位或者是测量条件不允许,其中活塞杆的圆柱度、直线度、曲轴以及缸体的水平度等并没有测量。在测量的各项数据中我将就重点的几个的数据谈谈。在测量时最重要的数据应当是各轴与轴瓦的协作间隙,因为间隙假如保证不了,烧了瓦,就会很麻烦。主轴瓦的径向间隙从飞轮端依次是0.13mm、0.17mm和0.16mm。数据还是满意0.15mm-0.21mm间隙尺寸的要求。连杆大头瓦间隙,一级的是0.18mm,二级的是0.19mm。感觉数据有些偏小,因为大头瓦的尺寸要求为0.132mm-0.289mm。但是还是基本满意间隙尺寸
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